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* 提高产品仓煤仓漏斗 内衬施工质量 兖矿集团东华建设有限公司三十七处 第二项目部QC小组 发表人:文永宏 发表程序: 1.工程简介 7.要因确认 2.小组概况 8.制定对策 3.选题理由 9.对策实施 4.现状调查 10.效果检查 5.确定目标值 11.巩固措施 及可行性分析 12.体会与今后打算 6.原因分析 一、工程简介: 赵楼矿井选煤厂产品仓煤仓工程由两个内径21m圆形筒仓组成,筒壁有效高度25.5m,仓顶室建筑高度48.50m,仓内设置12个钢筋混凝土漏斗,漏斗壁厚400mm,其中漏斗内衬材料采用20mm厚普通钢板。 第二项目部 QC小组 成立时间:2019.8 课题类型: 现场型 TQC教育时间:58小时 小组人数: 9人 活动时间2019.8-2019.11 活动次数: 8次 注册号: SQ-2019-08 二、小组概况: 二、小组概况 序号 姓 名 年龄 职 务 小组职务 文化程度 QC教育时间(h ) 1 柳继平 46 项目经理 组长 大学 72 2 黄建浩 34 技术负责人 副组长 大学 72 3 文永宏 38 技术员 组员 中专 64 4 陈正宇 28 技术员 组员 大学 72 5 刘 军 33 测量员 组员 大专 48 6 苑麟辉 27 质检员 组员 大学 48 7 王 磊 24 资料员 组员 大专 48 8 岳义明 33 材料员 组员 大专 48 9 张义珠 38 施工班长 组员 高中 56 理由一: 三、选题理由 漏斗钢板内衬常规施工方法是在砼浇筑完毕,后期 再施工内衬钢板,施工难度大,操作不方便。 理由二: 漏斗内模支设利用钢模板与方木配合耗费人工多,同 时影响砼浇筑时间,各工种间配合都需要研究和提高 漏斗内衬后期施工,无法保证内衬钢板与混凝土之间 密实性及钢板表面平整度。 理由四: 能否提高产品质量、取得经济和社会效益 理由五: 项目部领导从人、财、物各方面大力支持 理由六: 解决该课题是否有较大的经济投入 理由三: 本年度课题: 提高产品仓漏斗钢板内衬施工质量 四、现状调查 小组成员针对06年所施工的兖矿国宏50万吨甲醇项目的原料煤仓及燃料煤仓漏斗内衬钢板进行检查,对实测项目不达标点进行了统计,并做出排列图。 序 号 项 目 频 数 频率(%) 累计频率(%) 1 表面平整度 30 60 60 2 表面空鼓 8 16 76 3 预埋件位置偏移 5 10 86 4 截面尺寸 5 10 96 5 其它 2 4 100 实测项目不达标点排列图 表面平整度是影响漏斗内衬施工质量的主要因素 表面平整度 N=50 频数 50 10 20 30 60 50 40 70 90 80 100 10 20 60% 76% 86% 96% 累计频率(%) 表面空鼓 0 预埋件偏移 截面尺寸 其它 30 40 根据调查施工过的兖矿50万吨甲醇项目原料煤仓漏斗内衬表面平整度达到90%,确定本次活动目标值:内衬表面平整度允许偏差合格率达到95%以上 五、确定目标值及可行性分析 多次施工漏斗内衬已经积累了相对丰富的经验,所有施工人员积极性、责任心较强 五、确定目标值及可行性分析 项目部领导从人、财、物各方面全力支持,亲自在现场指导施工,排除细部难题。 小组成员均从事管理工作,从施工经验及业务知识来说能满足活动需要,都具有改革创新的能力。 在施工之前、QC活动初期,小组成员已经就技术、材料、机具、人员等做了充分的准备 最终结论: 目标值能完成 六、原因分析: 斜壁预埋扁铁 安装不规范 内衬钢板安装支设时,切割 后预留的残渣未清理 内衬材料 自身平整度差 天气炎热,施工人员不适应 每块内衬钢板未编号施工 技术交底后 未实行全程监控 施工操作人员 新上岗人员多 漏斗内衬施工 斜壁预埋扁铁 自身变形较大 未按照 技术交底操作 施工现场电 焊机较少 氧气瓶及乙炔瓶切割机械老化 场所狭小 材料 机具 方法 人员 环境 七、要因确认: 序号 末端因素 要因确认 结 论 1 技术交底后未实行全程监控 现场部分施工管理人员为实际经验少的毕业大学生,考虑不全面. 非要因
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