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Ф4m×60m回转窑窑头漏风原因及改进措施
一
60一T
~4mx60m回转窑窑头漏风原因及改进措施
王广强
(晶华集团大坝有限公司,山东德州253024)
中图分类号:TQ172.622.2文献标识码:B文章编号:1002-9877(2007)07-0060—03
2500洲新型干法生产线所用的~4mx60m回转
窑窑头密封一直是困扰生产厂家的难题,由于窑头密
封失效,不仅漏风漏料,而且影响了回转窑热工制度
的稳定.现就该窑的窑头密封的漏风原因及改进措施
做一分析总结.
1窑头结构
~4mx60m回转窑窑头密封结构见图1.冷风套
一
端开喇叭口,由冷却风机往里吹冷却风,另一端焊
有一圈挡板,顶在窑口护铁上.在冷风套上间隔180.
焊有两条35mmx400mm的导轨,设有4384mm的
密封挡圈在导轨上随窑的膨胀伸缩滑行.在窑头密封
外罩与冷风套之间,有一圈耐热钢片,紧密地覆在冷
风套上起密封作用.窑头密封罩的下部还设有漏灰
斗,用单翻板锁风阀进行密封.该窑头密封属于传统
的迷宫加鱼鳞片式复合密封.
密封钢片
钢丝绳
密封挡圈
导轨
锁风下料阀
图1窑头密封结构
2产生漏风的原因
2.1冷风套产生的漏风
冷风套热腐蚀是产生漏风的主要原因.漏风发生
在冷风套靠近窑口护铁的部位,该处温度高,平均在
900~C以上,而冷风套为普通钢板,厚度只有12mm,长
期处在高温下,腐蚀非常严重,仅使用10个月左右就
开始脱落.顶在窑口护铁上的挡板也随之脱落,使冷
风套产生漏风,见图2所示.此处故障也不易发现,严
重时,冷风套脱落腐蚀长度达100mm以上,形成较大
的漏风源.
漏风一
2007.No.7
图2冷风套产生的漏风
2.2密封挡圈常出现的故障
密封挡圈采用耐热钢,用16mm厚的Cr25Ni20
制造.密封挡圈直径较大,在制作时分两片安装,连接
处打坡口焊接.受窑体的冷热变化影响,密封挡圈常
出现以下2种故障:
1)焊口处开裂.焊口处存在较大的应力,受回转
窑的开停影响,时间长了就出现焊口开裂.
2)导轨磨平.密封挡圈间隔180.开了两个40mm
宽的槽,卡在导轨上滑行.导轨与挡圈接触的部分磨
损较快,同时挡圈的槽也受到磨损.当导轨磨损到一
定程度,挡圈就不能随回转窑正常运转.
2.3锁风阀转动不灵活
在窑头密封漏灰斗的下料管上,安装的是无缺口
单翻板锁风阀,其板轴采用箱体内滑动轴承.由于受
粉尘的影响,滑动轴承工作环境差,润滑不良,使锁风
阀转动不灵活,导致锁风阀工作失灵,产生漏风.
2.4鱼鳞片密封产生的漏风
鱼鳞片密封采用lmm厚的不锈钢片,用钢丝绳
捆绑在冷风套上.鱼鳞片密封产生漏风的原因有3种
情况:①钢片与钢片之间的间隙产生的漏风;②钢片
机械变形与磨损残缺产生的漏风;⑧钢丝绳捆绑不紧
产生的漏风.
3改进措施
改进有2种方式,一种是在原有结构上的优化改
进;另一种是对原有密封结构做较大的改变.
3.1窑头密封在原有结构上的优化改进
这种改进方便快捷,不需要过多的投资,只是准
备一些技改用的备品件,利用回转窑大修时间进行即
可.此类措施主要是延长密封器件的使用寿命及锁风
2007.No.7渗C~MEI~IT一61一
阀的灵活性能,来达到原设计的密封效果.
3.1.1冷风套的改进
在距冷风套边缘50ram处,覆盖一圈厚10mm,
宽120mm的耐热钢板,材质选用Cr25Ni20,分8片安
装,用M12的耐热钢螺栓固定,最后再将8片耐热钢
用电焊连接起来,见图3所示.这样冷风套受热处就
覆盖了一层保护层,从而保证了冷风套的使用寿命及
密封效果.
耐热钢螺栓
图3冷风套漏风的改进
3.1.2密封挡圈的改进
1)加固焊口强度.在密封挡圈的焊口处,覆上一
块10mmx100mm的耐热钢板,用R207焊条焊接.
2)增加导轨和挡圈开口槽数目.在原来挡圈开口
槽的基础上间隔90.再增加2个槽,同时对应增加2
个导轨.这样,挡圈和导轨有4个配合处,增加了受力
面积,减轻了磨损.
3.1.3锁风阀轴承的改进
将锁风阀的滑动轴承改为箱外无润滑滚动轴承,
具体方法:
1)延长板轴长度lOOmm,去掉原滑动轴承;
2)在锁风阀箱体外侧,各制作一个宽100mm的
架子,架子外侧固定两个滚动轴承,使板轴正好架在
两个轴承上;
3)在架子内侧,设有一个弹簧,套在板轴上.弹簧
一
端顶在架子上,另一端顶在箱体密封环上,密封环
主要密封箱体上的轴孔.改进前后结构见图4所示.
轴承
改进前改进后
图4锁风阀轴承改进前后结构
3.2窑头密封结构的改进
这种改进分2种形式,一是冷风套扩径;二是冷
风套加长.同时还要改进密封钢片,在其中增加一层
耐高温的柔性密封材料(碳硅铝纤维复合板),以改善
原鱼鳞片密封存在的不足.该种复合密封钢片的安装
非常讲究,一般分4道工
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