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六、LU8164井井喷经过及原因分析 原因二: 修井11队职工井喷防范意识不强,对井控防喷认识不到位,在坐防喷器时只装4颗螺栓,没有按公司“两书一表”的要求和防喷器的操作规程执行,为井控后续工作埋下了重大隐患,并延长了井控抢险的时间。 六、LU8164井井喷经过及原因分析 原因三: 在高压水气流的作用下,防喷器中心管及连接法兰底盘严重损坏,使防喷装置失灵,坐封不严,造成井喷。 原因四: 在起抢身时,随着¢89mm枪身的加速上提,造成井筒抽汲的作用力加大,致使井筒内液柱压力进一步减小,助长了井喷的发生。 六、LU8164井井喷经过及原因分析 原因五: 技术作业公司管理不到位,监督检查不到位,虽然制定了严格的井控措施,但措施落实不到位,对射孔等井下作业的重点工作,关键工序,专职监管员没有检查到位,没有认真履行职责。 七、陵四井井喷经过及原因分析 1、事故经过 陵四井是位于新疆鄯善县吐哈油田丘陵构造西块的一口评价井,该井在钻井过程中发现了良好的油气显示,未发现明显水层显示。全井累计解释油层212.2m,17层段,差油气层26.4m,6层段,是丘陵构造揭露油层最多的一口井。试油方案讨论共分9个试油层段,进行比较系统、科学的试油。 七、陵四井井喷经过及原因分析 某井下作业公司试油二队于1991年1月14日到达该井,至4月21日完成了第一、二、三、四、五、六、七试油层的试油任务。通过试油,证实前六层均为水层,第七试油层获得日产油61.63m3、气3.3×104m3的油气流,符合原地质解释结果,所试7个试油层地层压力梯度为1.09~1.14MPa/100m,其中第七试油层地层压力梯度为1.14MPa/100m。 七、陵四井井喷经过及原因分析 4月21日接到上级单位勘探处通知,用电缆桥塞封闭第七试油层,电缆射孔测试第九试油层。5月1日,根据施工指令,在现场试油监督的指导下,用50m3密度为1.24g/cm3的卤水循环压井,压井后观察井口无溢流,开始起油管,于5月2日12:30起完油管,13:30在井深2250m处打桥塞成功,13:30下YD-89枪对第九试油层进行电缆射孔,油层厚度6.8m,井段2156~2162.8m,孔数117孔,孔密17.2孔/m。 七、陵四井井喷经过及原因分析 14:00,射孔枪响后约1min出现溢流,且渐渐增大。针对这种情况,该队值班干部和井下作业公司生产科驻井干部碰头后决定,迅速起出电缆抢下油管,并得到射孔队答复,以最快速度起出电缆。在做抢下准备及起出电缆过程中溢流量没有明显变化,14:40起完电缆,开始抢下油管,当下到第17柱(199m),井口溢流突然增大,很快发生井涌并呈喷势,遂立即组织关防喷器(半封),接放喷管线控制 七、陵四井井喷经过及原因分析 井口,由于喷出的液体压力太大,2次抢装放喷管线的短节都没有成功,防喷器还没有完全关闭,油管就从井中飞出,井口失控,发生强烈井喷。井喷发生后,试油二队立即停掉柴油机,切断井场内外及驻地电源,杜绝一切火源。同时立即向局处有关领导汇报了情况。 七、陵四井井喷经过及原因分析 有关领导赶赴现场察看,成立了抢险领导小组,组织了几个抢险突击队,制定了一系列抢险方案。 5月9日压井成功,平衡了地层压力。5月10日观察一天无溢流,事故处理完毕。 七、陵四井井喷经过及原因分析 2、事故原因分析 原因一: 地质解释预报不准确,地质设计中解释该层为油层,实际躲开为气层。 原因二: 躲开方式选择不当,地层压力系数大于1.1g/cm3,且解释为油气层,却选择电缆射孔施工。 七、陵四井井喷经过及原因分析 原因三: 思想麻痹是造成井喷的原因之一。电测解释该井各试油层均为油层,而实际试油结果只有一层获油气流,从而造成思想松懈、麻痹,因而认为更改设计(由测试-射孔联作改为电缆射孔的生产指令)有一定风险,并向指令单位提出疑问,但因认识不充分,没能坚持自己的意见。 七、陵四井井喷经过及原因分析 原因四: 没有完全按设计施工,设计更改频繁,而且不严肃、不准确、不周密。 原因五: 对气层井控风险认识不足。该队从未试过气层,所遇最多不过是高压油层,按高压油层的经验来判断气层,对油层和气层之间的试油区别把握不准,现场经验不足。 七、陵四井井喷经过及原因分析 原因六: 执行规定时的偏差是发生事故不可推卸的原因,。射孔后即产生溢流,认为起出枪身、抢下油管是执行了井控细则,但是根
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