锅炉燃烧器改造.docVIP

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**吨燃气锅炉燃烧器的改造 作者 单位 摘要:本文介绍了鞍钢第二发电厂煤气锅炉燃烧器结构改造的情况。改造后运行结果表明:燃烧器结构改造,增加了燃烧焦炉煤气的能力,平衡了公司的能源结构;在锅炉蒸发量相同情况下,改造后平均少投入热量18.62GJ/h,相当于节省5557m3/h的高炉煤气,提高了能源利用率。同时,可节约输送空气的风机耗能29.3%,具有明显的经济效益。 关键词:燃烧器;改造;能源平衡; Technicaltransformationof**tonsboilergasburner 作者 单位 Abstract:ThestructuretransformationdetailsofgasburnersinNO.2powerplantinAnsteelwasintroducedinthispaper.Thepracticeresultsaftertransformationindicatedthattheabilityofburningcokeovengaswasenhancedandtheenergystructureincorporationwasbalanced.Underthesituationofthesameboilerevaporationcapacity,18.62GJ/henergywassavedaftertransformationwhichequalto5557m3/hBFgas.Theutilizationrateofenergywasincreased.Atthemeantime,29.3%energyconsumptionofairfanfortransportingairwassaved,theeconomybenefitwasobvious. Keywords:burner;transformation;energybalance 鞍钢第二发电厂CCPP投产运行以来,中央电站高炉煤气供给量始终不足,难以满足煤气锅炉的生产需求,与此同时,夏季公司焦炉煤气尚存部分放散现象,造成了能源的极大浪费,还污染了环境。根据这一生产实际,同时考虑股份公司整体煤气平衡,能源动力总厂决定对两台煤气锅炉燃烧器进行改造,以增加锅炉燃烧焦炉煤气的能力,充分利用现有设备挖掘生产潜力提高经济效益。 1、改造方案 原有燃烧器结构如图1所示,为三筒套筒燃烧器;改造后燃烧器如图2所示,为四筒套筒燃烧器,取消了观察孔,增加了焦炉煤气通道,为便于煤气和空气充分混合,在最内和最外通道同时进风。 二次风焦炉煤气 二次风 焦炉煤气 高炉煤气 二次风 图2 改造后燃烧器主视图 图1 改造前燃烧器主视图 观察孔 二次风 高炉煤气 改造后燃烧器不能完全停止燃烧高炉煤气,主要原因为: 第一、该燃烧器分为四层(如图2),从外向内依次为二次风、焦炉煤气、高炉煤气、二次风。如不燃烧高炉煤气,则高炉煤气调节阀门关闭,在高炉煤气管道内形成Φ0.9m×15m(管道直径0.9m,调节阀门至燃烧器煤气喷口15m)的死区,由于焦炉煤气在炉膛内燃烧,在燃烧器出口形成微正压,未完全燃烧的CO易扩散至该死区内,容易累计至爆炸极限,发生爆炸。 第二、煤气锅炉尾部有高炉煤气预热器,利用锅炉尾部高温烟气预热高炉煤气,使高炉煤气进入炉膛时具有较高的温度,提高锅炉效率。如停止高炉煤气的投入,则换热器内高炉煤气不流动,易造成预热器受热面过热损坏,并造成煤气锅炉高温烟气余热资源的浪费。 第三、考虑公司高炉煤气和焦炉煤气的供需平衡,煤气锅炉必须保留燃烧高炉煤气的能力,以便对高炉煤气管网平衡进行调节。燃烧器高炉煤气蜗壳内径大,需一定流量才能保持高炉煤气不回火,经试验每支燃烧器高炉煤气最低流量为3000m3/h,12支燃烧器共需12×3000m3/h=36000m3/h,由于煤气炉供气系统为一个调节阀门控制3个燃烧器,末端燃烧器保持3000m3/h,则另2个燃烧器流量必高于3000m3/h,所以锅炉运行时,高炉煤气最低流量 2、改造效果 2.1燃烧情况 图3、图4为锅炉燃烧器改造前后高炉煤气和焦炉煤气流量随锅炉蒸发量变化的曲线。由图可见,改造后高炉煤气流量明显降低,由原来平均13.63万m3/h,降为6万m3/h,降幅 高炉煤气流量 万m 高炉煤气流量 万m3/h ● 改造前 ■ 改造后 锅炉蒸发量 t/h 图3 高炉煤气流量随锅炉蒸发量的变化 锅炉蒸发量 t/h 锅炉蒸发量 t/h 图4 高炉煤气流量随锅炉蒸发量的变化 焦炉煤气流量 万m3/h ● 改造前 ■ 改造后 为55.98%。而焦炉煤气用量由原来平均0.115万m3/h,增加到1.42万m3/h,增幅更是高达11.35倍,表明,此次改造达到了预期目标。 改造前后锅炉烟气温度随锅炉蒸发量的变化见图5。

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