如何提高型钢砼柱施工质量合格率.pptVIP

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末端因素要因确认表(9) 原因九 末端因素 施工监管不到位 日期 2014.8.15 方法 查看记录及现场调查 人员 标准 工序100%验收 实验结果 在地下二层核心筒墙体模板安装时,小组在施工现场进行了检查,现场没有项目部质检人员在旁站监督,施工班组未按交底要求施工。 结论 要因 八、制定对策 我们根据确认的3条要因制定对策,确定了量化的对策目标和措施,执行对策做到了地点具体,全员参与,责任到人,按时完成。对策表如下: 序号 要因 对策 目标 措施 地点 完成人 完成时间 1 奖罚力度小 项目加强对施工班组奖罚力度 加强工人责任心,提高混凝土施工质量 1、召开施工工人,班组长会议,与其签订质量保证书。2、明确项目部决心,让施工班组认识到其中的厉害关系。 会议室,施工现场 2014.8.25 2 模板设计不合理 在现有模板支撑体系基础上,进行加固,加固龙骨由方木换为钢管,并加密,采用双槽钢柱箍等 模板方案合理、模板变形在允许范围内 1、重新复核模板计算书。2、龙骨由方木换为钢管,柱箍采用双槽钢进行加强。3、召开施工工人、班组长会议,下达新柱模板施工方案及交底。 会议室,施工现场 2014.8.25 3 施工监管不到位 项目部加强质检人员旁站监督 监督操作工人严格按交底要求制作模板 制定责任人倒查制度,若墙体质量超过要求,倒查出于相关质检人员旁站监督不到位有关,罚款质检员100元。 施工现场 2014.8.25 九、对策实施 按“对策表”的要求逐一实施,实施效果进行了统计评价检查,实施过程也有检测测试内容进行支持,有数据进行支撑做证,实施过程有文字描述、数据图表、图文并茂,同时对策实施确定了结果,达到了要求,在对策实施完成后也与对策表中的目标进行了对比分析。 实施一:项目加强对施工班组奖罚力度 8月18日,组织各班组召开会议,把混凝土的施工要求和标准进一步明确,并与工、班长签订了质量保证书,规定哪层柱、墙体质量达到要求,就对哪层奖励施工班组500元,反之罚款1000元,从而迫使工人加强责任心。小组在以后墙体施工中严格执行了此规定,发现工人们的责任心得到很大加强。 实施二:模板设计不合理 我们首先对常规支模形式进行分析,常规支模形式如下图: 常规采用钢管抱压方木,中间对拉螺杆的支模体系,但由于型钢混凝土柱内置工字型钢,中间一侧无法对拉螺杆,不能满足施工质量要求,我们结合型钢柱的特点,对柱支模体系进行改进,采用10#槽钢替代钢管抱压,内衬钢管替代方木的形式,如下图: 这样即解决了抱箍钢管抗弯强度的问题,又加强了内衬材料强度,可以满足大截面柱的抱压支撑体系的整体稳定。为保证施工过程中模板支设平整,小组安排了组员在模板支设过程中跟踪检查柱模的平整度、垂直度,确保支模体系准确。 结论:通过我们对柱支模体系的改进,确保了柱抱压支撑体系的稳定,避免了由于钢管、方木超荷造成的起鼓、胀模、变形等问题,18根型钢混凝土柱全部顺利浇捣完成。 实施三: 小组在8月15日对项目部质检人员及其他管理人员开会,强调了现场旁站监督的重要性,并与他们签订了责任状,若出现质量问题后,倒查责任后查到是谁的责任,根据问题严重性进行罚款,最低100元,从而加强了项目部质检人员的责任心。 小组分别在8月20日和8月22日对旁站情况进行了突击检查,检查结果如下表: 施工部位 检查时间 检查结果 地下一层型钢柱 8月20日 √ 地下一层核心筒 8月22日 √ 注:“√”为旁站监督情况良好 制表: 十、效果检查 1.质量效果 2014年10月20日,组长带队对完成的18根型钢砼柱进行排查,抽查200个点,不合格点数为6个,合格率(200-6)/200=97%,超出了预定的94%合格率,检查数据如下: 对策实施后质量问题调查统计表: 序号 质量缺陷描述 问题频数 频率 累计频率 1 柱表面平整度超标 2 33.33% 33.33% 2 柱保护层厚度超标 2 33.33% 66.66% 3 柱截面尺寸超标 1 16.67% 83.33% 4 柱脚烂根 0 0 83.33% 5 柱砼细裂缝 0 0 83.33% 6 其他 1 16.67% 100% 制表: 型钢砼柱质量完成情况与活动前及预期目标对比柱状图如下: 2.经济效果 3.社会效果 (1)保

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