pta装置及工艺解析.pptxVIP

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PTA装置及加氢精制工艺简介;PTA装置概况;国内PTA装置概况;天津PTA装置概况 ;; 1.TA单元流程; TA单元生成PTA的原料粗TA(CTA),采用MPC专有的液相催化氧化对二甲苯的工艺。TA单元主要由进料准备、氧化、分离和干燥、溶剂和催化剂回收四部分组成。基础工艺流程为对二甲苯(PX)、醋酸溶剂(Q)和醋酸钴、醋酸锰催化剂、及四溴乙烷(TBE)助催化剂一起进入氧化反应器TD-201,空气(空气与纯氧的混合气)在流量控制下进入反应器底部,三台在线氧分析仪检测尾气中氧气的浓度。 氧化主反应 PX+O2==TA+2H2O(催化剂,醋酸溶???) 氧化副反应 PX+O2==4CBA+H2O; 反应温度通过改变压力来调节。底进轴锚式搅拌器TJ-201使空气和液体有效的接触,防止氧化反应器的内壁结垢,并保持固体为悬浮状态。氧化反应放出的热量通过蒸发溶剂来带走,反应器的顶部有一个脱水塔用来除去氧化反应中生成的水。; 反应器塔底物连续排入浆料罐TD-203,在其中一步减压至常压,通过降压闪蒸沉淀TA,将浆料送入离心机TM-300,分离出的湿滤饼进入再打浆罐TD-300进行再打浆后送入旋转真空过滤机(RVF)TM-301A、B,使TA与母液分离,母液进入循环再作反应溶剂。TA滤饼进入干燥机TM-304内干燥后得到CTA,利用反应尾气或N2风送至料仓TTK-400。 ;加氢精制工艺技术概述;;;PTA单元工艺流程总貌图; 干燥的CTA通过风送系统从TA日料仓TTK-400送入CTA料斗PTK-101,通过自动称重进料器PM-101和浆料罐螺旋进料器PM-102以恒定的流量进入进料浆料罐PD-101,经脱离子水(DIW)打浆加压,加热溶解,进入加氢反应器PD-201与H2在287℃,7.6Mpa的条件下,通过钯—碳(Pd/C)催化剂床层进行加氢反应,使4—CBA转化成易溶于水的对甲基苯甲酸(P—TA)。 加氢主反应 4CBA+H2==PT酸+H2O ; 然后将浆料依次经过PD-301、PD-302、PD-303、PD-304逐级降压结晶,使浆料中析出PTA,然后通过离心机PM-401、旋转真空过滤机PM-402进行母固分离,洗涤精制后的滤饼,经螺旋输送器进入干燥机PM-404中干燥,得到合格的PTA产品,再用反应尾气或N2将PTA输送至料仓PTK-800A、B,供后面PET(聚酯)使用或由仓储车间打包装置打包外售。 ;加氢过程中的付化学反应: 1)当使用新鲜的钯-碳催化剂时,有可能发生下述反应,但很快就停止;进料部分;进料部分流程图;常见问题;工艺切RS运转 原因:FC-2601低流量联锁(200kg/h);PP-101泵停;PP-102双运中突然一台故障自停;PD-201压力PS-2203高联锁(8.33MPa);PE-01换热器堵,FC-2201流量突然降低 处理:程序自动切RS运转;内操操作DCS软开关切RS运转 动作:SDV-2103、SDV-2105关闭,SDV-2104打开 ;加氢部分;;常见问题;结晶部分;;常见问题;PD-301、302的压力出现较大波动 现象:压力控制不稳,波动较大;PT-501的压力波动较大 原因:10BW用量波动(TP-1210泵故障);PE-301、302的液位调节阀滞后;PE-301换热器出现堵塞 处理:切换TP-1210泵;仪表检查PE-301、302的液位调节阀;打开 现场MPW手阀对PE-301的管程进行冲洗 PM-301、303、304下料线堵 现象:PM-301、303、304的下料温度降低 原因:各结晶罐的压力波动造成闪蒸蒸汽中夹带固含量大,从而堵塞其下料线。 处理:用LPW或MPW对其下料线进行冲洗 ;分离和干燥部分;;;离心和干燥部分流程图;;常见问题;处理:降低离心机的打浆水量;调整PP-402出口补入DIW的量;更换滤布;清扫PE-405的列管;紧固工艺系统的各道法兰;调整结晶器系统增大粒径 RVF电流高,过载 现象:RVF电流波动且逐渐偏高,最后过载停 原因:RVF运转时间长;滤布脏,滤桥堵料 处理:通入碱液进行浸泡,然后排放,循环处理数次 PM-404内压高 原因:RVF下料湿含量大;PM-404排料少,主体内积料;PM-403下料端LPW喷淋故障,循环氮进PT-401的入口处堵料;PM-404加热疏水器故障;PM-403的LPW冲洗未关闭。;处理:调整离心、过滤系统,降低下料湿含量;检查PM-404风送线的过滤网是否堵塞;检查PM-403的LPW的喷淋阀是否关闭;仪表确认进入PM-403端的LPW喷淋程控阀及程序是否正常;检查干燥机疏水器是否直跑,造成物料干燥效果不好;调整干燥机下料。 PZ-403停 现象:PM-404-1、

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