2016年第50卷No.7 97
大型变压器自动叠片机器人的研究
1,2 2 2,3 1,2
曹田野 ,徐志刚 ,王亚军 ,岳超
1 2 3
东北大学;中国科学院沈阳自动化研究所;沈阳理工大学
摘要:针对我国大型变压器叠片工艺效率低和叠片质量不稳定的情况,设计了一种自动叠片机器人,由机械
系统、控制系统和料片运输系统组成。该机器人的机械手斜向吸盘可自动调整方向,以适应不同类型料片,设计的
翘曲式风刀机构可解决薄片连片问题。采用视觉相机与光栅尺相结合的方法,能快速准确的测量铁芯整体垂直度
以及窗宽,提高了叠片机器人的智能化水平,保证了叠片的质量。自动叠片机器人叠片速度可达23片/min,而人
工叠片需要6个人,叠片速度为19片/min,数据表明叠片速度得到显著提高。
关键词:大型变压器;自动叠片机器人;视觉相机;智能测量
中图分类号:TG806;TH165 文献标志码:A
ResearchofAutomaticLaminationRobotforLargeTransformer
CaoTianye,XuZhigang,WangYajun,YueChao
Abstract:Tosolvetheproblemofinefficientlaminationandunstablequalityoflargetransformers,anautomaticlami
nationrobotisdesignedwhichconsistsofmechanicalsystem,controlsystemandmaterialtransportationsystem.Bothends
ofthesuckersofmechanicalhandscanautomaticallyadjustthedirectiontograbdifferenttypesofmaterials,andthecuring
airknifecaneasilysolvetheproblemthatmaterialisstucktogether.Therobotcanmeasureverticalityandwindowwidth
correctlyandquicklybyutilizingvisualcameraandlineropticalencoder,improvingtheintelligentlevelandguaranteeing
laminationquality.Thelaminationspeedoftherobotcouldachieve23slicesperminutewhileartificialstackingvelocityis
19slicesperminutebysixpeople,sothedatashowsthelaminationspeedisgreatlyimproved.
Keywords:largetransformer;automaticlaminationrobot;visioncamera;inteligentmesurement
片速度为19片/min,而叠片机器人的叠片速度可达
引言
23片/min;叠片机器人采用视觉技术进行实时检
变压器铁芯是变压器主要组成部分之一,起到 测,叠片质量明显优于人工叠片。叠片机器人达到
[1]
限定主磁场闭合磁路的作用 。大型变压器铁芯 了实际生产要求,具有较高的经济效益。
通常由近万片硅钢片叠装而成,铁芯叠装工序不仅
叠片机器人
耗费大
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