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A-B PF4系列变频器在磕头机上的应用; 抽油机也叫磕头机
它利用交流异步电动机通过皮带轮驱动抽油机架上减速传动装置,牵动柱塞泵中活塞往复运动,将渗透到柱塞中的原油提取出来。
其出油产量取决于:
柱塞泵的冲次数
渗透情况
漏失时间
井下环境;
传统的磕头机普遍存在缺点:
起动冲击大
运行耗电多
效率低下
复杂油井(稠油、结蜡、沙卡)会产生:
断杆
烧电机(对电动机没有可靠的保护功能)
设备维修量大;
基于原始方案中出现的以上原因,我们采用变频调速技术,依据油井的实际需求——
1、调节抽油机的冲程次数
——改变电动机的速度,使得磕头机的运行与油井的具体工况匹配 到最好的程度。比如:对于富矿,可以提升电动机的速度???使之高于50HZ,从而提高了产油率;而对于贫矿,要相应的降低电动机的速度,使之低于50HZ,从而实现了节能,同时也延长了设备的使用寿命。
2、改变上下冲程时间
——可以通过更改电动机提升和下降的速度实现增效,比如在提升时增加提升速度,从而减少了漏掉的损失。;5、可实现变频与工频的自动切换,保障设备的连续工作
6、强大的保护和诊断功能,有效地保护了电动机和设备的正常工作运行
——电子式过载保护
——过压保护
——欠压保护
——过流保护
——接地保护
——短路保护; 由于抽油机是在环境恶劣的野外工作,
并且很多油井是无人值守的,所以,对节
能设备运行的可靠性和环境适应能力提出
了很高的要求。
1、Powerflex4系列变频器适用温度范围
广,允许环境温度为-10~50℃
2、Powerflex4系列只需加装制动组件就
可方便使用;
;
3、Powerflex4系列的过载能力是110%/60秒,150%/3秒; 为了完全可以满足磕头机负载变化工况运行的要求,而放大一级使用;
4 、Powerflex4系列的保护和诊断功能,使系统运行更加安全,可靠,在出现故障时更容易排查故障,最大程度的减少故障时间;
5、Powerflex4系列八段速功能,可以方便地实现频率预制,如:在磕头机相应的部位设置两个接近开关K1,K2与变频器的5#,6#端子相连接,K2 接通时活塞上升,电动机以65Hz运转,直到K1接通,电动机以35Hz运转,使活塞下降。;前期效果
在前期井中,由于刚开采,储油量大,提高转速的方式,让变频器运行至65Hz,频率提高了1/3,相应地
电机转速提高了30%,其采油量也相应提高
其综合采油率可比工频情况下多采油20%
工效提高了1.2倍,很受油田采油工的欢迎。
;节能;其节能主要包括哪些方面:
1、功率因数可从0.4~0.5提高到0.9以上,
可起到普通“节能器”的功能——功率因数补偿,同时也省掉了因为功率因数低而被供电局罚款。
2、低负载的时候减小输出电流
原系统电动机以恒定的50HZ运转,配重下降时,其电流较大,电动机的效率和功率因数都很低,造成了电能的极大浪费。使用变频器以后,变频器可以将励磁电流(无功电流)和转矩电流(有功电流)分开,在低负载的时候减小输出电流,从而实现了节能。
3、变频器的节能可达到25%以上
在采油的中后期,油井的渗透情况变差,此时电动机如果还以50HZ的速度运转,那么势必会造成很大的浪费,此时使用变频器将电动机的速度适当降低,使设备与工矿很好的配合从而实现了节能。
综上变频器的节能可达到25%以上
;对于7.5KW的电动机来说:
每天可节电度数:7.5×24×0.25=75度
每天可节省电费:75×0.8=60元
每年可节省电费:60×365=21900元
对于30KW的电动机来说:
每天可节电度数:30×24×0.25=180度
每天可节省电费:180×0.8=144元
每年可节省电费:144×365=52560元
; 以上为加变频器后的节能计算,我再看看每台变频器4年内安装维护总费用按20000元算,由此可以看出在第一年内就可以收回成本,一台A-B变频器的平均寿命为4年,那么光节能,在以后的三年内至少就可节省6万多元的电费。
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