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- 约1.05千字
- 约 12页
- 2020-06-09 发布于天津
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吊装模效率提升专案
沈阳毅昌
报告人:段昌宝
目录
一、原吊装模流程介绍及分析
二、改善后吊装模流程介绍及分析
三、具体改善内容
四、改善后效率提升结论
原吊装模流程介绍
确认模具
上吊环
起吊模具
吊至机台
调整开模行程
模具进机台
低压锁模
对准射嘴
高压锁模
锁压铁
取锁模块吊环
检查顶出系统
开模
准备工具/水管
接模具水路
检查水路
接水/气/油周边
检查水/气/油
清洁模具型腔
关安全门
工具归位
行车归位
上模时间为1小时
改善后吊装模流程
确认模具
上吊环
起吊模具
吊至机台
调整开模行程
模具进机台
低压锁模
对准射嘴
高压锁模
锁压铁
取锁模块吊环
检查顶出系统
开模
准备工具/附件
接模具水/油路
检查水路/油路
清洁模具型腔
关安全门
工具归位
行车归位
准备上模工具
标注蓝色为上模前准备
不影响停机时间,改善后上模时间为25分钟。
改善后吊装模流程分析
改善后流程主要是将部分停机操作时间转化为产前准备时间。
具体方法有:
1. 提前准备上模工具、水管、洗模剂、抹布等必需物料;
2. 提前检查模具各类接口,将异常状况消灭在上设备之前;
3. 模具水路、油路连接方法,制定标准化连接作业指导,
减少差错造成的时间浪费;
4. 提前按标准化水路连接图将模具水路连接完成,减少
设备停机时间;
5. 常用的油管接头及气管接头等做好备品,制作专用吊模
工装车,顶杆、压铁存放架,减少寻找等待时间;
吊装模改善内容
顶杆、压铁放置架及上模工装车的制作,
避免寻找工具、附件的等待时间。
吊装模改善内容
水路分流阀的制作,便于拆卸,接计划后按标准水路接水图接水。卸模后将水路分流阀拆下,模具存水吹净。
吊装模改善内容
按标准水路连接方式连接,水管绑扎整齐,无漏水现象。
吊装模改善内容
标准水路连接图的制定及设备模具进出水标识,
避免连接时出错。
改善后效率提升结论
产前已准备
好的模具
模具进设备
及设备调试
模具清洁
及检查
停机操作内容
改善后节约时间
改善后效率提升结论:
海天设备改善前上模时间为1小时,改善后上模时间为25分钟,
改善前卸模时间为30分钟,改善后卸模时间为15分钟;
1600吨格兰设备因与海天设备接水口不一样,现未改善。
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