常减压蒸馏装置腐蚀检查分析.docxVIP

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常减压蒸馏装置腐蚀检查分析孙丽丽1 ,张立金1 ,梁春蕾2( 常减压蒸馏装置腐蚀检查分析 孙丽丽1 ,张立金1 ,梁春蕾2 ( 1. 中国石化青岛石油化工有限责任公司,山东 青岛 266043; 2. 合肥通用机械研究所,安徽 合肥 230000) 摘要:中国石化青岛石油化工有限责任公司自加工高酸原油以来,设备、管线的腐蚀加剧,给 防腐工作带来新的课题和挑战,尤其是常减压装置低温系统腐蚀尤为严重,常顶及顶循系统多台 设备及管线多次出现腐蚀泄漏,给装置长周期安全运行造成很大影响。为全面掌握加工高酸原油 对设备及管线的腐蚀情况和腐蚀规律,我们利用装置停工检修期间对常减压装置开展了腐蚀调 查,对设备及管线进行了全面腐蚀检查和定点测厚,对每台设备腐蚀形态和腐蚀情况进行分析总 结,查找存在的腐蚀隐患。将腐蚀检查结果进行总结,对腐蚀机理进行了分析,为以后开展防腐工 作和设备大检修提出合理化建议。 关键词:环烷酸 高硫原油 中图分类号:TE985. 9 腐蚀检查 腐蚀机理 文献标识码:B 文章编号:1007 - 015X(2012)02 - 0022 - 05 1 概况 该公司自 2009 年 6 月 1 日起进行加工高酸 焊缝 PT 检测未发现表面缺陷。 塔 ( 1) 闪蒸塔 闪蒸塔 T1101 为利旧设备,16MnR 材质,原 设计 壁 厚 14 mm,现进料段筒体最小壁厚为 12. 35 mm,有一定减薄。 T1101 自上而下塔壁及人孔盖锈蚀明显,去 除锈层后塔壁凹凸不平。进料段碳钢衬板焊缝多 处腐蚀穿透,本次检修已重新贴 0Cr13 板。受液 槽受进料冲刷腐蚀的一侧边板腐蚀减薄严重,最 薄处已不足 1 mm。 进料线为 DN400,进料线弯头和直管最小壁 厚分别为 8. 0 mm 和 9. 2 mm,说明弯头存在一定 的冲刷腐蚀减薄。 该塔操作温度为 217 ~ 229 ℃ ,内壁为明显的 均匀腐蚀和局部冲刷腐蚀,腐蚀机理为 220 ℃ 温 度下高温硫 / 环烷酸腐蚀。 ( 2) 常压塔 常压塔 T1102 塔顶材质是 20R + 0Cr13Al,塔 下半部分材质是 20R + 316L。塔顶封头和上层塔 壁腐蚀明显,内表面锈蚀严重、凹凸不平,局部点 蚀明显,塔顶人孔点蚀严重。0Cr13Al 衬板焊缝 2. 2 原油适应性改造,2009 年 9 月底项目中交,11 月 11 日改造后的常减压装置正式生产运行,设计加 工原油硫的质量分数为 0. 91% ,酸 值 为 2. 95 mgKOH / g。装置规模达到 3. 5 Mt / a。 2010 年 4 月下旬至 2011 年 5 月份加工原油平 均酸 值 为 2. 27 mgKOH / g,硫平均质量分数为 0. 51% 。加工高酸原油以来,一段时间电脱盐系统 运行一直不正常,脱后原油含盐量严重超标,且带 水严重,造成常压塔顶挥发线和顶循线腐蚀严重。 常减压蒸馏装置于 2011 年 6 月 7 日至 14 日 停工检修,同时对装置重点设备( 塔、加热炉、容 器、冷换等) 进行腐蚀检查,及时发现设备、管线 存在的腐蚀隐患,全面掌握装置的腐蚀情况,并及 时消除安全隐患,保证装置在下周期安全平稳运 行,也为我们下一步开展防腐管理工作提供指导 性意见。 2 装置腐蚀检查具体情况 加热炉 对常压炉和减压炉辐射段炉管外观检查、测 厚、渗透检测( 以下简称 PT 检测) 未见明显腐蚀 和劣质化。辐射室炉管为 316L 材质,去除灰垢后 表面光亮,炉管本体和焊缝良好,无腐蚀迹象,无 鼓胀变形,敲击声音清脆。分别抽查 3 ~ 4 条弯头 2. 1 收稿日期: 2012 - 02 - 07; 修改稿收到日期: 2012 - 03 - 25。 作者简介: 孙丽丽( 1975 - ) ,女,工程师。1999 年毕业于石 油大学机械系,现在该公司机动处从事防腐管理工作。E - mail: sunlili. qdsh@ sinopec. com ·23·第 2 期孙丽丽等. 常减压蒸馏装置腐蚀检查分析根部腐蚀严 ·23· 第 2 期 孙丽丽等. 常减压蒸馏装置腐蚀检查分析 根部腐蚀严重,出现低于母材的腐蚀沟槽。焊缝 根部点蚀坑明显大于母材,这也是最终造成焊根 部位出现腐蚀沟槽的一个重要原因。 常压塔上部 4 层塔盘( 49 ~ 52 层) ,尤其是 51 层塔盘点蚀严重,并明显减薄,部分浮阀脱落。 塔盘支撑梁同样存在严重点蚀。第 52 层塔盘厚 度为 3. 5 mm,除点蚀外无明显均匀腐蚀减薄; 第 51 层塔盘( 顶循回流层) 厚度仅 2. 65 mm,除点蚀 严重外,均匀腐蚀减薄也较为明显。51、52 层塔 盘已进行更换。 顶循抽出塔盘 ( 第 49 层) 背部测厚无明显 减薄。 常

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