基础工业工程第9章预定时间标准法-wyl.pptVIP

基础工业工程第9章预定时间标准法-wyl.ppt

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
9.2.6 模特法应用案例 从上图可以看出,SMT及F/T工段生产能力低于H/I及T/U工段,生产线能力不平衡。SMT和F/T工段虽为瓶颈工段,但由于生产能力受设备制约,调整的可能性比较小。H/I和 T/U工段以人工作业为主,目前的标准产量高出前后两道工序,产品积压、劳动力成本高,所以应调整H/I和 T/U工段的生产能力,以达到生产线的平衡,从而在保证产量和质量的基础上降低成本。T/U工段的作业是操作员用烙铁对经过H/I工段波峰焊的PCBA进行手工修理,作业有一定的弹性空间,其生产能力随H/I工段能力变化而变化。因此,分析重点应选择H/I工段。 模 特 排 时 法 图生产能力平衡图 9.2.6 模特法应用案例 2.运用MOD法对手插件工段(H/I)进行记录、分析 在对手插件工段进行分析时,分别以各个工位为研究对象,运用MOD法对操作人员的左、右手动作进行记录,绘制双手操作动作因素分析表,并进行MOD分析,计算MOD值。下面是对各工位进行的模特分析。 (1)第1工位( 插件)动作因素分析。动作因素分析如表所示。 (2)第2工位(检查、上架)动作因素分析。动作因素分析见表所示。 (3)第3工位( 插件)动作因素分析。动作因素分析见表所示。 模 特 排 时 法 9.2.6 模特法应用案例 表第1工位动作因素分析 模 特 排 时 法 作业内容:手插件 工 作 地 布 置 图 工位序号:1 定员:1 操作者: MOD数:150 19.35s 日期: 左手动作 时间 右手动作 动作叙述 分析式 次数 MOD值 次数 分析式 动作叙述 从周转箱中取板 M4G1 5 BD 等待 移到身前 M4P0 4 BD 等待 持板 H 4 M3G1 伸手握取GAME CON 持板 H 12 M3P5A4 插入GAM1位号处 持板 H 4 M3G1 伸手握取三联体CON 持板 H 12 M3P5A4 插入PJ1位号处 持板 H 4 M3G1 伸手握取USB CON 持板 H 12 M3P5A4 插入USB1 位号处 持板 H 5 M4G1 伸手握取PS CON 9.2.6 模特法应用案例 续表第1工位动作因素分析 模 特 排 时 法 持板 H 13 M4P5A4 插入PS1 位号处 持板 H 5 M4G1 伸手握取DIMM SOCKET 调整角度和方向 R2 15 M4P0E2P5A4 将DIMM SOCKET定位 持板 H 6 M2A4 插入DIMM1位号处 持板 H 5 M4G1 伸手握取DIMM SOCKET 调整角度和方向 R2 15 M4P0E2P5A4 将DIMM SOCKET定位 持板 H 6 M2A4 插入DIMM 2 位号处 持板 H 5 M4G1 伸手握取CON;PWR,10P*2 调整角度和方向 R2 13 M4P5A4 插入CN1位号处 将板放于工作台 M3P2 5 BD 等待 合计 20 150 136 9.2.6 模特法应用案例 (4)第4工位( 插件)动作因素分析。动作因素分析如表9-55所示。 (5)第5工位( 插件) 动作因素分析。动作因素分析如表9-56所示。 (6)第6工位( 插件)动作因素分析。动作因素分析如表9-57 所示。 3.手插件(H/I)工段问题分析 在对手插件工段进行分析时,运用5W1H提问技术对各工位的作业内容、作业方法、操作者、作业地点、作业时间进行提问、分析,结果发现以下问题: 模 特 排 时 法 9.2.6 模特法应用案例 (1)各工位任务分配不合理,存在瓶颈工位和冗余工位。各工位作业时间汇总见表。 (2)作业缺乏标准化。 (3)标准工时不合理,存在人力资源浪费现象。 (4)标准产量没有充分挖掘企业实际生产能力。 4.改善方案设计 在坚持动作经济原则和“ECRS”四大原则基础上对工段进行改善。具体包括以下方面: (1)重新分配操作员的任务。 (2)进行作业改善,实施标准化作业。这里只给出1#工位改善后的动作因素分析,见表。 模 特 排 时 法 9.2.6 模特法应用案例 表手插件(H/I)工段各工位MOD值 模 特 排 时 法 工 位 序 号 1# 2# 3# 4# 5# 6# 左手MOD值 20 88 86 88 112 94 右手MOD值 131

文档评论(0)

44488569 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:5101121231000003

1亿VIP精品文档

相关文档