松下机种开路不良总结报告20130201.ppt

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* * 制 作 : 王辉 审 核 : 廖华平 日 期 : 2013.01.30 PAN-308-D0000105-101 开路不良 ALEX 松下不良总结报告 不良描述: 1.时间:2013.01.16 2.地点:松下客户 3 .谁:检查员 5 .为什么:因芯线断裂 4 .什么事:导线开路 临时措施: 经调查,ALEX无库存。 原因分析: 不良解析: 剥外模 剥内模 负极焊点处断裂 电气不良 人 機器.治具 料 法 环境 锡点焊接不良 焊接加锡速度过快 作业没有进行自检 焊接基础知识培训不到位 焊接技术不熟练 返修五金 五金来料功能不良 锡点冷确时间短 焊接松手过快 五金打磨不良 锡点与五金接触面积过小 人员变动 成型冲断芯线 压力过大 射速过快 成型压坏锡点 摆线没有放正 测试治具不良 焊接机鉻铁温度低不上锡 鉻铁温度低 测试方法有问题 锡点假焊\连锡 PIN针下陷 原因分析:鱼骨图 1、解析发现负极芯线导体断裂,断裂的芯线参差不齐,故判定导致芯线断裂是成型内模时受力冲击所致 2.进一步对成型工站进行调查,技术员对成型机的进行调试时,为满足产品的外观要求,未先按照<<成型參數對照表>>调试外观,导致调机时压力未在标准范围内,且对芯线的冲击力增大,造成芯线导体被冲断. 3、成型参数键没有防护,新技术员没有核对<<成型參數對照表>>,有调动压力,导致冲断芯线。 结论: 原因分析: 1、技术员对调机品管理不当未及时隔离,导致不良流出。 固定架不合理,产品网尾被固定 流出原因: 2、技术员对测试治具摇摆架评估设计不合理,对摇摆架受力要求没有进行评估,上下左右摇摆时模体网尾部位被摇摆架固定,导致摇摆测试时线材不受力造成未测出.(见下图) 固定架不合理,产品网尾被固定 测试治具无对摇摆架评估 改善方案: 1、针对技术员重新要求,后续对内模成型机压力进行调试时,须按成型參數對照表要求进行调试来确保外观要求,并由IPQC监督确认,相关参数OK后方可试模,并将一压参数重新修正,由原来20-65改为20-55。(见成型參数对照表及调机要求) 改善方案: 改善方案: 2、针对成型机参键进行管控,且对参数调试键封锁管理,非技术员不可触动。 向左摇摆,芯线可受力 3、针对调机品的管理,后续制作调机样品进行调机,调机过后所有的调机品直接报废处理 改善方案: 4、生技重新评估制作摇摆架,后续追加对摇摆架的评估确认,确保模体网尾部位左右可以摇摆的到.(详见下图) 向右摇摆,芯线可受力 测试治具评估表追加摇摆架确认 改善方案: 5、针对改善前测试摇摆架治具进行报废处理.(见附件) 改善方案: 6、针对成品测试SOP进行修订,追加摇摆测试架不良图示.(见下图) 预防措施: 1、针对开路断线不良制作<<不良教育图示>>挂置成型、测试工站对作业员进行警示。(见图示) 预防措施: 2、针对制程不良率进行管控,且每2H对测试不良品进行解析改善,并修正程序要求。 预防措施: 3、针对松下机种,ALEX成立专线,出现人员变动时必须经品管考核合格后方可上岗。 预防措施: 4、针对成型调机及测试要求,重新对相关人员进行培训。(见下附件) 效果确认: 1、技术员调机有按成型参数表调试。 2、调机时有采用专用调机样品调机,并对调机后样品进行隔离处理。 3、测试摇摆治具已重新制作,摇摆线材网尾可受力。 后续改善目标: 1、松下产品2013年度客户使用不良目标: 2、松下产品制程生产及QA检验不良管理目标: 改善计划: 2013年改善计划的导入 改善计划: 2013年改善目标 现在确定 目标了!

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