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- 2019-10-18 发布于陕西
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第38卷 第2期 华 电技术 V0l-38 No.2
2016年2月 HuadianTechnology Feb.2016
大型交流电动机轴承防高温及轴 电流改造
陈勇龙
(华电国际韶关市坪石发电厂有限公司B厂,广东 韶关 512229)
摘 要:某电厂磨煤机大型交流电动机轴承在运行中经常出现高温 、异音现象,轴承易损坏 ,影响了机组的正常运行。对
隐患原因进行了分析,并提出了防止形成轴电流、防止轴承温度过高等改善措施,经验证 ,改造在实际应用中取得了良好
效果。
关键词:轴电流;油膜;放电;固可接材料
中图分类号:TM621 文献标志码:B 文章编号:1647—1951(2016)02~0059—02
端轴承温度高。电动机在运行一段时间后,前端轴
1 隐患概述
承温度在夏季高达83clC,并出现异音,且声音逐渐
某 电厂机组容量为 1×125MW。锅炉的磨煤机 增大,轴承室温度升高,导致轴承损伤。经过多次检
型号为DTM320—580,配电动机型号为YTM560—6, 修发现,电动机运行周期缩短,大多是由于电动机轴
额定功率为 800kW。电动机前端轴承型号为 承受损所致,而造成轴承受损的主要原因是轴 电压
NU234EC/C3,后端为 6332/C3。自2003年投产至 累积,使轴承油膜被击穿形成轴 电流,轴电流不断对
2005年,2台磨煤机 电动机运行状况较差,检修后的 轴承内圈放 电,导致轴承滚道产生麻点。这种损坏
电动机运行一段时间后轴承温度高达75℃,且出现 不断扩大,形成搓板状伤痕,导致轴承状况越来越
异音,声音逐渐增大,持续3~5个月。每次对 电动 差,再加上轴承运行温度高,更易损坏轴承。
机进行检修都必须更换前、后端轴承,以至电动机运
3 改进方案
行周期越来越短,造成检修工作量剧增,材料消耗增
大。轴承价格较高,占很大一部分 日常维护费用,更 3.1 防轴电流改进方案
为严重的是,2台磨煤机运行不稳定,已经影响到机 轴电流流经回路为转子本体一转轴一前轴承一
组的安全、稳定运行。 前端盖一定子铁芯一后端盖一后轴承一转轴一转子
本体,如图1所示。在电动机轴电流的闭合回路中,
2 原因分析
只要切断任一轴承的电流通道,闭合回路就不能形
电动机制造和安装工艺不合格、转子偏心造成 成,即无法产生轴电流。从图1可以看出,只要切断
气隙不均匀、扇形片叠成的定子铁芯的拼片数 目选 电动机后端轴承的电流通道,闭合回路就不能形成。
择不合适及电动机供电电源中含有谐波等原因,使 在实际运行中,因电动机前端轴承承力较大,对电动
电动机的转子产生轴电压,转子轴电压在前、后轴承 机后端轴承套进行改进较为合理可行。
与定子前、后端盖及定子铁芯之间形成闭合回路,产
生轴电流。在设备运行时,轴电压达到一定值时会
击穿轴承室油膜,产生轴 电流,进而损坏 电动机前、
后端轴承,导致电动机轴承声音异常,严重时电动机
轴承磨损增大,引起电动机定、转子出现扫膛故障。 图 1 电动机轴承安装示惹
因设计原因,电动机采用空一空冷却方式 ,冷却 将电动机后端轴套 (厚度为45mil1)外圆车削
风从后端进入电动机本体,经过本体带出来的热风
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