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- 2020-04-10 发布于湖北
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并列运行轴流风机失速原因分析与处理
作者:侯凡军1,耿莉2,王家新1,韩小刚1
摘要:
某电厂2×660MW超临界机组5号锅炉为单炉膛、一次中间再热螺旋管圈直流炉,采用直流燃烧器四角切圆燃烧方式,24只燃烧器分6层布置于炉膛下部四角。设计煤种为兖州地区烟煤。在锅炉吹管和机组带负荷试运行期间,送风机和一次风机先后发生失速,造成锅炉灭火。
一、失速情况
1.1 设备烟风系统
5号锅炉送风系统配2台FAF26.6-12.5-1型动叶可调轴流送风机,动叶调节范围为-30°~+15°。送风机入口接大气,2台送风机出口设有冷风联络门,空气预热器出口有热风联络管,空气经过空气预热器加热后分左、右两路进入锅炉两侧大风箱。制粉系统采用冷一次风正压直吹式,配6台ZGM113G型中速辊式磨煤机、2台PFA18-13.3-2型动叶可调轴流一次风机。一次风机动叶调节范围为-30°~+15°,一次风机入口接大气,出口分成两路,一路经三分仓回转式空气预热器加热送至热风母管,另一路作为压力冷风直接接入冷风母管。每台磨煤机分别从冷、热风母管中获得所需的一次风,通过调整一次风的冷、热风配比控制磨煤机出口温度。送风机和一次风机的设计参数见表1。
1.2 送风机失速情况
在进行送风机的并列解列试验时,当A、B送风机的动叶开度达到65%左右时,A送风机发生失速;在5号锅炉吹管及整套试运期间,A送风机也发生过失速。送风机并列解列试验时失速过程如下:试验时A、B送风机并列运行,调节2台送风机动叶开度,A送风机动叶开度为65%,风机电流为83.6A,B送风机动叶开度为72%,风机电流为86.4A。风机出口压力为1.86kPa,总风量为1385t/h,风机稳定运行。当A送风机动叶开度加至67%时,A送风机电流和出口压力突然下降,轴承振动增大到8.5mm/s,接近跳机值10mm/s,送风机出现强烈噪声,判断发生失速,将A送风机动叶开度降到65%以下,失速现象消失。因此,为了防止A送风机发生失速,A送风机动叶最大开度不能大于65%,但机组带600MW负荷时,炉膛出口氧量只有1.5%左右。A送风机的失速严重制约了锅炉带负荷能力,机组无法进行168h满负荷试运行。
1.3 一次风机失速情况
在制粉系统投运过程中,A、B一次风机动叶开度在30%、65%、95%时,一次风机曾多次发生失速,
其中一次失速过程如下:2006年10月10日7:49左右,机组负荷60OMW,A一次风机动叶开度为94.7%,电流为167A,B一次风机动叶开度为95.0%,电流为171A,风机出口压力14.2kPa,一次风总风量394t/h。运行中B一次风机电流突然减小,风机出口压力随之降低,B磨煤机因风量低跳闸,锅炉灭火触发总燃料跳闸(MFT)。失速时参数变化如图1所示。
二、送风机失速原因分析与处理技术交流
为找出A送风机发生失速原因,对A、B送风机进行了出力对比试验。试验中,送风机出口至锅炉炉膛风道上的所有风门状态保持不变,通过引风机调整炉膛负压,记录不同动叶开度下的送风机电流、出口压力、风量及振动值,试验结果见图2。由图2可见,A、B送风机的出力偏差随着动叶开度的加大逐渐变大,最大可达300t/h。在相同的动叶开度下,A送风机的出力比B送风机的出力低,但A送风机的电流却比B送风机的电流大,即A送风机电功率比B送风机的大,表明A送风机的效率比B送风机效率低。对试验中发现的问题,送风机制造厂认为是由管道系统引起,因此对送风系统管道、空气预热器、暖风器的积灰情况和所有风门开关情况、风机入口消音器阻力进行了详细检查,结果送风管道系统正常。随后打开风机人孔门对送风机内部进行检查。发现A送风机出口导叶安装反向(正确的安装见图3)。轴流风机出口导叶的作用是消除动叶出口气流的旋转运动,使这部分动能转换为压能,最后沿轴向流出。出口导叶安装反向,气流在导叶内部会产生撞击和涡流,降低了风机出力和风机效率,因此风机出口导叶安装反向是造成A送风机失速的主要原因。更换A送风机出口导叶需要4天时间,因此临时将导叶的前端割去lOcm,以降低反向安装的出口导叶对风机出力的影响。实施后对A B送风机进行出力对比试验表明,A、B送风机的最大出力偏差减小到1OOt/h左右,A送风机的出力明显增加。送风机并列运行时,A、B送风机动叶开度在80%以内,送风机运行正常,机组满负荷运行时,炉膛出口氧量达3.0%,满足满负荷运行要求。
三、一次风机失速原因分析和处理
对2台一次风机进行了出力对比试验,风机性能基本相同;对2台一次风机的就地动叶开度进行了检查,开度基本一致。据此,认为造成一次风机失速的原因主要是制粉系统阻力过大。制粉系统阻力过大的原因有:
(1)制粉系统投运初期,磨煤机的风量和风温自动调节系统还未投入,为了防止
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