皮带机的安全防护及事故案例课件.ppt

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皮带机的安全防护及事故案例;;;※构成;※皮带机的安全装置的种类;※皮带机容易伤人部位;※主要用途;※可能存在的不安全状态;※不安全状态防范措施;※专项要求; 护罩和漏斗延伸部分的下边缘位于地面以上距离大于300mm时,其边缘应采取向内弯成角度或卷边等措施。 ;※皮带压轮及垂直拉紧处防护栏;※安全通道狭窄且皮带支架低矮防护;※液力偶合器、连轴器防护罩;※存在问题的护罩示例;※存在问题的护罩示例;※存在问题的护罩示例;※存在问题的护罩示例;※相关标准规定;※相关标准规定;※相关标准规定;※安全过桥;※安全过桥;※安全过桥;※安全过桥;※安全过桥;※拉绳开关;※拉绳开关;※拉绳开关;※拉绳开关;※皮带拉绳;※皮带拉绳;※皮带拉绳;※皮带拉绳;※皮带拉绳;※错误的拉绳开关示例;※错误的拉绳开关示例;※错误的拉绳开关示例;※错误的拉绳开关示例;※错误的拉绳开关示例;※错误的拉绳开关示例;※错误的拉绳开关示例;※错误的拉绳开关示例;※错误的拉绳开关示例;※报警器;※报警器;※报警器;※报警器;※照明系统;※照明系统;※电动机;※电动机;※电动机;※现场操作箱;※现场操作箱;※现场操作箱;※现场操作箱;※清扫卫生时的方法;; 通过以下的案例请找出皮带伤害的易发点在什么位置? ;案例一、点检设备时不慎挤伤右臂;※原因及责任分析: 1、王**点检返料-1皮带尾轮滚筒,对发现问题进行确认时,采取的方式不当,安全意识淡薄,是造成事故的直接原因,负有直接责任。 2、返料-1皮带尾轮周围无防护措施,是导致事故发生的重要原因。 3、对“点检作业必须两人以上”等规定落实不到位,对职工教育不够,是事故发生的间接原因,对事故发生负有一定管理责任。 ;事故经过: 2006年7月8日3时45分左右,第二炼铁车间球团原料乙班班长田**发现造球室5号皮带跑偏,少量精粉料落至皮带下层,导致机尾尾轮粘料。影响皮带的正常运行,田**将左手伸入皮带下层清理落料时,左臂被转动的皮带带入滚筒与皮带间,致其左臂肱骨骨折。;※原因及责任分析: 田**安全意识淡薄,身为原料班班长,违反安全技术操作规程,在未??机的情况下,盲目直接用手清理皮带上的落料,是造成此次事故的直接原因,对此次事故的发生负有直接责任。 ;事故经过: 2006年11月21日6时40分左右,第一炼铁车间烧结配料间操作工徐**发现配料—3皮带跑偏,影响皮带的正常运转,需要对尾轮进行调整,徐**便到机尾南侧蹲下调整机尾处的导链,以调整尾轮的偏斜位置,在拉紧导链时因导链打滑且用力过猛,身体失去平衡后仰,左手穿过护栏间隙,碰着正在运转的皮带,袖口被转动的皮带带入滚筒与皮带之间,造成其左小臂卷入,尺骨、桡骨骨折。;※原因及责任分析: 1、操作工徐**调到烧结配料岗位仅15天,虽进行了换岗安全教育考试,但没有签定师徒安全监护合同,对处理皮带跑偏没有工作经验,在拉紧导链时因导链打滑且用力过猛,距离护拦太近,袖口被转动的皮带卷入滚筒与皮带之间后,手臂被带入,是造成此次事故的直接原因,徐**对此事故的发生负有直接责任。 2、经调查,配料-3皮带经常跑偏,调整时比较困难,且调整用的导链安装方向不合理,操作时背对皮带机尾危险部位,一旦导链打滑,身体后仰时易发生伤害事故,长期未采取有效措施,车间对此事故的发生负有管理责任。;事故经过: 2007年11月23日18时20分,原料场取料甲班王**在YC5皮带斜坡压带轮处,清理落料时,不慎将铁锨卷入压带轮,随即将右手带入压带轮与皮带之间,造成挤伤。经矿务局中心医院诊断:王**右手无名指开放性骨折。;※原因及责任分析: 皮带工王**在清理物料时站位不当,自我防护意识不强,违反安全技术操作规程是导致事故发生的直接原因。;事故经过: 2008年7月29日11时55分,二炼四辊通知仓上准备打破碎焦粉,12时5分左右,岗位人员张**发现配2机尾刮料器松动,便用戴着手套的手去紧固螺栓,因螺栓太紧无法紧固,张**便用砖块去砸丝杠上的螺栓。当她左手扶着刮料器,打算把螺栓振松以后再用手把螺栓拧紧。不料左手手套被皮带挂住左手也被带入刮料器与滚筒之间挤住,由于皮带较松,皮带被迫停止运行但动力滚筒还在运转,张**于是赶紧大声呼救。此时四辊岗位人员听到呼救声就赶到了现场立即把配1皮带打急停。然后又把刮料器松开,帮助张**把手从皮带与刮料器之间抽出来 。;※原因及责任分析: 1、仓上操作工张**严重违反炼铁原料场安

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