典型事故五:内蒙古泰和煤焦化集团有限公司“4.8”爆炸事故.pdfVIP

典型事故五:内蒙古泰和煤焦化集团有限公司“4.8”爆炸事故.pdf

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典型事故五:内蒙古泰和煤焦化集团有限公司“4.8 ”爆炸事故 一、事故调查分析 (一)事故概要 1、事故简介 2014 年4 月8 日上午10 时45 分左右,内蒙古乌海市泰和煤焦化集团有 限公司化产车间脱硫工段脱硫液循环槽发生爆炸事故,造成3 人死亡,2 人受 伤,直接经济损失约230 万元。 2 、事故原因 (1)直接原因 此次管道变更改造在未与生产系统隔绝、未进行吹扫、置换,动火点未隔 离,未进行气体分析确认,违章用电焊明火作业,致使电焊火花通过未封死 的人孔,引爆被脱硫液夹带并进入循环槽内的煤气。 (2 )间接原因 ①作业票证许可过程执行不严,作业票证管理不到位。此次脱硫工艺变 更,涉及到动火作业。对易燃易爆、有毒有害气体的风险辨识不到位,违反 《化学品生产单位动火作业安全规程》。 ②变更管理制度执行不到位。此次工艺及管道变更改造前未对变更过程 产生的风险进行分析和控制;未履行变更审批程序。 ③工艺设备技术管理缺失,技术培训考核不到位。公司未设技术负责人, 化产车间未配工艺和设备技术员;技术资料管理缺失。 (二)基本情况 1、事故有关单位情况 乌海市泰和煤焦化有限公司于2007 年 11 月6 日工商注册成立,位于乌 海经济开发区海南工业园西来峰项目区。2011 年5 月20 日,乌海市泰和煤焦 化有限公司更名为乌海市泰和煤焦化集团有限公司,以乌海市泰和煤焦化有 限公司为龙头,集采煤、洗选、煤焦、煤化工为一体的大型民营集团公司。现 有职工900 人。内设财务部、行政部、企管部、安环部、质计部、供销公司等 六个部门。董事长兼总经理郭某,负责集团全面工作。副总经理张某负责安 全生产工作,分管焦化厂和安环部。安环部部长王某,有 9 名工作人员,调 度主任兼安全员罗某等 4 人负责焦化厂安全管理。该公司捣固焦项目总投资 4.3 亿元,2008 年经自治区发改委批准立项,2009 年6 月建成,生产规模为 96 万吨/年捣固焦,副产品煤焦油4.3 万吨/年,粗苯 1.1 万吨/年,硫磺0.135 万吨/年。于2013 年 10 月24 日取得安全生产许可证,许可范围为焦炭、粗 苯、焦油、硫磺、硫胺。焦炉煤气和煤焦油全部供乌海市黑猫炭黑有限公司炭 黑项目。 焦化厂现有职工 360 人。厂长杨某负责生产和安全工作,总工程师陈某 负责1#焦炉的技改工作(1#焦炉因地基下陷于2014 年 1 月8 日停产)。焦化 厂由备煤车间、炼焦车间、化产车间和电仪车间组成,化产车间下设煤气冷 凝鼓风工段、脱硫锅炉工段、硫胺粗苯工段和机修工段。化产车间主任任某 负责全面工作,副主任张某协助车间主任负责生产、设备、安全管理及日常 工作。脱硫锅炉工段工段长吕某负责脱硫工段和锅炉工段全面工作。 (三)事故发生时间序列 日期 时间 描述 2 月28 泰和煤焦化将脱硫工艺由碱法变更为氨法,发现清液 日 排入泵房的低位槽后气味太大影响工人操作。 化产车间副主任张某(化产车间主任任某出差)安排 3 月20 吕某将清液管道由排入低位槽改为排入脱硫液循环 日 槽内。 任某出差回来,认为管道改造错误,会导致清液温度 影响脱硫液温度,造成脱硫液循环槽内的脱硫液副盐 3 月26 含量逐渐升高,从而影响脱硫效率和后续生产工艺。 日 随即让张某和吕某重新对设置在脱硫液循环槽槽顶 上的清液管道进行改造,但未按规定要求进行设计和 编制技术改造方案。 操作脱硫工段长吕某与维修工段长魏某、维修班长魏 4 月7 日 09:00 某及维修工郑某、石某等人到脱硫液循环槽现场确定

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