微库仑测硫仪常见故障原因及解决方法.docVIP

微库仑测硫仪常见故障原因及解决方法.doc

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高明 卢干仓 孔强山东中银电化有限公司 山东 济宁 272100 高明 卢干仓 孔强 山东中银电化有限公司 山东 济宁 272100 【摘要】本文介绍了微库仑滴定法测量苯中含硫的方法,常见的故障现象、原因及简单的处理办法,并讨论了日常使用中需注意的 问题和维护步骤。 【关键词】微库仑测硫仪 故障 解决方法 日常维护 我公司,氯化苯年产量为6万吨,原料为 纯苯。主要来自石油和煤焦油,由于制造工艺 不同,分为下面两类。 石油苯,用常压蒸馏得到的轻汽油,经 催化合成、精馏分离后制得。石油苯中噻吩及 硫化物的含量一般不大于3ppm。是质量较高的 苯类。 焦油苯,由煤焦油经过蒸馏、碱洗、脱 硫、酸洗、水洗后,精馏79.5℃-50.6℃的馏 分为焦油苯。因焦油苯来源广泛,是目前生产 氯化苯的主要原料。 由于焦油苯成本相对较低,但是含有噻 吩及硫化物等杂质。噻吩能与三氯化铁和苯生 成不溶于苯的“黑料”,这种物质附着在催化 剂表面,阻碍三氯化铁生成,故称“触媒中 毒”。硫化物能与反应中的杂质生成硫化氢和 二硫化碳,腐蚀蒸馏系统的管道和设备,造成 产品带酸、带色,并且增加原料的消耗。 随着对原料分析要求的提高,自2007年 购进了微库仑测硫仪,对焦化苯中总硫含量进 行控制。 我公司使用微库仑测硫仪型号为S y- 200。 气体流量,氧气:100-140 mL/min; 氮气:100-200 mL/min。 裂解管稳定段600-750℃; 燃烧段800-950℃; 汽化段温度750-850℃。 含硫标准溶液浓度:200ng/μL。 进样体积:4.4μL。 初始偏压:140-160。 工作偏压:140。 转化率:70%-110%。 测量范围:0.2-10000 mg/L。 线性误差:10 mg/L样品5000 mg/L; 重复性误差:样品10 mg/L时,Cv5% 工作原理:将待测苯样品送入裂解管燃 烧,在载气为氧气和氮气的情况下,生成S O2 和SO3;产物在滴定池中对SO2含量进行分析。 检测速度快,重现性好。 在三年多的分析过程中,遇到了一些仪 器故障,通过学习,摸索出了一套常见故障的 解决方法。下面根据分析流程,逐一向大家介 绍。 1 裂解管温度达不到预设值 现象:有时裂解管的三段温度,有一个 原因:一般稳定段、燃烧段、分解段设 定温度分别为700℃、800℃、600℃。整体由 三根电阻丝完成加热,分别有三个测温探头对 相应位置进行检测,并将数据显示在电脑上。 当出现某段温度过低时,则该段电阻丝已烧 断。 解决方法:更换新电阻丝。另外在完成 分析后,不要立即关闭库伦仪主机散热风扇, 一般要继续散热4小时,确保电阻丝不被高温 熔断。 2 初始偏压偏低 现象:更换电解液,测定值低于正常值 (一般150-190)。 原因:电解液由碘化钾、叠氮钠、醋酸 和高纯水组成,配置电解液超过两周后,光照 和高温均会导致碘化钾分解,偏压降低。 解决方法:重新配置电解液,必要时更 换新药品。另外需用棕色容量瓶配置电解液, 避光低温放置。 3 进标准试剂后转化率偏低 现象:取4μ L硫标准试样,通过进样器 进入测硫仪后,测得转化率低于正常值(一般 75-110%)。 原因:标准样品中的硫,进入裂解管后 燃烧,和载气氧气反应生成SO2和SO3。其中SO3 不参与测定,有效成分只有SO2。 解决方法:适量的降低氧气的流量,增 加S O2含量,重新打入硫标液,转化率有所提 高。 4 转化率极低 现象:转化率远远低于正常值,只有10- 20%,并且调整载气流量后无明显变化。 原因:生成的SO2含量极低,氧气不足。 解决方法:裂解管进标样口位置,有一 根螺旋石英管,负责氧气的传输。该管发生断 裂后,导致氧气供应不足。必须更换新裂解 管。 5 转化率持续偏高 现象:转化率在一段时间内,总是高于 正常值20%,其他情况无异常。 原因:由于外购进含硫标准溶液规格为 100m L容量瓶封装,正常情况下一瓶可以使用 半年以上。随硫标液中水分逐渐挥发,导致硫 含量比标示值增高。 解决方法:更换含硫标准溶液,或者购 买小针剂封装硫标液。 6 样品峰偏压低,持续时间长 现象:打进含硫标准溶液后,样品出峰 时电压很低,只有正常的一半,并且样品峰保 留时间长,为正常峰的2-3倍。 原因:裂解管长时间使用后,苯燃烧的 灰烬附着于石英管内壁,导致样品燃烧缓慢。 从而出峰时间长。 解决方法:用洗液清洗裂解管内壁,并 用蒸馏水冲刷干净。 7 样品峰出双峰 现象:用进样器打入标样后,样品峰为 双峰,即正常峰后面紧跟一个小峰。并且不参 与转化率的计算。 原因:用进样器进样时,由于注射器, 进样器,裂解管三者不在最佳位置。导致进样 时,注射器内标液无法一次性的完全进入裂解 管,造成二次进样。 解决

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