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doi:10.3969/j.issn.1671-5152.2011.07.002CNG储配站燃气出口温度控制模式探讨□ 杭州市燃气(集团)有限公司(310051)沈晓东 高立鸿摘 要: 近年来,城镇CNG储配站发展很快,其燃气出口温度控制模式一般采用手动启停热水锅炉控制,本人根据杭燃滨江CNG储配站一年多来的运行分析,发现采用这种控制模式不仅温度波动幅度 大,而且经济性较差。针对这种情况,在SIEMENS S7-300控制系统中建立燃气出口温度PLC自控 模块,并对原热水循环系统进行少量改造,即可取得较好的控制效果。关 键 词: CNG储配站 燃气温度 自动控制1滨江CNG储配站工艺流程及燃气温度控制现状供回水循环管道组成。运行操作人员根据燃气出口温度变化情况开启或停用热水锅炉,实际操作中,燃气 温度很难控制,特别是在卸气开始阶段,热功率很 大,换热器换热能力不足,温降过快,而卸气后半
doi:10.3969/j.issn.1671-5152.2011.07.002
CNG储配站燃气出口温度控制模式探讨
□ 杭州市燃气(集团)有限公司(310051)沈晓东 高立鸿
摘 要: 近年来,城镇CNG储配站发展很快,其燃气出口温度控制模式一般采用手动启停热水锅炉控制,
本人根据杭燃滨江CNG储配站一年多来的运行分析,发现采用这种控制模式不仅温度波动幅度 大,而且经济性较差。针对这种情况,在SIEMENS S7-300控制系统中建立燃气出口温度PLC自控 模块,并对原热水循环系统进行少量改造,即可取得较好的控制效果。
关 键 词: CNG储配站 燃气温度 自动控制
1
滨江CNG储配站工艺流程及燃气温度控制
现状
供回水循环管道组成。运行操作人员根据燃气出口温
度变化情况开启或停用热水锅炉,实际操作中,燃气 温度很难控制,特别是在卸气开始阶段,热功率很 大,换热器换热能力不足,温降过快,而卸气后半 段,热功率降低,温升很快,结果是燃气温度波动过 大。
杭州燃气公司于2009年建成并投运滨江CNG储配
站,设计规模为4 000Nm3/h,气源采用压缩天然气气 瓶车公路运输,在储配站内,高压天然气经过两级调 压,压力降至0.3MPa,计量加臭后送入市政燃气管 网。其工艺流程如下:
2
CNG储配站的燃气出口温度的变化特点
燃气
管网
整个卸气过程,有很明显的3个阶段,分别为卸
气初始段、卸气后半段、卸气中止段。每个阶段的燃 气出口温度变化情况都不同。
卸气初始阶段,CNG压力从18MPa降至12MPa, 温度变化最为剧烈,燃气流量2 500Nm3/h,过程时间 为0.5h,燃气出口温度总体表现为快速下降。
卸气后半阶段,CNG压力从12MPa直至卸气结束, 所需时间约1.2h,燃气出口温度由快速下降变为缓慢下 降,继而变为缓慢上升,最后变为快速上升的过程。
卸气中止阶段,当二级调压器后燃气出口压力达 到0.31MPa,调压器将自动关闭,直到燃气出口压力 降为0.26MPa,调压器自动起跳继续卸气。在调压器 动作关闭阶段,绝热节流降压过程中止,燃气不再膨 胀吸热。热水锅炉产生的热量将全部转变成循环水系
换热器
图1 滨江CNG储配站工艺流程
CNG储配工艺是一个绝热节流降压的过程,根据
工程热力学焦耳·汤姆逊效应,非理想气体经节流压 力降低的情形下会出现温度变化,其大小和方向同当 时气体的压力与温度有关,节流过程是一个稳定流动 初、终态焓值相等的降压过程。实际运行中,高压天 然气降压过程中整体温度会剧烈下降,为了确保管网 和调压设备安全,由1套热水循环系统加热天然气, 该系统由燃气热水锅炉、循环水泵、管壳式换热器及
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城市燃气·月刊
锅炉
CNG撬车
卸气柱
两级调压
计量加臭
燃气
统的蓄热量,循环水温度将快速上升。△Tm——平均温差热水循环系统具有热惯性大、滞后性大的特点。实际运行中,换热系统循环水温度变化严重滞后于CNG 站燃气出口温度变化。如果纯粹依靠燃气出口温度变 化开启或停用热水锅炉运行,显然达不到控制要求。
统的蓄热量,循环水温度将快速上升。
△Tm——平均温差
热水循环系统具有热惯性大、滞后性大的特点。
实际运行中,换热系统循环水温度变化严重滞后于CNG 站燃气出口温度变化。如果纯粹依靠燃气出口温度变 化开启或停用热水锅炉运行,显然达不到控制要求。
根据计算值,按燃气温度控制值为5℃,循环水
供水温度应不低于45.6℃,利用热水锅炉自带控制 器,将下限温度设定为45℃,上限温度设定为47℃。
3.4 卸气后半阶段
CNG压力从12MPa降至0.6MPa,所需时间为
1.2h,燃气温度控制值为5℃。换热器的热功率为
277 750 kJ/h,换热器平均温差:
△Tm=Q/(KAη)
=277 750/(2 340×7.8×0
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