700td窑外分解生产线技术改造的几点看法.pdfVIP

700td窑外分解生产线技术改造的几点看法.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
700t/d 窑外分解生产线技术改造的几点看法 2007-8-30 作者 : 作者:朱大 合肥水泥工业研究设 计院 1 引言 水泥窑外分解技术是七十年代国际 上开发的一种新工艺,八十年代以 ,该 项技术在我国也得到迅速发展,规模由 小到大,各种规模的新型干法生产线已 有近百条相继投产。由于 700t/d 生产线是我国研究窑外分解技术的基础,所以其数量占全国 新型干法生产线总数的 30%~40% 。但是, 由于各种原因,有不少新型干法生产线尚不能达产 达标,影响了这项新技术的发挥和企业的经济效益。我院近年来在部分 700t/d 生产工艺线上 进行了技术改造,取得了较为明显的效果,为工厂获得了一定的经济效益。本文就我院在 700t/d 生产线改造中所作的一些技术方案提出几点个人看法,不妥之处,敬请同行指正。 2 700t/d 生产线普遍存在的问题及对策 2.1 分解炉及预热器系统 由于国内原煤热值普遍偏低,初期研制的分解炉预热器大多属引进消化国外技术,经过十 几年的生产实践证明:该系统对燃料的适应性不强,存在煤粉不完全燃烧,产生预热器结皮、堵 塞现象,需要对其进行改造。 入窑碳酸钙分解率是衡量新型干法生产线成功与否的重要参数之一,结合工厂原、燃料的 化学成分和当地的自然条件,选用合适的分解炉容积是技改工作的最关键的一步。目前国内 有一种趋势:改造分解炉就意味着扩大炉体容积,这实际上带有一定的片面性,改造分解炉主 要是提高炉内部容积利用率和煤粉燃尽率,稳定入窑物料的分解率。实践证明:一般特征粒径 为 30~40μm 的料粉,分解温度为 820~870℃,要求分解率为 85%~95%时,其分解时间平均约 4~10s。延长物料在炉内的停留时间,单靠降低风速或增大炉的容积是难以解决的。主要的 方法是:使炉内的气流作适当地旋回运动或喷腾运动,或是二者结合, 以造成旋风效应或喷腾 效应,使气流与料粉产生相对运动而使料滞留。在炉内物料浓度增加到出口浓度的4~6 倍时, 炉内物料的停留时间即可达到气流通过时间的4~6 倍,这样物料在炉内就能达到预期的效果。 根据以上原理,我院在 700t/d 生产线预热器、分解炉改造中,主要做法有如下几点: (1)根据当地的自然条件和原、燃料的化学成分选择适合具体情况的分解炉容积确保入窑 生料碳酸钙的分解率。 (2)适当改变分解炉进风、进料方式和在混合室内增设一定量的缩口, 以增加分解炉的喷腾 效应,达到延长物料在炉内停留时间的目的。 (3)加强系统密封,延长 1 级筒和最低级旋风筒的内筒高度,改变内筒的材质和结构形式,减 少物料在预热器系统的内循环和出口浓度。有条件的地方在低级旋风筒锥部加设膨胀仓,将 各级撒料板改为水平可调式,尽可能地保证物料在预热器内分散均匀。 (4)在保证不掉料的前提下,适当地降低窑尾缩口和三次风入口的风速。 1997 年我院分别对甘肃窑街水泥厂和江苏霸王山水泥厂 700t/d 生产线 RSP 分解炉进行了 改造,前者扩大了分解炉的容积,后者减少了分解炉容积,均取得了良好的效果。 3 窑街厂地处海拔 1800 米高原,分解炉容积为 120m ,气体在炉内的停留时间为 2.45s,入窑生 料的分解率仅为 50%~70% 。在改造时,考虑到工厂的实际情况,在分解炉混合室出口加设倒 3 U 形分解管道,使分解炉总容积达 230m ,气体的停留时间为 4.1s 。改造后入窑生料分解率达 到 85%~95%,投产后第二个月就实现了月达产。 3 霸王山厂改造前分解炉容积为220m , 由于分解炉的入料方式不合理,造成长

文档评论(0)

137****0427 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档