第一节教材设备损坏事故.pptVIP

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第一章:设备损坏事故 损坏车床事故 一、事故经过 1984.4.14日,车工彭世英操作编号为0614的车床加工电气滚动压轮,牙轮规格φ70x180mm,使用26x26车刀车圆弧。一次性进给,损坏φ200三爪卡盘。 二、事故原因 思想上安全意识不强,工作时进刀量过大,操作者不重视安全,违章操作。 三、防范措施 加强安全教育,提高技术素质,遵守操作规程,精心操作。 损坏排水暴雨调节池水泵 一、事故经过 84.5.5,黄光前、邱亿文、李长清等人在排水安装暴雨调节池水泵,找水平时,在紧固地脚螺栓时用力过猛,将泵座底板把裂,伤口长270mm,宽50mm。 二、事故原因 安全意识差,扳手套管过长,用力过猛,违章操作,造成设备损坏。 三、防范措施 加强安全教育,树立安全第一的思想,工作中严格执行操作规程,把好质量关。 2#催化P309大盖损坏事故 一、事故经过 84.11.8日,孙鹏检修P309,拆卸时将大盖打崩100mm长一块,造成大盖报废。 二、事故原因 检修人员安全意识不强,工作中不文明,野蛮施工。 三、防范措施 加强对检修人员的安全教育,提高技术素质,做到文明施工,科学检修。 2#常压P108轴承箱顶裂事故 一、事故经过 89.11.4日,刘孟良小组检修2#常压P108,轴承箱未清洗干净,造成轴承烧毁,在组装过程中,不细心,没有认真检查,将轴承箱顶裂。 二、事故原因 检修不文明,工作不细心,野蛮施工 三、防范措施 教育员工做到文明检修,加强工作责任心。 设备中落物事故 一、事故经过 90.08.26日,1#催化2#气压机因上量不好停机解体检查,停机前压缩机到2000转时开始振动,转速升高振动越大,26日上午揭盖后发现压缩机转子第四级叶轮中有个φ16mm吊环,系上次检修时掉入。 二、事故原因 大检修时用的吊环掉入设备中无人知晓,扣大盖时检查验收不仔细,无人发现。 三、防范措施 严格做到文明检修,落实机组检修的各项安全规定,做到物卡对口,下班前清点,丢失后能及时发现,防止设备内掉落异物。 1#催化3#气压机检修后烧瓦事故 一、事故经过 92.1大检修,陈向齐小组检修3#气压机,小组成员为刘江南、宋庆强、季湘、李亚香。气压机检修完工试车,气轮复水泵调速器开不起来,气压机二段后瓦烧毁。 二、事故原因 气轮复水泵调速器失灵,因检修气轮机油箱扣盖时,一块破布遗漏在里面,试车时涡轮将布绞碎,堵塞了油路,引起调速器失灵开不起来。造成二段后瓦烧毁。 因组装管线时没有认真检查,油管中有一块坡布未能及时发现,试车时造成二段后瓦无油润滑而烧毁后瓦。 三、事故责任及防范措施 检修人员工作责任心差,未能严格遵守检修规程,未认真进行检查验收。吸取此类事故经验教训。加强对员工的教育,加强工作责任心,提高检修质量,防止类试事故的再次发生。 焦化气压机J701掉入盖帽事故 一、事故经过 2006年3月13日,二班焦化作业小组在检修气压机J701时,周和平在用手拆卸汽轮机导叶环上盖的紧固螺母时,由于松卸过快,手没抓住,造成一个M20的螺帽掉入汽轮机排气管内。 二、原因分析 1、周和平干活过程中边干活边给员工讲解,精力分散。 2、对大型机组内可能掉入异物重视不够,管理不到位。 3、心态浮躁,过于着急,干活时不够冷静。 三、防范措施 1、上机组检修,严禁带任何东西靠近已解体的机组。 2、机组揭盖后,在机体上作业的人员严禁带手套。 3、机组检修一定要强调安全、质量、进度的先后原则。 焦化P108设备事故 一、事故经过 2006年3月29日,二班李中山、郑阳作业小组在车工厂房对焦化P108进行检修。下午,黄书华、周晖、李晋等人对P108进行组装,当时,由于轴套键卡住轴套,被迫把泵大盖掉高处处理轴套键,在处理轴套过程中,泵大盖在距离地面1.8米高处发生倾覆,从高处落下,砸断泵轴承箱支架,事故发生时,周晖在泵大盖的侧下方处理轴套,泵大盖下落过程中,李晋与黄书华同时向周晖对面一侧推了一下泵大盖,P108轴承箱支架断裂约200mm一块,幸好未造成人员伤害。 二、事故原因 1、安全意识不强,工作经验不足,在吊装物下方干活。 2、吊装点选取不当,钢丝绳挂在泵大盖两侧的顶丝上,造成大盖倾覆。 3、配合不当,大盖掉起高度过高,未采取有效的防范措施 三、防范措施 1、吊装重物时,被掉物下方禁止站人。 2、加强其中吊装安全知识教育,选取合适的掉点和掉挂方式, 3、吊装作业,应设专人监护。 第二章:人身伤害事故 孙国斌轻伤事故 一、事故经过 85.1.5日下午5:40,孙国斌在焦化P1

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