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工程施工 东北水利水电 2016年第2期
[文章编号]1002--0624(2016)02—0024—03
衬砌底板混凝土气泡的防治技术
袁兴泽
(辽宁省水利厅,辽宁沈阳110003)
[摘 要]根据同类工程施工经验,考虑混凝土在施工中振捣及排气不畅等不利因素,文中将针
梁台车底板进行割除(两侧各预留30cm宽底板,防止侧壁混凝土挤压冒出)。采用旋转抹面机
辅以人工抹面,以解决混凝土底板气泡这一施工难题。
[关键词】隧道衬砌;Or梁台车;混凝土气泡
[中图分类号]TV698 [文献标识码]B
1工程概况 高度超过腰线后,由于空间限制,只能采用模板上
的附着式振捣器进行振捣,顶拱部位在顶模中心
工程位于辽宁省桓仁县,主体工程为隧洞工
线位置留有进料口及封孔器,顶拱混凝土由此泵
程,主洞长16 510.014 m,桩号83+031.795 m~99+
入仓中。
541.809 m,纵坡i=0.028%,主洞钻爆法施工段断
2.2施工效果
面型式为圆形,成洞洞径为7.2 m;混凝土性能指
采取上述施工方法施工,待混凝土脱模后观
标为C35W12F200,衬砌厚度30 cm,底板为平段,
察,混凝土表面气泡主要集中在仰拱100~范围,底
底板宽3.02 mo
板平段气泡多且较大;底板反弧段气泡较多但直
混凝土表面气泡是最常见的一种外观质量缺
径较小。腰线以上部位基本无混凝土表面气泡,混
陷,导致其产生的原因有很多,尤其在引气剂的作
凝土外观质量较好。根据表面气泡的分布情况,由
用下,混凝土含气量会更高。为解决这一施工难
此可初步判定底板混凝土在施工振捣时,受底弧
题,对针梁台车进行改造,成功地解决了混凝土底
模板的影响排气不畅,气泡滞留在模板表面形成
板气泡问题。
混凝土表面气泡。因此,为了保证混凝土外观质
该工程隧道衬砌混凝土方量为180 851 m3,钢
量,减少表面气泡,需要改进施工工艺。
筋制安13 341 t,止水带36 870 m。
3产生气泡的原因分析
2施工工艺及效果
导致混凝土表面产生气泡的原因有很多,通
2.1施工方法
过对该工程的实际现状总结,并结合同类工程的
混凝土浇筑采用混凝土泵送入仓,首先从底
施工实例,认为在该工程中,混凝土表面产生气泡
部中间下料,每一层浇筑厚度控制不超过50 cm,
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