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大唐洛阳热电有限责任公司
2019年1月9日
5号锅炉壁式再热器泄漏事件分析报告
一、事件经过
(一)事件发生前的运行方式
1月9日02:20,5号机组负荷180MW,锅炉主汽流量675t/h,给水流量702t/h,汽包水位-8.76mm,主汽温度538℃,主汽压力15.2MPa,再热蒸汽温度536℃,炉膛负压-133Pa,2、3号磨煤机运行,各系统设备运行稳定。
(二)事件详细经过
1月9日02:39,运行巡检发现5号炉甲侧炉膛上部标高57米吹灰器进口处有汽流声,检查四管泄漏检测装置无报警,给水流量与过热蒸汽流量相差30t/h,差值无明显变化。联系设备部锅炉点检员、发电部主管等相关人员到场检查,告5号机集控运行人员加强参数监视,做好预想。
1月9日上午经设备管理部、设备维修部人员等管理人员到现场检查,给水及主汽流量差值无增大趋势,5号炉甲侧后屏过热器与中温再热器之间2、4、6吹灰器进口处有明显汽流声,10:00四管泄漏报警装置开始有报警信号发出,判断炉内受热面管道有泄漏,汇报河南公司,同时汇报洛阳市政府并通告洛阳市热力公司,做好供热应急准备。
1月10日 14:52 向省调申请停运5号机组处缺,同时汇报集团公司调度中心和河南公司安生部。
1月10日 19:23,5号锅炉停运。
(三)检查及处理情况
1.检查情况:
5号炉停炉后,打开人孔门通风,1月12日下午,锅炉转向室温度降至60℃,办理工作票开工手续,进入炉膛内部进行检查,发现甲侧壁式再热器距顶棚约4米处,有漏汽声及泄漏痕迹。因泄漏部位无法搭设吊架,连夜组织搭设炉内升降检修平台。1月13日夜,炉内检修平台搭设完毕,检查发现甲侧壁式再热器标高57米处炉后数第9、10、11、12排4根管泄漏,管子割除后,发现对应位置外侧3根水冷壁管子泄漏,其他部位检查未发现异常。
2.设备处理及恢复过程
更换水冷壁管3根,规格:Ф63.5×7.5,材质SA-210C,长度500mm;更换壁式再热器管4根,规格:Ф60×4,材质12Cr1MoV,长度650mm;焊口进行射线和着色探伤,合格。
1月15日19:30 炉内脚手架及升降平台拆除完毕。
1月16日03:00 5号炉点火启动。
1月16日12:56 5号机组并网运行。
二、原因分析
(一)结构简介:
壁式再热器单排垂直布置在炉膛大屏区,紧贴在前墙和侧墙前半部水冷壁管向火面上,管子采用Φ60×4,材质为12Cr1MoVG,节距S=60.96mm。水冷壁前墙部分壁再为180根,两侧墙部分各90根,共计360根。壁再管先与钢带固定,再固定水冷壁上(见图1)
图1 壁再与水冷壁的固定
每隔2~3米布置一根钢带,共7层。最低一层钢带为固定点,壁再管和水冷壁管相对固定,其上6层均为活动节点结构,水冷壁和钢带用Π形圆钢(φ14mm、15GrMoG)连接。受热时,壁再管相对与水冷壁可以自由向上膨胀。
(二)直接原因:
5号炉甲侧壁式再热器和水冷壁共7根管子有漏点:
图3 割管前
图4 割除的泄漏管段 图5水冷壁管泄漏情况
通过对泄漏管段进行复位分析和着色探伤检查,找到了原始泄漏点,泄漏原因是在产品生产制造时,在焊接壁式再热器管子与固定钢带过程中,焊接工艺控制不当,对管子母材造成了损伤,长期运行产生裂纹泄漏,将钢带冲刷穿透,引起水冷壁管泄漏,气流在两排管子之间互相冲刷,造成临近多根管子泄漏。
泄漏部位宏观检查裂纹情况:
泄漏管子着色探伤检查裂纹情况:
外壁:
内壁:
(二)间接原因:
此漏点发生在壁式再热器管与水冷壁管之间,管排间距很小,无法看到漏点位置,没能提前检查发现存在的隐患。
三、暴露问题
1.锅炉防磨防爆管理存在漏洞,策划不到位;对隐蔽部位的检查策划,存在侥幸心理,没能做到全覆盖。对不能检查到的隐蔽部位可能存在的隐患认识不足,防范措施不到位。
2. 防磨防爆培训存在差距
防磨防爆检查人员的技能和辨识隐患能力不足,部分人员对壁式再热器的结构掌握不够,处理可能存在的隐患预控能力不足。
3.设备监造不到位,壁再管与钢带焊接存在缺陷未能及时发现。
四、防范措施
1.积极开展“两防”管理,将此次事件纳入问题库进行系统管理。对于锅炉四管隐蔽部位,认真组织分析是否存在漏检部位,将发生过问题的隐蔽部位列为排查重点,制定检查计划,并按计划开展检查,及时发现并消除泄漏隐患。
责任人:王朝军 完成时间:2019.01.30
2.严格按照最新锅炉压力容器检验规程和安全监督规程相关规定,策划进行锅炉受热面水压试验,特别是再热器区域的水压试验,提前发现存在的隐患,并安排处理。
责任人:江凤宝 完成时间:长期执行
3.组织对在受热面管子上焊接的管卡、钢带、
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