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RH处理超低碳铝镇静钢技术的优化
2ANHUIMETALLURGY2010年第1期
RH处理超低碳铝镇静钢技术的优化
高海潮丁长江胡玉畅刘坤解养国
(马鞍山钢铁股份有限公司)
摘要针对RH在生产超低碳铝镇静钢时提高钢水的纯净度和可浇性问题,优化了工艺和操作并取得了很
好的效果.
关键词RH精炼超低碳铝镇静钢工艺优化
OptimizationofRHProcessforUltra—lowCarbonandAI—killedSteel
GaoHaichaoDingChangjiangHuYuchangLiuKunXieYangguo
(MaanshanIronamp;SteeIC0.Ltd.)
AbstractTheRHprocessandoperationwereoptimizedfortheproductionofultra—low-carbonAI-killedsteelto
improvesteelcleanlinessandcastability.Goodresultswereachieved.
KeywordsRHrefiningultra-low-carbonAI-killedsteelprocessoptimization
0前言
自2008年下半年全球爆发金融危机以来,钢铁
行业的生存与发展受到了严重的威胁.为此,马钢
公司开展了聚焦品种质量和降本增效活动,并且加
大了新产品的开发力度,相继开发出了电工钢,汽车
整体用板和管线钢等~系列高附加值的产品.马钢
第一钢轧总厂利用BOF—RH—CSP生产工艺开发电
工钢等超低碳铝镇静钢的生产工艺技术取得了突
破,产品质量稳步提升,产量大幅度提高.以下就马
钢第一钢轧总厂12OtRH炉在冶炼超低碳铝镇静钢
的生产实践中,对RH炉精炼工艺技术不断进行优
化和完善,使钢水的洁净度大幅度提高,钢水的可浇
性明显改善,实现了稳定生产的情况作一介绍.
1生产工艺工程
生产工艺流程为:
高炉铁水一铁水预处理脱硫一转炉冶炼一RH
炉精炼-*CSP连铸.
2RH炉精炼工艺的优化
2.1优化钢包顶渣改质操作工艺
在RH炉对钢水处理过程中,首先要对钢包顶
渣进行改质还原处理,主要目的是降低渣中(FeO+
MnO),减少氧源,增加渣中硫容量.为了解操作工
艺对顶渣改质效果的影响,对顶渣改质的过程进行
了跟踪,对各个环节渣样成分的变化进行了分析,查
找了影响顶渣改质效果的因素.针对钢包顶渣改质
过程中存在的问题,对转炉出钢挡渣工艺,吹氩站钢
包顶渣改质操作以及RH炉的操作工艺进行了几
轮的优化试验,并不断完善,特别是补充了RH炉
处理过程对顶渣改质的操作,形成了钢包顶渣全程
改质操作工艺.按照该工艺对钢包顶渣改质处理
后,在RH炉处理后钢包不进行底吹氩气和喂线处
理情况下,钢包顶渣中(FeO+MnO)完全可以降到
4以下,钢包顶渣中(Fe0+Mn0)的变化情况如图
1所示.在不同的试验方案下RH炉处理结束时钢
包顶渣中的(Fe0+MnO)变化.按照钢包顶渣全程
改质操作工艺操作后,RH炉出站时钢包顶渣的成
分如表1所示.
2.2优化温度制度
对于RH炉工艺来说,钢水温度是一个重要的
控制参数.温度制度不仅是生产顺行的基础,也是
获得良好铸坯质量的基础.RH炉处理前钢水温度
低,需要吹氧加铝升温,易产生大量Al:O.夹杂物,
作者简介:高海潮,高级工程师,安徽省马鞍山市(243000)马钢第一钢轧总厂
2010年第1期安徽冶金3
最终影响钢水的洁净度.
在分析了RH炉处理前温度特别是温度低对
钢水质量影响的基础上,调整了转炉一吹氩站一
RH炉一CSP工序过程温度的控制,在保证氩前温度
的前提下转炉根据钢包状况,出钢时间等确定出钢
温度;同时为减少过程温降,加强了生产组织的管
理,如时间节点的控制,减少过程等待时间,钢包的
规范使用和缩短RH炉的冶炼节奏等.优化前后
温度的变化情况如图2所示.
厂].厂]普通改质法氩站两步改质法全程改质法
改质方案
图1钢包顶渣中(FeO+MnO)的变化
表1RH炉出站时钢包顶渣成分
TFeSiOzCaOMgOAI2O3P2O5SMnO
1.974.3941.197.9442.550.0680.201.66
从图2可见,优化后,转炉出钢温度提高幅度不
大,过程温降降低,RH炉在处理前钢水温度提高,
RH炉处理后的温度反而降低.RH炉处理前后温
度的变化,相当于处理前平均温度提高了近12℃,
由此减少因吹氧补铝升温产生的Al:O.夹杂物约
250kg.
2.3优化提升气体流量和降压模式
在RH炉处理过程中提升气体流量和真空室
压力也是十分重要的控制参数.在脱碳反应初期,
驱动气体流量过大时,将会产生剧烈喷溅,严重时会
造成合金溜槽,顶枪孔堵塞等后果.在脱碳反应初
期
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