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AGC试验过程 与AGC相关的信号 机组AGC模拟量设定值 AI 机组实时有功出力 AO 机组有功出力上限 AO 机组有功出力下限 AO 机组有功最大可调速率 AO 机组DCS投入/退出信号 DO 机组AGS投入/退出信号 DO 机组有功高限越限告警信号 DO 机组有功低限越限告警信号 DO DCS允许AGC投入 DO DCS故障 DO * * AGC试验过程 试验前的准备工作 机组协调控制系统已正常投用,并已完成各负荷段的负荷摆动试验,品质达到设计要求。 DCS系统经NCS至省调的遥调、遥信、遥测共11个信号的接线及通讯连接均已完成,并确认连接正确。 省调AGC系统数据库已正确建立,功能正常 * * AGC试验过程 准备试验曲线,记录以下参数的变化情况:负荷指令、机组实际负荷、主蒸汽压力、汽包水位、炉膛负压、过热蒸汽温度、再热蒸汽温度。 将机组AGC方式置于“LOCAL” 状态,在DCS侧分别模拟改变各遥信及遥测信号,由省调确认信号动作正确;省调发出遥调指令,在OIS上观察信号是否收到,精度能否满足要求。 机组投入协调方式稳定运行,负荷300MW,各项参数均正常稳定。将机组负荷上限置为330MW,负荷下限置为150MW,负荷变化率设为5MW/min,由省调发出300MW的ADS指令,确认机组已正确收到后,将机组AGC方式置为“REMOTE”方式,则机组投入AGC方式运行,由省调确认收到AGC已投入的遥信信号。 省调侧将试验方式设为TE方式,AGC试验开始。省调下发ADS指令机组减负荷,减至240MW,负荷稳定后,停一台给煤机。省调再次下发ADS指令,机组负荷继续减至180MW。负荷稳定后,记录试验曲线。 * * AGC试验过程 省调ADS指令加至240MW,机组升负荷,当机组负荷达到目标值且稳定后,启动一台给煤机。省调ADS指令再次加至300MW,机组继续升负荷。待负荷稳定后,记录试验曲线。 机组指令上限设为300MW,下限设为240MW,省调将AGC方式切换为BR方式,机组处于BR方式下连续调节。运行一段时间后,记录试验曲线。 * * AGC试验过程曲线 * * AGC试验过程曲线 * * THANKS FOR EVERYONE! DCS应用技术研讨会 * * DCS应用技术研讨会 * * DCS应用技术研讨会 * * * * 由于RD是直接减燃料,一次风压、负压、风量等炉侧系统与燃料直接相关,可保留RD功能,而对于水位偏差等机侧关系较远,反应较慢的,应加以屏蔽; * * 直吹式制粉系统的大容量火电机组,从改变煤量到蒸汽流量发生变化存在着较大的纯迟延,对于300MW机组,该迟延一般在1.0 ~ 2.5 min左右,而对于600MW机组,迟延时间将会更长 。 * 1.直吹式制粉系统的大容量火电机组,从改变煤量到蒸汽流量发生变化存在着较大的纯迟延,对于300MW机组,该迟延一般在1.0 ~ 2.5 min左右,而对于600MW机组,迟延时间将会更长 。 3.热量刚释放,负荷指令已改变方向,调节无法跟随。 * * 1. 可实现指令变化初期的负荷快速响应,并使后续调节中炉内燃料能持续保持一定的超前量,则汽压将不会产生很大的负向偏离。 * * * * 一次风机故障减负荷(RB)试验过程 机组负荷275MW以上,4台磨煤机运行,将机组投入协调方式运行。 待负荷及汽压稳定,手动跳闸一台一次风机。 大屏报警显示“PAF TRIP”及“RUNBACK”。 一台磨煤机自动跳闸, 5秒钟后第二台磨煤机自动跳闸(按E ,A,D顺序跳, 油枪BC层自投),燃料量及总风量迅速减至50%负荷。 随主汽压下降及调门关小,机组负荷将以200%/min的速率自动降至150MW,“RUNBACK”报警复归。 * * 一次风机故障减负荷(RB)试验中应注意 运行一次风机电流。 注意监视锅炉燃烧情况,如燃烧迅速恶化应手动MFT。 监视汽包水位及蒸汽温度,如有必要可手动干预,以机组能维持运行为目的。 注意跳闸磨煤机,待机组负荷稳定后应尽快吹扫。 如运行一次风机电流过大,可进一步手动降低目标负荷,直至降至安全电流。 如主汽压力无法维持,可进一步手动降低目标负荷。 * * RB试验内容 一次风机故障跳闸时的RB过程曲线 * * RB试验内容 4. 给水泵故障减负荷(RB)试验 可分为两项试验,一项是电泵热备自启动,则目标负荷较高,电泵启动后自动投入自动,与运行汽泵迅速建立平衡关系,汽包水位基本没有变化,RB过程也相对较短,根据目标负荷情况,可以不跳磨; 另一项是强制电泵自启逻辑,模拟电泵不能自启,则RB目标值进一步下降直至单台汽泵的最大容量,汽包水位下降较多,试验有一定的风险性; 判断逻辑应设置3秒延时,以待电泵的自启; 如试验趋
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