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猫头岭隧道施工通风技术
李志清
(中铁隧道集团有限公司赣龙铁路工程指挥部)
摘 要 猫头岭隧道全长4755米,单口掘进长度两公里以上的施工情况,对施工通风的设计、安装、管理进行了总结,对以后长隧道的施工通风有一定的借鉴意义。
关键词 隧道施工 通风
1.施工通风设计
1.1通风方式选择
根据施工阶段不同,采用不同的通风方式。施工初期采用压入式通风,中期采用混合式通风,后期采用射流通风。其中以双软管混合式通风为主,充分利用混合式通风和软风管二者各自的优点。
1.2风量风压计算
1.
①根据《铁路隧道施工规范》(TBJ204-96)规定:断面最小风速νmin= 0.15m/s;进人作业标准Ca=100mg/m3。
②爆破通风时间t=15min;
③一次爆破的最大炸药量A=228Kg;内燃机设备总功率W=262 kw。
④洞内同时作业最多人数按80人考虑。
1.
根据上述主要参数,并考虑现场施工的具体情况,分别按洞内同时作业最多人数、一次爆破的最大炸药量、进洞内燃设备总功率、洞内要求的最小风速等计算风量,并确定控制风量。
然后,根据控制风量、通风方式、送风长度和风管性能参数等计算所需要的供风量和风压。风量配置时应考虑循环风的影响,使风量配置最经济合理。
1.3通风设备选择及配置
①风机的选择主要根据所需风量和风压来确定,并考虑节能效果,采用科研所研制开发的变极多速风机。
②风管的选择主要根据所需风量和送风长度确定,全部采用科研所研制并获国家专利的新型软风管。
选用通风设备的型号和性能参数见表1。
表1 主要通风设备配置表
设备名称
型号
技术参数
单位
数量
备用
射流风机
SSF-NO90
出口风速:33.2
功 率:22 kw
台
2
1
变极多速风机
SDF(C)-NO10
风量:770~1500 m3/min
640~1010
420~ 760
风压:550~3500 Pa
240~1600 Pa
140~ 880 Pa
功率:37×2 kw
12×2 kw
6×2 kw
台
4
1
软风管
φ1200
β100≤0.02、λ≤0.02
m
2400
—
φ1300
β100≤0.02、λ≤0.02
m
6000
—
1.4通风布置
通风布置见图1。本隧道的施工通风采用综合通风技术措施,原则上分三阶段进行通风。
①第一阶段:施工初始阶段采用压入式通风。
②第二阶段:独头掘进长度L>600m之后,改用双软管混合式通风。
③第三阶段:进、出口两端贯通之后,通常采用自然通风;若自然风较小,无法满足要求时,可采用射流通风,并视自然风流方向确定射流通风的方向。
图1 猫头岭隧道施工通风设计图
2.施工通风方案的实施
为保证通风方案的实施,切实改善洞内施工作业环境,施工通风工作由中隧集团科研所具体实施。
2002年7月隧道正式进洞施工,通风工作由2002年8月份开始,施工初始阶段隧道开挖距离较短,按通风设计方案的第一阶段压入式通风实施。通风组的值班人员分三班24小时在施工现场。随着隧道开挖深度的增加,施工通风的难度随之增大。为减少管路的漏风,我们将已完全衬砌好地段的旧通风管逐渐换成新,使漏风达到了设计管路百米漏风率小于2%的要求。做好新风管更换工作的同时,积极保证掌子面的通风质量,及时前接通风管,风管出口与掌子面的距离保持小于30米的要求。由于采取措施得当,最大限度的减少风管漏风,确保了掌子面对通风量的要求,放炮后不到10分钟掌子面已经开始进行出碴、找顶等工序的作业。洞内通风效果良好,完全满足了施工的要求。
截止2003年5月末,猫头岭隧道出口工区开挖1700m
图2 出口工区混合式通风系统图
2003年11月15日猫头岭隧道贯通后,施工通风进入第三阶段射流通风,利用置于洞内的两台轴流风机作射流风机用,根据自然风流的方向确定射流通风的方向,分别开启风机。11月25日隧道的检底工作基本结束后,剩余工作产生的污染很小,采用自然通风就可以满足隧道内的施工要求,通风工作基本结束。
3.通风效果
实测开挖面风速始终保持在0.26m/s以上,满足《隧道施工规范》中风速不小于0.15m/s的要求。工作面有效通风量在800m3/min以上,也超过了740m
出口工区实施混合式通风系统后,洞口端1500m范围都是新风区,污风区的距离变短,排烟速度大大加快,洞内空气质量良好,在福建省长汀县环保局对猫头岭隧道的洞内空气环境、职业病危害因素监测结果〔见表2〕中表明,监测到的空气指标大大高于标准要求。由于该单位不能对CO指标进行监测,没有取得CO的实测结果,根据自测通风量〔见表3〕对比SO2、NO2
表2 空气质量检测表
污染物
名称
标准
(mg/m
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