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许昌龙岗发电有限责任公司
2019年2月9日
1号机组锅炉水冷壁泄漏事件分析报告
一、事件经过
(一)事件前机组及设备运行工况
2019年02月09日17时58分,1号机组负荷329MW,B、C、D、E四台磨煤机运行,炉膛负压-46.3Pa,给水流量1033t/h,蒸汽流量984t/h,汽包水位-14.9mm,煤量150t/h。主要运行参数无异常,机组协调运行方式。
(二)事件详细经过
2019年02月09日15时20分,炉管泄漏检测装置11点模拟量数值瞬时超过50后下降,同时DCS发炉管泄漏报警,检查1号炉DCS各参数无明显异常,设备部锅炉专业就地对锅炉本体进行检查未发现明显异常。
16时00分,运行人员交接班前巡检锅炉本体未见异常。
17时58分17秒,监盘人员发现炉膛负压升高,并发炉膛负压高报警(750Pa),58分18秒发炉膛负压高高报警(980Pa),汽包水位下降,立即投入BC层3号角油枪。
17时58分32秒,监盘人员发现1号炉MFT跳闸,炉膛负压低至-2913Pa,给水流量升至1175t/h,蒸汽流量下降至964t/h,汽包水位降至-229mm,首出“炉膛负压低III值”,立即执行停炉不停机。巡检就地检查汇报1号炉炉膛内部泄漏声音大。1号炉炉管泄漏检测装置3、4、6、7、9、11点发异常报警,2、8、10、12、13、14、15、17、18、19点噪声模拟量数值均较高,初步判断为锅炉受热面发生泄漏。
18时00分29秒,手动打跳 1号汽轮机,发电机逆功率联锁跳闸,汽轮机转速下降,启动大机交流油泵BOP,检查厂用电切换正常,退出励磁故障压板LP19,投入启停机LP12、误上电LP16、断口闪络LP31压板。汇报省调、河南公司安生部。
18时43分,汇报集团公司生产调度中心。
23时10分,汽包压力降至0.2MPa,开始执行“1号炉带压放水,余热烘干”操作。
1号机组DCS参数曲线图
(三)事件后检查及处理情况
1、检查情况:
2019年02月13日22时,炉膛清焦完毕,在左侧墙水冷壁36m标高处发现:
左侧墙水冷壁B13炉膛吹灰器后向前数第4根下方1米处水冷壁管向火面爆开,管子规格为Φ63.5mm×8mm,材质20G(见图1)。爆口处发生了明显的塑性变形,呈“菱形”撕裂张开状,长150mm,最宽处36mm,爆口附近管径胀粗明显(见图2), 距爆口上300mm的横截面管壁明显减薄,管子的横截面由原来的圆形变成了椭圆形(见图3)。
图1
图2
图3
对距爆口上方300mm处横截面进行显微组织分析。可见组织均为铁素体+珠光体,珠光体轻度球化,球化级别为3级。且由于管子的变形,导致了B区域晶粒发生变形(见图4)。
图4
对爆口上方300mm处横截面不同区域进行硬度检测,发现三个区域硬度值均符合标准要求(DL/T 438-2016 20G 120~160HB),且B区域硬度值高于A和C区域,这主要是由于B区域变形严重,产生了形变强化。
表1 硬度检测结果(HBHLD)
区域
A区域
B区域
C区域
硬度值(HBHLD)
138-150
153-160
136-152
2、其他检查情况
(1)2019年02月15日09时,割开水冷壁左侧墙下联箱中间段后往前数第1隔断手孔,内窥镜检查发现,该隔断后向前数第1根水冷壁管座处存在异物(见图5,该管座与爆管管子为同一根)。将异物取出后发现:
该异物长182mm,上口外径71mm,下口外径38mm(见图6),判断此物为手电筒。
2018年03月13日1号机组C级检修,内窥镜检查该下联箱隔断,未发现此异物。
图5
外径38mm外径71mm长度182 mm
外径38mm
外径71mm
长度182 mm
图6
(2)对爆口附近吹损水冷壁管进行测厚,未发现超标。
3、设备处理及恢复
(1)更换左侧墙水冷壁B13吹灰器后向前数第4根, 规格为Φ63.5mm×8mm,材质20G;共计1根。更换长度10米,爆口上5米,下5米。
(2)对相邻管子进行胀粗及壁厚测量。
二、原因分析
(一)直接原因
左侧墙水冷壁B13吹灰器后向前数第4根管短时急剧过热引起瞬间破裂,是此次水冷壁泄漏的直接原因。
由于异物堵塞水冷壁集箱管孔,导致管内介质循环不畅流量偏小,引起短时过热,管子的高温强度不能承受内压力的作用,发生管子胀粗,最终产生爆管。
(二)间接原因
(1)机组检修过程中防异物管理执行不到位,导致异物进入联箱堵塞管口引起水冷壁管过热,是本次水冷壁泄漏的间接原因。
(2)联箱内窥镜检查不全面。2018年03月1号机组C级检修虽然对水冷壁下联箱进行了内窥镜检查,未对联箱入口分散下降管进行排查,未能及时消除异物堵塞隐患。
三、暴露问题
1.检修管理不到位,防异物管理制度执行不彻底。
2.联箱内窥镜排查不彻底。在进行水
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