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第 15卷 (2013年第3期) 电力安全技术
J
输煤皮带导料槽的密封改造
张 军 ,司俊龙
(中电投河南电力有限公司开封发电分公司,河南 开封 475002)
[摘 要] 当前,国内火力发电厂仍有很多输煤系统采用老式双层密封导料槽,该设备在运行
中存在扬尘大、容易撒煤的缺陷,且对皮带的磨损较大,容易出现导料槽皮子脱落后卷入皮带等异
常现象,造成输煤系统运行可靠性差,且达不到环保和职业卫生的要求。分析其根本原因是在导料
槽与输煤皮带之间不能形成严格密封,而全密封导料槽对皮带实现了完全密封,能有效消除以上缺
点,在导料槽 出口加装水喷雾和回流管后,密封和防尘效果更佳。
[关键词]导料槽 ;密封 ;防尘
1 机组简介 送皮带有 良好的接触,装有固定活扣,使安装、维
修较为简单方便。防溢裙板选择厦门珀挺公司的产
中电投河南 电力有限公司开封发 电分公司 品。橡胶材料的技术特性要求如下:
2×600MW 机组于 2007-09-10开工建设 ,是河 材质:聚氨酯复合材料TPU-EK;
南省首批 “上大压小”项 目,l号、2号机组分别 抗拉强度 :≥150N/cm2;
于 2008-12-17和 2009-02-27完成 168h满负荷 伸展性:500%;
试运行并移交试生产。 硬度 :(60±5)。;
机组输煤系统共有6段 13条带式输送机,双 阿克隆磨耗:0.035。
路设置 (除煤仓间3路皮带外),一路运行,一路 2.2 老式导料槽的使用情况
备用,并具备双路系统同时运行的条件。输煤系 目前,全厂输煤系统各级转运站均采用老式的
统以贮煤场为界,从翻车机室到贮煤场为卸车系 双层密封导料槽 ,在实际使用 中导料槽不仅不能起
统;贮煤场到主厂房煤仓间为上煤系统,采用B= 到节能环保作用,而且 自身磨掼隋况也十分严重。
l200mm、 =2.8m/s、0=1120t/h皮带机 其根本原因是不能做到在导料槽与输煤皮带之间进
机组输煤系统导料槽是与皮带机配套的老式导 行严格密封。老式导料槽与输煤皮带之间采用橡胶
料槽,密封效果差,可靠性低。下面以4号皮带为 裙板相贴封闭,实际封闭效果很差,只能起到遮挡
例,对导料槽的密封改造进行简要分析。 作用。当输煤皮带运行时,由上级皮带落人下级皮
带的煤块在重力作用下会产生很强的冲击力,使下
2 老式导料槽密封技术分析 级皮带发生弹性振动,致使橡胶裙板和皮带之间出
现间隙,煤渣、煤粉 由此间隙溅出。由于导料槽全
2.1 老式导料槽的技术分析 段不能严格密封,皮带漏粉点多,也造成除尘器吸
老式导料槽型号为防溢裙板双层密封 96典煤 尘效果不好,无法捕捉全部扬尘。因此当输煤系统
型式,导料槽顶部为弧形,增加了导料槽的容积, 运行时,整个转运站煤粉飞扬 ,最后有一部分落在
有利于降低诱导风压力,出口配备防尘挡帘。根据 地面和设备上,形成了积粉,留下火灾隐患;另一
设计,导料槽的周边应能随压力或吸力的变化 自动 部分随空气 自然漂逸,对环境造成严重污染。
调节相应的密封压力,保证 良好的
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