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方案编号
方案
名称
方案描述
实施前
情况
实施时间
实际投资(万元)
实施后情况
经济效益万元
环境效果和节能效果
F1
润滑油回收
设备维修保养设置废油桶收集废油。
矿山设备维修废油直接流入地面
10年11月-12月
1.6
增加公司废油回收量2吨/年每吨8000元,合计16000元。
减少废油对地面的污染和沾油棉纱对环境的污染0.14
F2
对破碎工段 洒水
在破碎给料前洒水,减少粉尘的产生
破碎产生粉尘较大
10年11月-12月
0.5
24.9
过洒水可以减少粉尘的产生,也就是减少了矿山的损耗,选厂生产中,矿石通过颚式破碎机初级破碎,粉尘产生量约2%,洒水后粉尘产生量约减少一半(1%)年矿石量按300T/天*300天=90000吨每年可减少粉尘排放90000*1%=900吨,按0.6%品位,85%的回收率,市场价格3万元/吨计算,每年可以多回收65%的钨矿8.3吨,可以增加24.9万元
选厂生产中,矿石通过颚式破碎机初级破碎,粉尘产生量约2%,洒水后粉尘产生量约减少一半(1%)年矿石量按300T/天*300天=90000吨每年可减少粉尘排放90000*1%=900吨
F3
破碎工段增加振动筛
在二级破碎给料前增加振动筛,把一级破碎已经达到磨矿粒度的矿石筛分出来直接送到磨矿料仓。
一级破碎后有一部分物料达到了球磨磨矿规范,没有筛分开来,直接进入了二级破碎
2010年12月
0.8
2.664
增加后可以减少二次破碎量,每天可以缩短3小时的二次破碎时间,每年可节约37kw*3h/天*300天*0.8元/kw.h=26640元
增加后每天可以减少二次破碎时间3小时每年可以节约用电3h/天*37kw*300天=33300kw.h
F4
更换节能型球磨机
把原来旧的轴瓦球磨机淘汰,更换新型的节能型球磨机
原来老式球磨机能耗大,使用年限较长,维修频率和维修费用偏高
2010年12月
35
252000
原来的球磨机电机功率是230kw,改了节能型的电机功率是180kw,每年可以节约成本(230-180)kw*24h*300天*0.7元/kw.h=252000元
更换后功率减少50kw,按每年生产300天计可以节约用电50kw*24*300=360000度
F5
强化员工节约用水,用电意识
通过定期对员工加强节能减排思想的培训
员工对环保意识较差,经常出现浪费用水现象
2010年11月
实施后生活区每天可节约用水约10吨,每年可节约10吨*300天=3000吨
F6
废旧设备利用
及时处理废旧物资,避免时间过长无法回用或回收造成浪费
有些废旧收集后没有及时分类处理,时间过长造成浪费
10月-12月
0
1.4
主要是维修两台循环用水抽水泵,每台维修费1600元,如新购抽水泵每台8600元,节约费用(8600-1600)*2=14000元
有些废旧收集后没有及时分类处理,时间过长造成浪费
F7
完善供水设施
通过对增加对抽水机开关自动控制,破损管道和开关闸阀的更换,减少水的溢流现象
抽水机开关人工控制,很容易造成水满机未停的情况,有些管道破损,水龙头和闸阀坏了造成水长时间遗漏。
2010年12月
0
3.6
完善后每天减少漏水120吨,按生产用水抽水费用1元/吨计,每年可以减少生产费用120吨/天*300天*1元/吨=36000元
设施完善后每天生产可减少漏水120吨每年生产可以节约用水120吨/天*300天=36000元
F8
新增低品位尾矿回收工序
原矿经过浮选回收,排放后增加工序,再回收一部分低品位产品,减少生产产生的固体排放物。
生产排放后还有一部分有回收价值,但没有回收,既浪费了资源,又增加了固体排放量。
2010年12月
0
2700000
新工序建成后每天可以回收低品位矿6吨,按每吨1500元,年生产300天计算每年可以增加经济效益2700000元
建成后每天可以回收低度矿6吨,每天减少固体排放6吨,按每年生产300天计算,每年可以减少固体排放1800吨
F10
第六章 可行性分析
本阶段的目的是对初步筛选出来的中/高费清洁生产方案进行分析和评估,以选择最佳的、可实施的清洁生产方案。本阶段的工作重点是:在结合市场调查和收集一定资料的基础上,进行方案的技术/环境/经济的可行性分析和比较,从中选择和推荐最佳的实施方案,以得到最佳的清洁生产效果,最佳的可行方案是指该项投资方案在技术上先进、经济上合理、同时又能保护环境的最优方案。
6.1 技术评估
6.1.1 “更换节能球磨机”方案技术评估
原矿从矿坪痛过两级颚式破碎机破碎,使物料颗粒达到30mm进入球磨机磨成合格矿浆进入浮选车间选矿,原球磨机是采用老式磨机,它是采用电机动力通过减速器传动,桶体转动是轴瓦转动,而且球磨
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