湖北预应力连续T梁预制长度施工控制QC成果.docVIP

湖北预应力连续T梁预制长度施工控制QC成果.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
T梁预制长度施工控制QC成果 前言 1、工程简介 我项目承建的十三标,设有大桥1座(武湖3号桥)、特大桥1座(武湖4号桥)。其上部结构均为30米预应力连续T梁桥。采用先简支后连续结构。T梁底宽0.4米,梁肋0.2米,中梁顶宽2.18米,边梁顶宽2.34米。梁长采用标准化预制,均为29.10米。武湖3号桥共8孔两联,96片T梁(其中中梁64片,内外边梁各32片)。武湖4号桥共47孔9联,564片T梁(其中:中梁376片,内外边梁188片)。T梁共计660片。 小组概况 1).小组简介(如下表) 小组名称 武汉项目T梁施工控制QC小组 小组注册日期 2001.11.5 小组注册编号 QC2001-001 课题名称 T梁预制长度施工控制 课题注册编号 T2001-004 本次活动起止时间 2001.11.7-2002.11.7 小组类型 攻关型 小 组 成 员 5人 活动次数 10次 人员参加率 100% 序号 姓名 年龄 性别 文化程 度 受教育时间 组内职务 职 务 1 30 男 本科 72h以上 组 长 项 目 总 工 2 29 男 本科 72h以上 副组长 项目副总工 3 27 男 中专 48h以上 组 员 内 部 监 理 4 24 男 专科 72h以上 组 员 工 区 主 任 5 28 男 专科 48h以上 组 员 测 量 组 长 2).小组本次活动情况(下表) 活动时间 活 动 内 容 活动地点 参加人数 活动效果 2001.11.07 选定课题,安排活动计划 会议室 5 优 2001.11.10 T梁预制长度施工控制方案研讨 工程部 5 优 2001.11.15~02.02.01 课题现状调查 施工现场 5 优 2002.02.02 确定目标值可行性论证 工程部 5 优 2002.2.10~02.03.01 分析原因,确定主要原因 工程部 5 优 2002.03.10 制定对策与措施 工程部 5 优 2002.3.11~02.05.11 对对策与措施的组织实施 施工现场 5 优 2002.06.12 检查实施效果 施工现场 5 优 2002.11.07 成果总结,并提出下一步打算 工程部 5 优 一、选题理由 我公司的质量方针: 我项目经理部的质量目标: 树精品意识,创优质工程 T梁预制长度满足规范要求 确保其在+5、-10mm范围内 本部门问题: 施工技术人员年青化,缺 乏施工经验,如果不进行 探索、总结,很难实现攻 关目标。 T梁预制长度施工控制 顾客要求: 武汉绕城公路要建成精品 工程 二、现状调查 课题现状 我部对已预制的28片T梁抽查了8片,对其预制长度进行了拆模后复测,现将复测结果汇总如下: 项目 梁号 设计长度(m) 实测长度(m) 偏差(设计—实测)(mm) 1-2# 29.10 29.150 50 1-6# 29.102 +2 2-1# 29.048 -52 2-4# 29.095 -5 2-10# 29.115 +15 3-2# 29.200 +100 3-7# 29.085 -15 3-9# 29.102 +2 针对上述偏位情况,小组即时开展活动,组织有关人员对该阶段的T梁施工过程进行了跟踪监测。 为便于对影响因素归类,小组结合T梁施工的全过程分别从以下几个方面分析如下: 1)、施工工艺 第一、模板变形。由于端模板是由角钢(∠5、∠10),钢板(5mm)焊接而成的劲性骨架。在焊接过程中,如果焊接电流过大或焊接方法不对,使得构件由于局部受高温而发生变形,再加上梁端预留钢筋多达33根,增加了拆模难度,导致模板变形 。 第二、浇筑砼时引起的变形:在浇筑砼时,按由一端向另一端浇筑的顺序进行,先将一端的腹板和翼板部位砼浇筑完成后,再向前移。直至砼浇筑完毕。这样对端模板产生的水平压力增大;再加上梁端钢筋比较密集(边梁钢筋间距为8cm,中梁钢筋间距为10cm),为保证砼的浇筑质量,就加大了振捣力度,使得砼振捣时产生的荷载超过了设计值,导致模板刚度不能满足施工要求。同时固定端模板的支撑太少,只采用4根ф20钢筋进行斜支撑,造成模板跑模,梁长控制不准。 2)、测量误差 第一、在预制底座上放样时,钢尺未拉直。 第二、钢尺长期使用未进行检校造成偏差太大。 3)、人员素质 第一、由于施工人员质量意识不强,在测量放样时不能准确丈量出梁长,导致实际梁长于梁长不符。 模板加工过程中,由于电焊工水平不高,不能恰当控制电流的大小和严格按照焊接工艺要求进行焊接,促使骨架产生较大的焊接温度变形,致使模板变形。 现场技术人员责任心不强,缺乏施工以经验,不能严格按照规范要求指导施工。 综上所述,通过对复测数据对比分析,我们将影响因素分类归纳统计如下: 影响因素统计表 序号 项目 频数 频率

文档评论(0)

beoes + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档