火电厂凝汽器与低压缸对口焊接.pdf

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第五部分:论文汇编 凝汽器与低压缸连接焊接 摘要 : 介绍禹州电厂凝汽器与低压缸连接焊接的困难性,分析其焊接变形的原因,制定了确实可行 的焊接工艺。 关键词: 凝汽器 低压缸 焊接变形 前言 凝汽器与低压缸对口焊接的在整个安装过程中都相当关键,稍有较大变形,其后果不堪设想。本文通 过对其造成焊接变形因素的分析,得出合适的焊接工艺 ,基本消除了焊接变形,保证了凝汽器与低压缸 焊接质量。 1、基本情况介绍 禹州电厂一期 2 ×350 MW机组凝汽器(型号为 N-19000-1 )与低压缸通过焊接方式连接起来。低压缸 连接处板厚 32mm,排汽接管水平端面规格为(长×宽×厚) 7594 ×87 ×22 (侧板)、6692 ×87 ×22 (前、 后),其焊接形式如下图: 由于低压缸坡口比较大,且焊缝比较长,焊接工作量很大,需填充的金属量很多 ( 共计用约 240 公斤 焊条 ) ,因此在焊接过程中常常产生焊接变形,不易保证焊接质量。 2 、焊接变形因素分析 影响凝汽器与低压缸对口焊接质量的主要原因是焊接变形,结合其焊接结构,造成焊接变形主要原因 有如下几点: 360 第五部分:论文汇编 1、装配尺寸不易保证:由于低压缸连接处钢板很厚( δ=32mm ),且开单 V 式坡口,并且在焊接过程 中低压缸上不得拉导链,极容易造成焊接较大变形。 2 、焊接顺序不当:焊接时没有制定合理的焊接安装顺序。 3 、焊接工艺不合理:由于焊接工作量大,焊工都希望早日完成任务,一般焊接线能量都比较大,造 成焊接变形。 3 、焊接工艺措施 针对造成焊接变形的几种原因,特制定如下措施: 3.1、保证装配尺寸: 根据实际情况,在对口前,首先清除低压缸坡口离面的油污及漆等赃物;在对口时,尽可能的将低压 缸与凝汽器对口的间隙调到最小值;在正式施焊前,先将低压缸与凝汽器对接处每 500mm 长点固焊 100mm,点固焊的焊角高度要均匀;正式施焊时,其点固焊应为正式的一部分。 3.2 、制定合理的焊接顺序: 3.2.1 当安排四名焊工时,焊接顺序如下图所示: 3.2.2 当安排八名焊工时,焊接顺序如下图所示: 361 第五部分:论文汇编 3.3 、采取合理焊接工艺措施: 3 .3 .1、根部焊接时,安排四名焊工同时在四方相同部位施焊,填充部分可同时安排八名焊工在四 方相同部位施焊。根部焊道采用 ф3.2 焊条,填充部分采用 ф4.0 焊条,不得用 ф5.0 的焊条。所有焊工所 用的焊接的参数应互为相当, 都必须采用小线能量焊接,焊接电流应控制在 150-180A ,焊接步调必须保持 一致。每一分段焊接完毕,焊工应停下休息一会儿,待焊缝冷却后方可施焊下一分段。 3 .3.2 由汽机专业设专人记录百分表数据,点固焊及每一条焊道完毕后应有专人记录百分表读数, 如果数据变化范围末超过 0.05mm,可继续施焊。否则应停止施焊,待恢复变形后再继续施焊。 4 、结论 用此焊接工艺措施焊接禹州电厂的低压缸与凝汽器, 1#机最大焊接变形量为 0.015mm ,2# 机最大焊接 变形量仅为 0.01mm, ,基本消除了焊接变形,提高了其焊接质量,这证明用该工艺措施焊接低压缸与凝汽 器是比较可行的焊接工艺措施。

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