铝合金模板铝模报告.pptVIP

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* 墙柱根部塞缝 现场铝模墙柱根部塞缝不到位,造成混凝土浇筑时漏浆,从而导致墙柱烂根现象。 六、常见问题汇报 * 墙柱根部塞缝 严禁劳务队用蛇皮袋进行塞缝,对有翻梁位置的较大缝隙(≥5cm)的,要求利用木枋、模板等塞缝严密,对于大部分墙柱根部的较小缝隙,要求劳务队利用砂浆塞缝,否则一票否决,不予浇砼。整改过程中劳务队曾使用海绵条进行塞缝,但是效果不理想,全部改为砂浆塞缝,漏浆烂根现象改善显著。 现进一步采用新方法试验,内塞海绵条,外堵砂浆的方法,既有利于铝模拆除,又能达到很好的塞缝效果。 海绵条塞缝 砂浆塞缝拆模效果 砂浆塞缝 六、常见问题汇报 * 解决措施 电梯井侧墙,楼梯间侧墙等位置拆模后实测实量最容易爆点,检查时发现现场斜撑、内撑设置不到位,并且缺少铁链、拉钩等辅助工具对外墙进行拉结。 墙柱垂直度、平整度 除了外墙、电梯井等部位,所有内墙要求按照1.2m~1.5m的间距打满斜撑,同一面内墙必须两边都打上斜撑,保证垂直度。 电梯井部位、楼梯侧墙部位必须加内支撑。 铝模厂提供了50套拉钩铁链等工具对外墙进行拉结,以保证垂直度。 电梯井部位,因其存在一根中部的通梁,导致此部位易爆模,采用多拉螺杆加钢筋,将两面墙拉住。 六、常见问题汇报 * 楼梯底模变形 拆模后发现楼梯底模不平整,经过分析,一是楼梯底模不是一个整体而是分成左中右三大部分,且支撑仅单侧,楼梯上板、下板没有对拉螺杆固定。 在底模内侧增加钢管支撑,并在梯段中部打孔穿对拉螺杆 解决措施 六、常见问题汇报 * 顶板水平度 实测实量发现楼层顶板水平度存在问题,经过分析,现场检查发现钢管单支撑紧固不到位。 模板拼装完成后必须检查各个钢管单支撑是否全部拧紧,测量顶板水平度后利用单支撑进行调校。 解决措施 六、常见问题汇报 * 背楞 施工过程中发现部分背楞未伸到阴角边,或者阳角无法连接,这些部位都是实测实量容易爆点位置。 六、常见问题汇报 * 背楞 解决措施 与铝模厂沟通后,要求更换不合格的背楞,部分背楞通过现场焊接加工可以继续使用。 合格背楞 六、常见问题汇报 * 斜撑用膨胀螺栓 本项目楼板厚度为10cm(局部14cm),而铝模厂提供的斜撑固定用膨胀螺栓为12cm,会打穿楼面板。 解决措施 项目部首先让过长的膨胀螺栓退场,让铝模厂换较短的膨胀螺栓。考虑到施工工期,首层暂时利用钢筋头固定,但是发现固定效果不好,随即在市场暂时采购一层7cm长的膨胀螺栓使用。 φ8钢筋头固定 7cm膨胀螺栓 12cm膨胀螺栓 六、常见问题汇报 * 外架体系 本项目1#楼、3#楼均使用工字钢悬挑外架。3#铝模首层施工即为悬挑层。深化设计时项目部与铝模厂多次沟通,下发了具体的工字钢排布方案,采用在铝模板上开洞的方式进行悬挑层施工。 3#首层施工过程前,即要求劳务度对这层工字钢排布进行精确放线,但是拼装时仍然避免不了部分工字钢太靠近铝模板,导致不得不焊割工字钢部分翼缘板,待拆模板后进行焊接加固。 工字钢被切割 六、常见问题汇报 * 解决措施 首先对被切割的工字钢进行补强措施。针对1#、3#,在下层悬挑层施工时,要求利用线锤在铝模开洞位置吊线到上一层板面,精确放线。铝模开洞位置已确定,人为调整可以做到无需切割工字钢。 六、常见问题汇报 * 水电预埋套管 在铝模厂预拼装时没考虑到水电套管位置,现场实际施工时,发现部分水电安装的套管与铝模有冲突,主要表现在套管太靠近墙、柱,套管伸出地面高度过高,与铝模底部的翼缘板冲突。现场临时采用焊割部分套管的方法施工。 六、常见问题汇报 * 水电预埋套管 解决措施 项目部与甲方、水电分包多次沟通,现场勘查,首先对部分能够移位的套管,能移就移,由于管道弯头距离,从而造成移位后超出洞口尺寸的套管,采用切割部分铝模翼缘板的方法,保证套管的整体性,减少渗漏风险。 在前期,让水电参与,将套管在设计上移位。 套管移位 翼缘板切割 六、常见问题汇报 * 预留洞口防护 由于铝模预留洞口使用的是铁盒,且拆除时向上拔出铁盒,因此无法与木模一样在洞口上方铺设带弯头钢筋进行防护。 解决措施 利用对铁盒底部按照15cm间距开洞,要求钢筋工绑扎底板钢筋时直接贯通,有效解决铝模预留洞口钢筋拉通防护的问题。 底部开孔 底筋拉通 六、常见问题汇报 * 铝模拆除困难 1#阳台板位置,有两块阴角铝模与一块小楼面板非常难拆除,分析发现此处为四周有梁、柱,且板面较小,四周受力过大,导致不易拆除。 首层利用电钻拆除后,将其中一块铝模设计为快拆体系(八字形),即在中部位置斜切割,后续施工中,此处难拆除问题已得到解决。 解决措施 难拆位置 小板阴角 易拆形式 六、常见问题汇报 墙体表面气泡 较大且稀疏 拆模后,发现墙体表面气泡过多,且孔洞较大,现场分析后发现,主要有以下原因: (1)新铝模首三层施工时,由于新铝模会与混

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