受限空间作业事故案例汇编 需要修改为楷体 并且更换为新模板.pptVIP

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神华包头煤化工有限责任公司机电仪中心版权所有 受限空间作业事故案例汇编 事故案例1 某石化公司承包商“7.12”中毒死亡事故。 事故经过:7月11日,xxxx排水车间新建斜板隔油装置油泥井的排水管线不通。下午15时30分左右,排水车间设备工程师卢某通知项目部安排疏通。 7月12日,xxxxx公司2名临时工x某、x某来到需疏通的油泥井开始作业。在未办理任何作业手续情况下,X某沿井壁上固定扶梯下到井底,用铁桶清理油泥,x某在井上用绳索往上提。作业过程中发现油泥井中有水泥块,并有水冒出。王某随即爬出井口,在井口用钢管捣水泥块。10时20分左右,王某再次下至井内,刚进去就落入井内。X 某、x某等3人闻讯赶来,x某未采取任何防护措 施直接下去救人,刚进去也中毒,很快被抢救上来。 10时32分,消防人员接警后赶到现场,将X某、X某救出,经抢救无效死亡。 事故原因分析: 事故直接原因是作业人员违章作业,在未办理受限空间作业票、未采取任何防护措施情况下,擅自进入井内作业,吸入高浓度硫化氢气体,发生中毒;作业过程缺乏必要的检查、监测手段;抢救人员缺乏应急救援知识、盲目施救,导致事故扩大。 事故现场情况 事故现场情况 事故案例2 通入容器的工业风中窜入氮气,导致作业人员氮气窒息。 事故经过: 2009年6月13日某厂高压装置新鲜乙烯接受器(D=1.2m,H=11m)检修,当天进行了氧含量分析合格,车间派人进入容器进行了清理工作。第二天施工单位人员进入容器工作了一天,下午下班时,作业人员提出容器内发闷,车间认为可能是天气气温高,容器内地方小,空气流通不好造成的。第三天,车间为了加强空气流通,将公用工程系统的空气(工业用风)用胶管接通后通入容器内,作业人员一人监护,另两人进入容器内搭设脚手架,当第一名进去后不久,第二名也跟着进去就发现刚进去的人员已晕倒,随即喊了一声:“晕倒了!”自己也倒了下去。外面监护的人闻讯立即采取措施将两名作业人员救出并送医院,经高压氧仓抢救后恢复正常出院。 事故案例2(续) 事故调查: 事故发生后立即进行取样分析,分析结果是:容器内距人孔1.5m处含氧量为10%,5~6m高处含氧量为6%,对通入的空气管口分析,含氧量为3%,随怀疑通入的工业风有问题。经查,发现全厂有3处氮气系统与工业风系统相连通,三处连通阀门都处于关闭状态,但都未加盲板。分析结论是连通阀内漏造成氮气窜入空气系统,另外容器顶部的排放口阀门未打开,仅仅打开了人孔。 事故原因: 1)容器打开后第一次进人时进行了含氧量分析合格,但以后再次进入时就没有再进行含氧量分析,尤其通入工业用风后,容器内的介质条件已经发生了变化,却未进行氧含量分析。是这次窒息事故的主要原因。 2)容器顶部的排放口阀门未打开,使空气流通不畅,也无其它换气通道,致使客器内氮气含量增加,是造成窒息事故的原因之一。 3)全厂工业用风系统和氮气系统管理不善,造成氮气窜入工业风系统(氮气的压力高于工业风的压力)是事故发生的客观原因。 事故案例 3 某油建公司“2008.11.1”中毒事故。 事故经过: 11月1日,某油建公司在湖北省境内的川气东送管道尖山2#隧道管道(管道直径为1016mm)内施工,用汽油焊机对部分焊口进行补焊。9时突然停电,强制通风中断。作业人员没有按照要求停止作业,汽油焊机排出的尾气导致现场4人中毒晕倒,施救过程中又有5人中毒。1名劳务工抢救无效死亡。 事故原因: 突然停电导致强制通风的排风扇停止工作,管道内的废气不能及时排出;作业人员又未及时停止作业,汽油焊机因缺氧,尾气排出大量一氧化碳,造成施工人员中毒、缺氧窒息; 应急管理意识淡薄,盲目施救,导致涉险人员增加;备用电源管理不善。 事故现场情况 事故案例4 设备未进行有效隔绝、置换处理措施不当、分析不全面,在检修甲酸合成反应器时,发生一氧化碳急性中毒事故,导致2人死亡,2人重度中毒,7人轻度中毒。 事故经过 1999年7月,济南石化集团甲酸分厂甲酸装置系统停车检修,合成反应器喷管坏,需进器内进行维修。7月29日上午8时左右,打开合成反应器下部两个人孔进行通风,并从上部人孔加水进行冲洗。下午17时,又打开最上部人孔进行通风。17时15分左右,安全处人员测定可燃气体不合格。此后,从17时15分至19时45分,每隔15分钟测定一次。19时45分测定氧气及可燃气体合格,随后签发“进罐入塔证”,并注明要佩戴长管呼吸器。20时左右,化建公司2名架子工未戴呼吸器进入器内进行搭设脚手架作业, 2名操作工及化建公司1名临时工在器外进行监护。大约13分钟后,塔内传出求救声,监护人员及现场6名检修人员情急之下未戴呼吸器进塔救人,先后中毒,有7人勉强爬出。最后有两人戴

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