外高桥三期1gw超超临界机组的节能技术[1].docVIP

外高桥三期1gw超超临界机组的节能技术[1].doc

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2009.11 中国 上海 600/1000 MW超超临界机组技术交流2009年会 PAGE 1 - 外高桥三期1GW超超临界机组的节能技术 冯伟忠 上海外高桥第三发电有限责任公司,上海 200137; 摘要:外高桥电厂三期2×1000MW超超临界工程,从设备选型及设计阶段起,就着重关注节能减排和综合性能的提高,在整个工程建设期间,围绕节能减排为中心,开展了一系列的优化和技术创新,取得了突出的成效。选择塔式炉并加以优化,炉效平均达94.44%,而其受热面压降小等优势及空预器密封等的改进,零能耗烟气脱硫技术的研发和实施等,显著降低了汽轮机及给水泵的热耗及风机的电耗。而锅炉的节能启动系列技术的开发应用,大大降低了机组启动能耗。而对SIEMENS汽轮机主汽参数,四大管道压降,汽轮机背压等的设计优化,以及节能型抽汽调频技术的开发,全容量单给水泵的配置及系统优化等,进一步降低了汽轮机及给水泵的热耗。而抗SPE的系列技术的研究和实施,有效地保护了机组的效率水平。 关键词:超超临界;节能减排;塔式炉;单给水泵;SPE 工程概况 外高桥电厂三期工程,建设两台1000MW超超临界机组。主设备采用上海电气集团引进德国ALSTOM和SIEMENS技术生产的锅炉和汽轮发电机。工程在2005年9月23日开始第一台锅炉的基础混凝土浇筑,于2007年12月17日第一台机组并网发电,并于2008年3月26日完成168h试运行并投产,5月26日完成性能试验。第二台机组于4月27日并网发电,5月30日完成性能试验,并于6月7日完成168h试运行。 基于外高桥二期引进德国2×900MW超临界机组工程成功建设的有利条件,三期工程的项目从策划开始,就确定以二期工程为基础,在技术和性能上延续并发展,瞄准世界最先进水平,使建成后的机组具有节能高效,洁净环保,高可靠性,高可调性及高度自动化的先进性能,确保综合技术和经济性位于世界前列。 事实上,还在二期工程的建设过程中,我们就下了大力气对900MW超临界机组逐系统逐设备的深入研究和消化,与此同时,认真吸取和借鉴国内外,包括二期工程超(超)临界技术的发展经验和教训,对超超临界技术存在的特殊问题和对策进行了超前研究,从三期工程的设备选型和设计阶段起,就冲破重重阻力,大胆突破一些已不适应超超临界技术发展的传统规范和习惯,对于实践证明存在问题或尚有优化空间的设备和系统,进行了全面的优化和改进。在此基础上,我们把自主创新作为全面提高机组综合性能的抓手,分解和瞄准各项世界最先进水平,重点围绕节能减排这一主题,全面和深入的开展了一系列的创新课题研究(1),并在工程建设的各个阶段果断进行了实施,取得了一批具有自主知识产权的国内和国际领先水平的科技成果,使机组的综合性能,特别是能耗水平,在刚投产时就达到和超过了建设目标。在2008年6月9日的上海节能减排国际 1、锅炉及相关系统的节能 鉴于二期900MW超临界塔式锅炉呈现出的明显综合优势,三期工程选用了上海电气集团引进德国ALSTOM技术生产的塔式锅炉(2)。为一次再热,分离器内置,螺旋水冷壁,滑压运行,单炉膛四角切圆燃烧,露天布置,平衡通风,固态排渣煤粉锅炉。但根据超超临界的特点和容量的增加,以及二期锅炉的运行和调试经验(3),在锅炉结构和系统设计,参数选择等多方面进行了改进和优化。 三期和二期锅炉的主要设计差异如下: 锅 炉 二 期 三 期 最大连续蒸发量 2788 T/H 2955 T/H 主蒸汽温度 542 ℃ 605 ℃ 主蒸汽压力 24.955 MPa 28 MPa 再热蒸汽压力/温度 6MPa/568 ℃ 6.4MPa/603 ℃ 给水温度 272.6 ℃ 298 ℃ 设计启动方式 扩容启动 带炉水循环泵启动 炉膛高度 64m 69m 炉顶标高 118m 129m 外高桥三期工程之所以坚持选用塔式炉,节能及运行安全性是最主要的考虑因素。 1.1 炉效提升空间大 基于塔式锅炉多重的技术优势,若调试及运行得当,其实际效率可远高于合同保证值。三期的两台1000MW锅炉,经多重优化和调整,如炉膛的设计高度在二期的基础上提高5m,不但降低了炉膛出口温度,减少了对流受热面的结焦风险,显著增加了煤粉的燃烧滞留时间,提高了燃尽率等。其性能试验值高达94.36%和94.51%。与合同保证值93.6%相比,相当于降低了机组煤耗2.5克/千瓦时。即使在400MW的工况下,其实测效率也高于94%,这使得机组不但在额定负荷时有良好的经济性,而且在低负荷下的运行经济性也能得到有效保障。 1.2 有利于提高机组效率和降低厂用电率 1.2.1

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