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优化脱盐剂加注比例,降低装置加工成本
一、前言
秦皇岛中油石化有限公司隶属于中油燃料油股份有限公司,成立于一九九七年。公司现有重交通道路沥青加工装置两套,装置总加工能力为80万吨/年。公司加工原油均为国外进口原油,含硫、含盐量较高,由于盐的主要成分是NaCl、CaCl2、MgCl2,其在高温环境下会进行分解,产生CL离子,与H2S产生联合腐蚀,威胁装置的安全生产。
目前公司采用了原油电脱盐工艺,通过注入脱盐剂、水在电场条件下进行脱盐。由于进厂波斯坎油比例的增加,需要加大脱盐剂量,但脱盐剂的价格较高,为降低装置加工成本,需要优化脱盐剂加注比例,摸索出适宜的操作条件,确保装置安全生产,提高装置经济效益。为此,车间开展此次技术攻关活动。
二、准备工作
1、为搞好此次技术攻关工作,车间对进厂原油的基础数据进行了收集整理,具体数据如表-1:
表-1原油性质表
项目
含水%
密度g/cm3
含硫%
采样日期
波斯坎油
0.5
0.9742
5.4
2011年2月3日
马瑞油
1.6
0.9475
2.49
波斯坎油
0.4
0.9958
5.3
2011年3月15日
马瑞油
2.0
0.9676
2.5
波斯坎油
0.35
0.9877
5.4
2011年3月31日
马瑞油
1.5
0.9593
2.52
从上表可见,波斯坎油含水量虽然较低,但其密度较大,脱盐困难;马瑞油含水量虽然较高,但油品密度较低,脱盐相对较为容易。
2、筛选脱盐剂
通过对多家厂家脱盐剂使用情况的了解对比,最终确定使用廊坊华奥石油化工有限公司的脱盐剂HA-E04进行试验,该剂的采购成本未增加。
3、加剂比例的初步筛选
根据2种油品的性质,在试验室,按马瑞油与波斯坎油配比8:2、7:3、6:4共3个配比条件,在相同条件下加入不同比例的脱盐剂,观察油水分离情况,最终确定装置电脱盐的加注比例为300、200、150、100PPm,在此4个比例下进行试验
4、装置操作条件
根据以往的操作经验,确定条件为压力:0.62—0.67MPa、温度:138—144℃、电流:110—150A、注水比例6%—8%。
三、试验结果
在装置进行试验前,先取空白样,分析其脱后含盐为180mg/L,按在试验室内确定的比例进行加注试验,具体结果见表-2、图-1。
表-2试验结果
序号
加注比例PPm
1#装置
2#装置
脱后含盐mg/L
脱后含盐mg/L
1
300
17.9
16.2
2
200
12.6
10
3
150
14.9
18
4
100
18.2
20.5
从图-1可见,随着脱盐剂加注比例的下降,2套装置的脱后含盐逐步上升,考虑到装置生产的需要,加注比例达到100PPm后,再进一步降低已无实际意义。
根据考察结果,将脱盐剂加注比例降低至150PPm时,1#和2#装置的脱后含盐分别为14.9mg/L和18mg/L,达到装置的生产要求。考虑到今后加工配比变化的情况,确定150PPm为以后生产中的加注比例(试验前为200PPm),目前生产情况良好。
四、效益计算
脱盐剂单价:18500元/吨
2011年的计划加工量为90万吨,通过技术攻关,将加注比例由200PPm调整至150PPm后,预计全年可降低生产成本如下:
900000×(200-150)/1000000×18500=832500元
五、结论
通过近3个月的技术攻关活动,筛选了脱盐剂,同时在采购成本未增加的情况下,将脱盐剂的加注比例由200PPm降低至150PPm,装置脱后含盐能够满足生产需要,全年预计能降低生产成本近100万元,产生了良好的经济效益。
二〇一一年四月十二日
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