炉体及炉倾系统常见故障分析.doc

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炉体及炉倾系统常见故障分析 1 转炉摇炉不动或点动故障原因分析 1.1故障现象:前后摇炉不动,并且出现报警声 故障原因:氧枪漏水 处理措施:检查氧枪是否漏水,并进行更换。 1.2 故障现象:前后摇炉不动 故障原因:急停按钮被拍下 烟罩在上限 氧枪在待吹点下 PLC模板坏 处理措施: 1.2.1检查急停按钮是否被拍下,如果被拍下,确认有无维修作业,确认完成恢复按钮进行摇炉试验; 1.2.2检查氧枪、活动烟罩连锁; 1.2.2.1烟罩是否在上限,如果不在上限,将烟罩提至上限再进行摇炉; 1.2.2.2氧枪是否提至待吹点以上,如果氧枪在待吹点以下,将氧枪提至待吹点以上进行摇炉实验; 1.2.3如果以上情况均正常,检查电机制动泵是否正常运行,如果制动泵不开启,电机无反应,则检查PLC模板是否烧坏; 1.3 故障现象:摇炉时有时动有时不动 故障原因:操纵杆触点不好 变频器无输出或故障损坏 处理措施: 1.3.1倒用备用变频器进行试验,检查是否正常; 1.3.2如果仍出现上述故障,更换操纵杆; 1.4 故障现象:前后摇炉炉体颤动且伴有异音 故障原因:制动器摩擦片与制动轮之间间隙小 一次减速机损坏抱死 二次减速机卡死 剖分轴承坏 电机轴承油干 电机风叶有损 处理措施: 1.4.1检查电机转动是否正常,如果电机振动大,且伴有噪音,检查电机风叶是否有磨损处,如果存在磨损调整电机护罩,如果风叶正常,电机轴承无润滑,则更换电机; 1.4.2检查异音来源,如无法判定异音,依次检查传动系统:电机-制动器联轴器-一次减速机-二次减速机-耳轴剖分轴承,根据通用机械故障判定方法进行故障分析处理。 1.5故障现象:炉体倾斜 故障原因:球面支撑销 处理措施:检查球面支撑螺栓是否正常,如果断裂停炉进行更换。 1.6故障现象:停炉后炉体点头 故障原因:扭力杆关节轴承间隙大 制动器抱闸紧 大齿轮磨损严重 切向键磨损 处理措施: 1.6.1检查制动器摩擦片与制动轮之间的间隙是否小于1.5mm,如果小于0.5mm,制动器间隙偏小致使转炉摇炉过程中急停时冲击力偏大,调整制动器制动器间隙即可; 1.6.2用塞尺测量扭力杆关节轴承是否超标,如果超标,利用中修时间进行更换; 1.6.3检查二次减速机端盖是否正常,如端盖螺栓松动且在停炉后发出噪音,说明切向键磨损严重,应根据磨损情况制定更换计划。 1.6.4利用停炉时间检查大齿轮磨损情况,并制定更换维护计划。 2 托圈流量异常故障分析 2.1故障现象:托圈进回水流量变小且存在漏水现象 故障原因:水管老化破损/水管被积渣挤裂漏水 旋转接头漏水 托圈漏水 处理措施:检查托圈进回水管、旋转接头是否漏水,如果漏水进行更换;检查托圈是否漏水,对漏水位置利用定修时间进行焊补;检查旋转接头是否漏水,如果漏水,利用定修时间进行更换; 2.2故障现象:托圈进回水流量变小 故障原因:加压泵没打开 截止阀没处于全开状态 处理措施:联系运转车间检查加压泵是否正常,如果未启动,启动加压泵;检查截止阀是否处于全部打开位置,如果没全部打开,全部打开后观察流量; 2.3故障现象:托圈进回水总流量变大,旋转接头温度升高 故障原因:旋转接头串水 处理措施:更换旋转接头。

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