船用分油机典型故障及其维修注意事项.pdf

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船用分油机典型故障及其维修注意事项 分油机是现代船舶的重要辅助设备,用于燃油及润滑油的净化处 理。有的船舶配备的分油机台数较少,甚至有的因故长期未用,如有 故障不能及时排除将影响船舶安全航行。在现代航运市场竞争激励, 成本要求严格控制,燃油品质不断变差的情况下,这一点显得尤其重 要。实践证明,运行中的分油机最常见的故障莫过 “跑油”或不能 密封。某轮配备了三台 a-LAVAL MOPX309 燃油分油机及两台国产 DZY50 型滑油分油机,三台分油机种的两台用于净化处理主机燃油 (H.F.O),一台分柴油(M.D.O )用,其中2#燃油分油机就因为故障长 期未解决而几年未用。下就以 a-LAVAL MOPX309 为例,就其中遇 到的几例较为典型故障予以浅析。 1 故障一:无法密封,排渣口跑油 1.1 故障现象 启动后分油机转速达到正常(马达电流正常),即进行 “自动” 分油,值班人员一会儿就获得分油机报警。现场观察到的情况如下: 密封水及水封水各自的电磁阀动作正常且相关控制水的进水软管有 水通过,通过分油机顶部的水封水进水观察镜,可看到水封水进入分 油机,但分油机出水管看不到水封水流出(很明显分油机没密封). 一旦分油即“低流量报警”,出油管无压力指示,立即自动停止分油(进 油电磁阀自动切断并发出声光警报),按下控制面板的复位按钮,自 动进入下一个密封过程,此后的现象如前所述,周而复始。转 “手动” 模式并适当延长密封水供给时间又可以密封且正常分油,但几天后就 完全无法密封了,即从出水管玻璃镜中看不到水封水流出。 1.2 故障分析及查找原因 很显然在分油机无法密封的情况下,所进的水封水直接泄至了油 渣柜中,根本无法建立水封,这就是为什么看到水封水进入了分油机, 但分油机出水管看不到水封水流出的原因。理所当然,所进的油从排 渣口被高速旋转的分离筒甩进了油渣柜中(排渣管与油渣柜是密封连 接且无观察孔,因而这一点无法用肉眼看到)。这就是为什么油泵有 压力,进油三通阀动作正常,一旦分油即“低流量”报警,出油管无 压力指示的原因。接下来的工作就是查找为什么不能密封,为此通过 拆下“密封水”和“开启水”的进水控制内外短管(此管由软管和相 应的电磁阀连接),手动开启密封水电磁阀检查确认密封水畅通无阻。 说明问题多半出在配水机构。 1.3 故障排除 分油机不能密封,说明活塞没有抬起,或者抬起了却不能使其上 部的盘盖密封。此故障中,通过上述分析查找确认有足够的密封水进 入配水装置中。无法密封的可能原因有很多:转速不够、配水环 (distributing ring)小孔堵塞、操纵滑盘(operating slide)下部 弹簧座 O-RING 老化漏水、操作滑盘上部堵头(valve plug)密封不 良以及活塞(sliding bowl bottom)上矩形胶圈或尼龙矩形密封圈 (rectangular)的密封不良等均可能使活塞不能抬起或与其上部盘 盖(bowl hood)不密封。所有的这些原因均可能通过拆吊分油机检 查配水机构才能查明。吊出后一一细心检查发现是分离筒本体(bowl body)底部的密封水进入小孔因水中杂质而堵塞(处于故障的前期, 小孔部分被堵,通过手动增加进水时间可以密封。因水质不好几天后 小孔完全被堵)。清通相关的进、泄水小孔,检查各 0-RING 弹性尚可, 且凸出各自的环槽均有一定的高度,未换任何备件,装复后使用,故 障排除。此后的管理中,经常放残重力水箱水,此类故障再未发生。 2 故障二:密封后又自动排渣 2.1 故障现象 此故障还是先获知“低流量”报警。现场观察得知:密封水的进 水动作无误且完全可以密封(通过分油机马达电流可判断)问题就在 “自动分油程序”将密封水进水电磁阀开启时间设定为 90 秒(实 际上,各密封件良好的情况下,密封水进水时间无须 90 秒,分油机 完全就可以密封;之所以设计 90 秒,是考虑到在密封水轻微泄露的 情况下,仍有足够的密封水将活塞抬起而将分离筒密封),在密封水 进水电磁阀未关闭前就听到活塞掉下,排渣口被打开的声音,同时伴 有马达电流波动。转为“手动”控制电磁阀开启时间进行操作,分离 筒同样可密封,约 20 秒后又自动打开。当时因其他事多抽不开身处 理,暂时转人工“手动”分油,每次排渣后,认为控制密封水进水时 间约 20 秒,借助于马达电流认为基本密封了之后,进水封水待出水 管有大量水流出

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