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加强技术攻关,确保铝管焊接质量
淮化项目部安装八公司QC小组
------二零零一年十二月十日------
一概述
〈一〉工程概况
工程名称
淮化集团空分提氩装置
设计单位
杭州制氧机厂
建设单位
淮化集团
施工单位
中国化学工程第三建设公司淮化项目部安装八公司
工程情况
该装置为淮化集团新增改扩建项目,所有工艺管道的材质均为LF2、LF4,共计20000余米。所有焊口均100%射线探伤,而铝合金的焊接具有极易氧化,易形成裂纹,易形成气孔等特性,施工中具有相当大的难度。
〈二〉小组概况
组建日期2001年8月
组建日期
2001年8月
课题注册
H3J2001-001
课题类型
现场攻关型
姓名
性别
年龄
小组职务
文化程度
白殿臣
男
48
组长
高中
王德仁
男
48
顾问
大学
顾宁初
男
51
副组长
中专
赵如楼
男
51
顾问
中专
吴燕
女
25
联络员
中专
程建国
男
48
组员
大专
武金田
男
40
组员
高小
陈家林
男
42
组员
高中
张福生
男
35
组员
中技
廖金山
男
29
组员
中技
淮化项目部、安装工程八公司QC小组
TQC教育平均接受60小时,小组成员全部通过全国TQC统考合格
本次活动出勤率100%
活动次数12次
加 强 技 术 攻 关,确 保 铝 管 焊 接 质 量
〈三〉小组业绩
课题获奖情况
课题
获奖情况
高质高效再创空分装置液氨系统安装新水平
90年公司成果发布三等奖
渭化尿素装置工艺管道安装
95年公司成果发布三等奖
优质高效创庆化球罐优质工程
96年公司成果发布一等奖
国家级优秀成果奖
铁粉焊条在钢结构上的应用
97年公司成果发布三等奖
国家级优秀成果奖
运用TQC方法确保淮化精馏塔组对质量
98年公司成果发布一等奖
安徽省优秀成果奖
运用TQC 方法保证空分压缩机试车一次成功
99年公司成果发布二等奖
运用TQC方法确保压力管道取证一次成功
2000年公司成果发布三等奖
小
小
组
历
次
活
动
情
况
二.选题理由及小组目标
淮化集团“
淮化集团“1830”空分装置提氩冷箱铝管焊接是该工程关键项目,也是业主的求援项目,焊接难度大,工期紧。
刘总经理多次指示:淮化阵地不能丢,淮化任何一家都不能进来,干好淮化工程对我们立足淮南站稳淮化事关重大。
选题理由〈一〉
公司质量方针:着想用户,交满意工程;
服从第一,让用户满意
铝管焊接质量,工期直接关系到总公司的声誉
铝管焊接难度大,且工期紧。由于铝管焊接的特殊性焊接时及易产生不熔合,气孔焊接变形等,且不易控制。
小组目标
小组目标安全
小组目标
安全
质量
工期
安全零事故
焊接一次合格率达到100%
缩短施工工期,使用厂方尽早投产
现状调查
为了迅速提高铝合金管道焊接的质量,达到厂方及设计单位的质量要求,我们组织施焊人员进行了培训工作,使他们从理论上了解铝合金的焊接特性,实践中掌握铝合金焊接的实际技能,并从实际操作试样中抽查了100张片子,对其焊接缺陷情况进行统计,情况如下表:
序号
缺 陷 性 质
出现频数
频 率
积累频率
1
气孔
84
84
84
2
未焊透
6
6
90
3
未熔合
4
4
94
4
裂纹
2
2
96
5
其他
4
4
100
6
合计
100
根据排列图可以看出,要提高铝合金的一次合格率,保证其焊接质量,也就是要解决铝合金焊接过程中产生气孔的问题。
〈二〉原因分析
(1)为降低铝合金焊接过程的气孔形成,提高焊接一次合格率,我们作出原因分析图进行原因分析
没有防风措施天气异常
没有防风措施
天气异常
培训时间短
机
人
料
法
环境
焊 接 过 程 产 生 气 孔
焊丝质量差
组对坡口角度不合适
焊把、焊丝以及工件三者之间空间位置不当
清根打磨清洁不彻底
湿度大
氩气保护不好
管件与管子壁厚相差太大,受热不均匀
酸洗、清除氧化膜不到位
氩气纯度不够
氩气表失真
焊机时有故障
电工对焊机线路尚未掌握
焊机、焊枪性能掌握不熟
焊枪温度高
焊枪冷却水路接法不当
铝焊间隔时间太长
操作不熟
无质保体系
责任没有落实到人
没有防风措施
天气异常
培训时间短
机
人
料
法
环境
焊 接 过 程 产 生 气 孔
焊丝质量差
组对坡口角度不合适
焊把、焊丝以及工件三者之间空间位置不当
清根打磨清洁不彻底
湿度大
氩气保护不好
管件与管子壁厚相差太大,受热不均匀
酸洗、清除氧化膜不到位
氩气纯度不够
氩气表失真
焊机时有故障
电工对焊机线路尚未掌握
焊机、焊枪性能掌握不熟
焊枪温度高
焊枪冷却水路接法不当
铝焊间隔时间太长
操作不熟
无质保体系
责任没有落实到人
(2)从因果分析图找出了铝合金焊接过程形成气
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