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浅谈刘家峡水电站水轮机改造增容
毛支,1
一
.I8K
浅谈刘家峡水电站水轮机改造增容
杨家实,
(甘肃电力试验研究所)
摄耍刘家峡水电站运行于多泥沙的黄河之上,经多年运行,水轮札
巳不能适应泥沙条件,磨蚀气蚀相当严重,效率明显下降.奉文概逆7对2机组
改遣增容等问题进行的分析论证.通过l口88年l2月~l991年lO月
大量的模型试验,充分证明7刘牢峡水电站水轮机瘦造增客在披木上是可行
的,是可吼满足水电站长期安奎,稳定,可靠,运行要求的.
关奠调泥沙气蚀机组增容试验成果
一
,概述
刘家峡电厂运行于多泥沙的黄河之
上.年平均入库沙量8700万t.l969
年3月20日第一台机组发电,1974年
5台机组全部投产,担负着西北电网的调
频词峰任务.经多年运行,水轮机不能适
虚多泥沙条件,磨蚀气蚀相当严重,效率
明显下降,部分电机绝缘明显下降,原制
动环结构不能适应频繁起停机要求,以产
生裂纹,机组振动范围宽,影响负荷的调
整.电厂从l986年开始研究机组改造
问题,认为225Mw机组结合技术改
造,不仅可以达到改善机组性能和提高设
备可靠性的目标,而且机组的容量还可以
增加.
二,水轮机存在的主要问
一
84
题
(一)过流部件的磨损和
气蚀
l,转轮
转轮磨蚀严重,每次扩修需补焊磨蚀
破坏较严重的补焊面积达30m~45
131,焊条数量达6t左右.
典型的气蚀发生在转轮的上冠流道,
叶片进水边的背面和叶片正面出口边靠
上冠的所谓三角区典型的鳞坑发生
于叶片正面,上轻下重,出水边靠近下环
的摄低处常常磨成锯齿状的薄片或被磨
穿,下环流道靠出口三分之二的流道鳞坑
密布.最深可达20mm以上,整个转轮破
坏最严重的区域是叶片背面靠近下环的兜
界处,其严重的程度由进口向出口减小,
进口处的普遍磨蚀深度超过20mm,宽
度可达150mm左右.
l987年华中工学院,肃电研所
和刘家峡电厂对3机转轮进行了叶型测
绘,叶型测量的结果表明:叶片的厚度已
平均减薄24,大面积补焊造成的叶片
变形已导致水轮机效率下降和局部磨蚀的
加剧,导致了恶性循环.
l985年3f{刘家峡电厂换上了
OCr13Ni4M.叶片和一r环,20siMn上
冠的铸焊结构的转轮.设转轮完全按lt;lt;TJr
轮机通流部件技术条件》组织生产和监
督,转轮的叶型,几何尺寸,表面糙度和
波浪度较原整铸转轮提高许多,且效率与
出力也有提高.l989年该转轮运行
27735h之后进行扩修时,转轮的气
蚀区基本没有损坏.磨损和磨蚀区破坏面
积缩小,但破坏最严重的区域的破坏程度
仍与碳钢转轮相当.这表明转轮的磨蚀问
题必须坚持综台治理方可能得到较好的懈
决.
2,迷富环
上迷宫环在一个扩修周期中由
2mm增大到l0mm,中迷宫环的间隙
则增大到14I11m左右.扩修中转动迷宫
环采用铺焊18—8不锈钢板进行修复,
固定迷宫环更换A.板,以使迷宫环间嘹陕
复设计值,即使这样仍解决不了迷宫环间
隙扩大问题.
3,导水机构
导水机构的磨损是中高水头电站普遍
存在的问题.荆家峡尤为严重.在导叶修
理,对叶身上下端面,导叶密封面,整个
进水叶面都铺焊了不同厚度的不锈钢板}
对绕流头部,轴和叶身联结处堆焊了不锈
钢焊条后,导水叶仍不能耐水流的磨蚀.
铺焊钢板磨穿脱落,密封面磨蚀破坏,上
下端部间隙增大,导叶尾端磨出缺口}同
时上下抗磨板也被痔损甚至磨穿.
导水机构的漏水量在经过I7300h
后,就由1.5m/s增加到7m./s以
上,造成快速闸门无法平压提升,导叶全
关后转速降到35~40I1之后不再
下降,大大加剧了制动块和制动环的磨
损,妊制动环产生裂纹的重要原因.
(二)水力原因造成机组
娠功大
由于水力原因机组存在三个振区.由
尾水管涡带f起的开度在40%~70
范围内的振动区范围宽,相对水压脉动值
在0.2左右,又由于尾水位较高,无法
补气,从而使机组的稳定运行区域受到限
制.在水头高于100m时在20~
25开度范围内有一范弱很窄,但脉动
相对值可达0.3的剧烈振区,其上机架
垂直振动幅值可达1.4m111危害极大.
而在设计水头附近,高于90开度时也
有相对水压脉动接近O.1的振动较大区
域.
(三)结构刚度和强度不
足
水轮机顶盖的刚度偏小,面顶盖加内
盖的结构中内盖的刚度和强度特别薄弱.
从而导致水轮机顶盖变形大,振动大,个
别焊缝开裂窜水.内盖和其上的止水密封
的固度螺钉也频频断裂,严重影响安全运
行.
转轮引水板和上迷宫环则由于焊口受
到磨损,结构又单薄,在运行中几次脱
落,被迫停机处理.
三,机组的改造目标
(一)提高机组运行的可
靠性
提高机组运行的可靠性是所有机组改
造的首要问题,随着电网的扩大,电力系
统对发电设备的可靠性提出了愈来愈严格
一
85—
的要求.
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