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注水系统效率测试方法及提升方法研究
摘 要
作者在2015年1-9月份完成了25站次的系统效率测试分析,重点针对S厂铜庄、欧北、王龙庄、天95、秦3等注水站开展了系统效率提升相关措施,主要的措施有变频器参数调整、注水泵排量改小、注水泵运行时段调整、注水管网沿程损失控制、降低部分单井注水压力等。采取措施实施后,S厂系统效率由2015年年初的43.7%,提升至目前的47.4%,上升了3.7%。单位注水能耗由2015年年初的8.45KWh/m3,下降至项目实施后的7.56KWh/m3。通过实际能耗测算对比,S厂能耗1-12月份节约18.94万KWh。
关键词:注水,系统效率,测试,节能
1 概况
1.1 生产情况
截止到2015年8月底,S厂共有注水站17座,注水泵27台,均为柱塞式往复泵,总装机容量1659KW,设计注水能力117.57×104m3/a,实际注水量水平37.8×104m3/a(含回填11.8×104m3/a)。
表1 S厂主要注水站及生产情况
注水站
注水泵型号
装机功率
注水量
KW
(m3/a)
铜庄
3S100-9/25
75*2
7.85
朱庄
3S125A-6.5/32、3S125A-5.1/32
75*2
3.1
天83
5S125A-8/32、3S125A-5.1/32
160+75
5
欧北
3S125A-16/20、3S125A-13/25
110+75
7.4
王龙庄
3S100-6/25 、3S100-4.4/25、3S125-13.1/25、3S125-13.1/25
55+37+110+110
0.9
阳6
3S125A-8.9/25
75*2
1.9
天95
3S100-5.1/32
55
2
另外,有秦3、欧庄、潘庄、花园、桃4、程6、关11、天33、王14、天92等10座零散区块注水站。
1.2 注水系统效率状况
2010年至2014年,注水站由9座增加至17座,注水井由43口增加到68口,注水量由33.7×104m3增加到38.6×104m3。 2014年较2010年增加注水耗电19.4×104KWh。注水单耗和注水标耗基本平稳,注水系统效率由59.3%下降到46.4%。
表2 2010-2014年间注水系统效率变化情况
年份
总井数
开井数
平均井口注水压力
平均单井日注水平
年注水量
注水耗电
井口水质达标率
注水系统效率
耗电量
注水单耗
注水标耗
口
口
MPa
m3/d
104m3
104kw·h
kw·h/m3
kw·h
/Mpa·m3
%
%
2010
43
35
13.7
28.4
33.7461
212.66
6.3
0.45
71.4
59.3
2011
49
41
14.4
22.5
34.2286
213.14
6.23
0.43
78.5
50.4
2012
55
46
13.5
22.2
34.6025
215.73
6.23
0.46
74.8
43.6
2013
59
56
13.6
17.6
35.8401
225.53
6.29
0.46
73.8
49.6
2014
68
64
12.6
12.1
38.6346
232.05
6.01
0.48
76.8
46.4
2 影响注水系统效率原因分析
对影响注水系统效率的原因分析是开展系统效率提升工作的重点。从2014年3月以来,开展了大量的系统效率测试和分析工作,发现和掌握了影响S厂注水系统效率的几个关键因素:
2.1 大马拉小车现场普遍,泵机组自身损耗大。
2015年上半年,S厂主要注水站在用注水泵总装机容量约为868.5KW,而实际运行时功率合计约为337.23KW,平均负载率为38.82%。大马拉小车现象较为突出的注水站有王龙庄、秦3等注水站,负载率仅为22%、15%。
造成大马拉小车现象突出的原因有:(1)注水泵排量选型偏大,所匹配的动力设备功率较大;(2)部分注水区块注水压力不高,注水用能偏低。大马拉小车现象突出,造成泵机组自身损耗大,如王龙庄达到34%,秦3达到23%。
2.2 泵排量偏大导致部分注水站打回流。
泵排量偏大也是大马拉小车的一种表现形式,主要原因是泵的额定排量较实际注水量严重偏大,泵需要通过变频、改小甚至打回流等方式满足实际注水需要。S厂在此方面主要表现在:
(1)打回流现场仍然较突出。目前S厂存在打回流的注水站有:王龙庄、秦3、关7、程6、桃4等。打回流是一种直接浪费系统能耗的方式,可以用下面的公式(公式1-1)表达:
……………………………(1-1)
通过实测数据分析,由于打回流浪费的能耗为420KWh/d。
(2)全厂注水泵运行频率普遍偏低,仅为33.56HZ。部分甚
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