船舶柴油机异常噪声故障分析与排除.docVIP

船舶柴油机异常噪声故障分析与排除.doc

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? 引 言 异常噪声故障是指柴油机正常运行过程中因运?动部件异常 ( 诸如 部件损坏 、间隙过大 ) ,状态?异常等原因而发出异常噪声 ( 异常敲击声、嘶叫?声等杂音 ) 。包括柴油机 敲缸 、拉缸 、增压器喘?振、气 门机构敲击 、柴油机附属机械故障发 出的?异常声响。异常噪声的出现说明柴油机有潜在故?障 ,且故障正在恶化 。船舶轮机管理人员在船舶?轮机 日常运行管理 中,必须做到勤看、勤听、勤?闻、勤摸。而其中勤听是比较实用和有效的手段?之一。因为任何机械在工作过程 中,都会发出固?有 的声音和频率 ,而当声响部位 、音质 、强度 、 ?延续时间长短等发生变化时,其声音或频率会出现?变化 ,即异常噪声出现 。本公司一台 6 L3 5 0 P N和?一台 6 l 3 5柴油机发生异常噪声故障,情况比较特?殊,本文结合这两起故障就柴油机异常噪声故障进?行展开分析,并指出排除中需要注意的关键问题。 2 故障实例 故障一:某拖轮主机在正车运行时,当转速?达到 3 0 0 r/min以上,运行一定时间后,机油温度?超过 3 5 ℃A,整机出现无规律的、嘈杂的敲击声。 ?同时伴随着燃烧敲击声,转速出现 1 0 r/min左右的?波动,频率较快;排气温度温差较平时大,但未?超出规定范围,增压器运转有轻微变音。噪声主?要来自配气机构,频率因转速高低而变化。冷车?或倒车运行时,一切正常。 故障二:一台6l 3 5柴?油机在非特定的情况下随机出现油门齿条高速窜?动,柴油机振动加剧,柴油机运行声响增大 ,变?杂,转速出现 l 0 ~2 0 r / mi n的波动。 3 故障一的原因分析和排除?故障一中异常噪声发 自气门机构,其主要原因?有:a .气 门间隙不当;b .气 门弹簧折断,气门挺?杆弯曲、推杆套筒磨损;C .凸轮松动或异常磨损。 着重对气门机构进行 了仔细地检查。首先检查凸轮轴 ,轴承 间隙是否超 差 、偏 磨,进 、排气凸轮,供油凸轮是否异常磨损,除个别缸机油管有堵塞 以外 ,未发现任何异常。对其进行拆检疏通 ,保证 正常润 滑 。气 门的配气定 时 ,各缸 的进、排气门启闭时间都在规定的允许误差范围内。粗略撬动传动齿轮未发现齿圈与齿彀的配合松动, ?或者齿轮与轴之间的配合松动。 随后检查配气系统的外部构件,挺杆与导程筒?之间的间隙未见异常;气门与气 门导杆的间隙在范?围内,积炭也不多,气门顶升机构未见异常。各?部件装复后,进行试车,虽然敲击噪声有所减?弱,但是故障依然存在。 继而检查燃油系统,故障可能的原因是 :a . ?喷油定时不准,发火次序存在差异;b.高压油泵?柱塞偶件间隙过大,导致各缸供油不均匀 ;C .喷?油器工作状况不 良,导致各缸间燃烧状况差异。 ?上述部件并未出现明显缺陷。燃油系统引起柴油机?异常噪声故障主要表现为敲缸。但故障现象,显?然不属于敲缸,而燃烧敲缸迹象也是由于其他原因?引起的附属故障现象。 接着检查柴油机调速器,调速器工作异常主要?表现为引起柴油机供油量的变化,导致各缸燃烧差?异以及柴油机产生异常噪声。拆检测量调速器各部?件,调校精度、灵敏度,仍未发现故障的主要原?因 。 经过上述拆检,都未能找出故障根源,检点前?面的工作有什么疏漏、偏失之处。经过反复的实船?测听,分析出以下几点:a .噪声发自配气机构;b . ?噪声为不规则声,杂乱无章,气门的敲击失去了规?律性;c.只有机油温度上升后,转速超过了规 3 0 0 r / ?r ai n才出现故障;d . 倒车时柴油机运行正常,正车时?出现故障,且随着转速升高而加剧。由此可以得出以下结论:a . 故障必然是由配气机构引起的;b . 配气机构的运动在一定的条件下失去了规律性。 分析认为只有传动机构可以使六个缸都失去规律性。彻底拆检凸轮轴传动机构,当拆去倒顺车装置后,故障源暴露出来了:凸轮轴传动齿轮与轴的过盈配合有轻微松动。轴与传动齿轮配合机构如图所示。 拆检发现凸轮轴与传动齿轮间过盈配合正车位 置轻微松动,平键侧面磨损,倒车位置轴与传动 齿轮键配合尚未失效。正车时,在冷态条件下,? 转速在3 0 0 r / mi n以下传动齿轮与凸轮轴间的配合尚 能满足要求,而当热态,转速超过 3 0 0 r / mi n,由 于配合间隙热胀冷缩的关系,以及传动扭矩的增 加,使配合失效,导致 了气门间隙变化,喷油定 时改变,失去了规律,使得柴油机运行失常,产 生异常噪声故障。由于航行中,柴油机负荷变 化,工况变化,故障的表现也有差异。最后根据 现场实际条件,平键新配,轴与传动齿轮配合面 进行清理 ,采用环氧树脂粘结固化。修理后装复 试 车 ,一切正 常 。 4 故障二的原因分析 这台柴油机串接着一台发电机与一台供水泵。? 故障是在更换高压油泵

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