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工程施工情况总结
XX 污水管线于 2005 年 12 月 1 日经研究决定采用泥水平衡机械化顶管, 2006 年 4 月 7 日顶管机正式开始入洞。
之前,我方做了一系列准备工作,施作后封闭。
2006 年 2 月 25 日开始施工机顶坑,到 3 月 20 日工作坑到底后,浇筑砼底板,施作导轨、后封闭、安装后背,同
时进行地上泥水系统的设备安装调试。 4 月 7 日各部位就绪,顶管机正式入洞,开始顶进。初始,顶进土质为淤泥质
粘土,管道高程偏低,即开始进行纠偏,待三根管过后,土质开始转变为粉质砂土,高程继续走低。到顶进第六节时,
刀盘电机电流突然增大,过一会有碎木随泥浆排出,继续顶进一会出泥管路便被堵住,遂检查管路,发现是碎木块将
出泥管管口堵住。
泥浆无法排出,紧急疏通管路,反复进行管路冲洗,有好转,但偶尔还会发生堵塞。将该节管顶进,顶进第
7 节
管时,又出现管路堵塞,期间不断有碎木块排出。此时机头内漏水,使得机头内仪表箱进水,导致液晶显示屏、传感
器失灵,无法继续顶进。经过 5 天维修后,又能继续顶进。在此后的顶进过程中,不断重复漏水,电气设备损坏的问
题。直至顶进顶进第 20 节管时,顶力为 20Mpa,124’#~122#方向第 8 节和第九节管口挫口严重无法顶进,挫口量达
到 10cm。经研究决定将挫口位置凿开,采用钢板将两管口连接,传力继续顶进。由于管道内操作空间小,凿管历时
7
天。再次顶进时,后边 8 节管顶力为 12 Mpa,而整段管顶力达到 30 Mpa,仍不能顶动。最后一节管口碎裂,无法继
续顶进。
日期
事件
原因
解决办法
结果
解决日
期
4 月 5 日
刀具损坏
疑为吊装时与硬物
更换刀具
刀具更换
4 月 5 日
(如导轨,密封墙)碰撞
4 月 6 日
沉淀池出口堵塞
管口铁丝网被树叶堵住
拆下铁网并清理
仍需定时清理
4 月 6 日
4 月 6 日
入洞口架子管喷浆
架子管没有及时拆除
拆下架子管并堵住漏洞
完成
4 月 6 日
4 月 8 日
进洞时机头下部无法密封
导轨与后密封之间间
在机头两边砌砖墙
虽然漏浆,
4 月 8 日
隙过小,无法进行密封
但顺利进洞
4 月 8 日
进洞时后密封墙漏浆严重
后密封墙结构不合理
用堵漏灵封堵
情况好转
4 月 9 日
4 月 9 日
机头顶进时,出泥管堵塞
电动阀开闭失误,
拆开出泥管进行疏通,
结果不理想
4 月 9 日
泥浆浓度太大
进行反清洗
4 月 10
第一节管顶进
日
管道堵塞
疑为大量碎木片堵塞管道
反复进行管道冲洗
情况好转,
4 月 13
但时有堵塞
日
第一节管口处进水严重
水泥管口橡胶圈脱落
使用堵漏灵及油麻封堵
情况有好转
4 月 13
日
密封油脂电机失灵
机头进水,导致油脂泵电机进水
烘干 36 小时
故障解除
4 月 15
4 月 12
日
日
仪表盘失灵
机头内有漏水孔(设计问题),
返厂休理
故障解除
4 月 19
导致仪表箱漏水
日
主控柜液晶显示屏失灵
疑为液晶屏质量问题
更换液晶屏
故障解除
4 月 18
日
左下,右下纠偏传感器失灵
进水失灵
更换传感器
故障解除
4 月 19
日
4 月 13
日
4 月 14
日
4 月 16
日
4 月 20
日
4 月 24
日
4 月 25
日
4 月 26
日
4 月 29
日
5 月 9 日
机头漏水
设计问题
泄漏口连接软管,
故障解除
4 月 16
导出浆液
日
进泥口橡胶管崩裂
橡胶管质量问题,冲洗时压力偏大
更换橡胶管
故障解除
4 月 13
日
仅依靠激光靶顶进一根管
泥浆管路堵塞
仍为碎木片
反复清洗管路
情况有好转
4 月 16
日
顶进
机头进水
纠偏频繁,密封物脱落
用堵漏灵封堵
油脂泵电机进水
机头进水,导致油脂泵电机进水
烘干 12 小时
故障解除
4 月 24
日
油脂泵损坏
疑为油脂泵质量问题
更换
故障解除
4 月 25
日
第八,第九节连接处管口崩裂
疑为管口质量问题
机头漏水
管口质量,土层复杂,
凿掉破损管壁,
八,九节管口错位
所在位置有拐点,
安装护口铁板
5 月 9 日
怀疑上方土层有塌方
继续顶进
错位严重,管口破碎
前部管长时间静止被抱死,
开坑
顶力过大导致
一.人员
顶管机操作员, 每班设置一名, 施工中由班组长兼任。 主要任务是在操作机器的同时
及时填写施工记录,并通过监视器及摄像头了解各仪表的数据和各岗位情况,处理突发事
件。
注浆人员,每班两人,主要任务为预制触变泥浆,并观察泥水罐中的泥水循环情况,
出现异常时(泥水溢出,泥水过少,有异物漂浮或管道堵塞等)应及时向班组长汇报。地
面泥水系统的阀门,也由注浆人员依班组长指挥进行操作。
下管人员,每班一人,主要任务为操作电葫芦, 混凝土管的挂钩主要
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