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唐钢长材部转炉车间 降低转炉冶炼造渣料消耗课题 总结报告 转炉车间 报告人:马旭朝 2015年6月3日 唐钢长材部转炉车间 报告目录 一、立项背景 二、课题推进组织 三、课题计划和进度 四、课题推进过程 五、数据现状及目标 六、造渣料消耗高原因的前期分析 七、对策思路 八、初步对策效果 九、持续改善效果 十、对策标准化 唐钢长材部转炉车间 一、立项背景 自新65t转炉投产以来,由于各种条件发生了改变,尤其是采用干法除尘设备,对转炉炼钢工艺也带来了诸多限制;特别是干法除尘可发生泄爆的特点,对转炉炼钢操作以及终点控制带来了很大的影响,进而对转炉留渣操作工艺的实施带来了巨大的挑战。 2014年9月份至2014年12月份,长材部转炉造渣料消耗居高不下,最高时到达80.4Kg/t,最低也才降到74.9Kg/t;在当前钢铁业“寒冬”常态下,对炼钢成本造成的很大的压力。 降低造渣料消耗,成了转炉车间的燃眉之急! 唐钢长材部转炉车间 二、课题推进组织 组长: 李荣生 技术支持: 马旭朝 甲班: 袁振虹 乙班: 杨健 丙班: 于建河 课题组长: 吕俊杰 丁班: 夏卫阁 推进员: 马旭朝 转炉车间专门成立了课题推进小组,以便顺利推动各岗位进行问题调查、讨论对策和落实执行。 唐钢长材部转炉车间 三、课题计划和进度 项目与进程 1月 2月 3月 4月 5月 6月 确定课题题目 确定课题改善目标 确立数据统计途径和表 现状调查,并找出改善方法 对改善后的情况进行跟踪记录 对记录进行分析找出问题点加以解决 完善课题相关内容 全面推行精益生产管理方法 我们的进度目标:6月达成效果并结案。 唐钢长材部转炉车间 四、课题推进过程 针对“降低转炉造渣料消耗”焦点课题: 1、完善造渣料平面布置图。 2、制定造渣料消耗的改善目标。 3、完善造渣料消耗详细流程图。 4、建立相关数据的一维化采集。 5、数据分析与措施制定。 唐钢长材部转炉车间 石灰加入量计算 4.1、造渣料消耗系统图 轻烧 石灰 石灰石 唐钢长材部转炉车间 二、现状数据 五、数据现状及目标 依据一维化的思路,建立造渣料消耗的详细记录台账,对数据实施统一规范的管理。 唐钢长材部转炉车间 二、现状数据 五、数据现状及目标 在一维化台帐的基础上,自动生成总体、分班次、分炉次、分钢种的分析报表。 唐钢长材部转炉车间 项目 现状/数值 目标 备注 历史数据 2014.9月80.4kg/t,10月75.59kg/t,11月75.75kg/t,12月份74.9kg/t —— 数据来源 生产科日报、每日物料调入表 —— 计算方法 (工序石灰+石灰石/2+轻烧消耗量)/合格坯产量 —— 主要设备 转炉、高位料仓、称量料仓、汇总料仓、上料系统一套 —— 主要物料点数 块状料:3种,石灰、石灰石、轻烧白云石 —— 造渣料消耗数据 74.9kg/t 70kg/t 二、现状数据 五、数据现状及目标 唐钢长材部转炉车间 五、数据现状及走势 即使严格按照日常计算加入造渣料,降低造渣料消耗也未明显改善,遇到了瓶颈,需要新的改善思路。 改善前 六、造渣料消耗高原因的前期分析 唐钢长材部转炉车间 生产节奏影响 物料成分变动 料仓称量不准确、料筒漏 转炉操作过程 造渣料粒度不均匀 冶炼终点温度偏高 造渣料利用不充分 节奏紧来不及扒渣 炉渣未能得到充分利用 渣料未化透 溢渣 喷溅 造渣料消耗影响 造渣料消耗影响因素鱼骨图分析 返干 干法除尘工艺条件限制,未留渣操作 未施行留渣操作 铁水、废钢、石灰成分波动 唐钢长材部 6.1、针对具体问题进行W-W分析(图表) 1、现象:在1#炉、2#炉未施行留渣操作 6、现象陈述: 7、改善目标: 8、改善成果 2、发现者:转炉焦点课题组 What:1#炉、2#炉未施行留渣操作 When:2015年1月19日-31日 Where:转炉 How:不留渣较留渣造渣料消耗高3.21Kg/t 降至66.8Kg/t 改进操作方法;改善经济指标;降低造渣料消耗
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