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国产660MW超超临界锅炉氧化皮综合治理
高向阳 祁永峰 王力强 王鑫 蒙殿武
江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 江苏省启东市秦潭镇 226246
摘要:吕四港电厂的超超临界锅炉氧化皮剥落情况比较严重。2011年以来,四台机组相继出现了大面积氧化皮剥落,检修被迫进行大规模割管清理氧化皮,四台炉平均割管约1500根。通过仔细研究分析氧化皮的成因及壁温测点不完善的现状,公司陆续加装壁温测点。由此发现,锅炉存在严重的同屏及屏间热偏差现象。正是由于长期存在隐性超温,导致锅炉大量产生氧化皮。结合PM燃烧器和MACT燃烧系统的特点,进行了附加风的反切和上下摆动试验,以及吹灰优化,摸索出最佳燃烧工况和吹灰方案,结合控制启停机的温度变化率,进行精细加氧。从而使氧化皮大面积剥落的现象得到了有效遏制。
关键词:超超临界直流锅炉 氧化皮 AA风 反切 燃烧调整 热偏差 吹灰优化 切圆
中图分类号: TK321 文献标识码: A
图1燃烧器布置示意图
Fig.1 A diagrammatic arrangement of the burner
1、锅炉概况
吕四港电厂4×660MW超超临界机组,锅炉型号:HG-2000/26.15-YM3(超超临界压力直流锅炉),采用П型布置、单炉膛、改进型低NOX PM(Pollution Minimum)主燃烧器和MACT(Mitsuibishi Advanced Combustion Technology)型低NOx分级送风燃烧系统、墙式切圆,如图1所示。炉膛采用内螺纹管垂直水冷壁、带再循环泵的启动系统、一次中间再热。锅炉的汽水流程从水冷壁入口集箱到汽水分离器为水冷壁系统,从分离器出口到过热器出口集箱为过热器系统,另有省煤器系统、再热器系统和启动系统。
表1 锅炉主要运行参数
名称
单位
BMCR
BRL
75% BMCR
50% BMCR
主蒸汽流量
t/h
1910
1820
1431
954
主蒸汽温度
℃
571
571
571
571
主蒸汽压力
MPa
25.4
25.30
25
19.7
再热进口压力/温度
MPa/℃
4.54/317
4.33/305
3.477/293
2.353/289
再热出口压力/温度
MPa/℃
4.33/569
4.13/569
3.314/569
2.241/569
再热蒸汽流量
t/h
1614
1542
1228
836
给水温度
℃
282
280
265
242
2、高温受热面系统概况
2.1、高温受热面材质分布情况
高温受热面主要材质为SA-213TP347H和A-213S30432,只有少量的SA-213TP310HCbN。如图2:
图2高温受热面管材分布示意图
Fig.2 High Temperature Heating Surfaces pipe distribution diagram
后屏过热器
末级过热器
末级再热器
2.2、高温受热面下部弯头布置情况及节流圈数量
根据锅炉温度场分布及受热面设计管材情况,容易产生氧化皮剥落的管圈为后屏、末级过热器及高温再热器,氧化皮剥落后沉积在底部U型弯头处或受热面入口的节流孔。具体部位数量分布如表2:
表2 高温受热面节流孔及管屏
高温受热面
节流孔个数
节流孔尺寸范围Φ(mm)
节流孔规格种数
U型弯(个)
屏数(个)
根/屏
后屏过热器
544
11.2-17.6
6
665
35
19
末级过热器
525
8.8-13.7
5
840
56
15
末级再热器
728
10-13.1
5
770
70
11
3、氧化皮剥落检查处理情况
2011年以来,四台机组相继出现的大面积氧化皮剥落,检修被迫进行大规模割管清理氧化皮,四台炉平均割管约1500根。
3.1调试主要节点及氧化皮清理统计
表3 机组调试运行主要节点
调试项目
1号炉
2号炉
3号炉
4号炉
酸洗
2009-03-18
2009-06-11
2009-11-04
2010-01-29
吹管
2009-04-10
2009-07-04
2009-11-28
2010-03-06
168小时结束
2010-03-14
2010-03-06
2010-03-31
2010-0
凝结水加氧时间
2010-11-28
2010-11-30
2010-12-16
2010-12-16
给水加氧时间
2010-11-30
2010-12-04
2010-12-22
2010-12-23
运行小时(h)
9284
10890
14739
7567
168小时后起停
4
5
3
4
大量清理氧化皮时间
2011-05-08
2011-06-03
2011-07-07
2011-07-28
2012-01-25
2012-02-18
2011-04-2
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