(完整word版)9F燃机经济分析.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
电厂 2× 390MW9FA 燃气-蒸汽联合循环机组 经济运行分析报告 电厂设计安装的两台 9FA 联合循环机组自 06 年底及 07 年初分别投产以后,经过投产初期的设备整治, 力保安全稳定运行的工作之后, 我们开始着手机组的经济运行工作。 在不断积累的联合循环运行经验的基础上,通过全面的分析探讨,同时在兄弟部室的配合下, 先后制定和采取了一系列的经济运行措施和技术改造,并相继取得了较为明确的经济效益。 第一部分 降低发电煤耗的一些措施及分析 一、 实施正常运行中排烟温度、低压省煤器入口水温的考核 根据天然气燃烧反应的分子式: CH + 2O = CO + 2H 2 O 4 2 2 根据计算,在 280MW 至基本负荷范围内,燃气轮机的过量空气系数基本上稳定在 2.2 倍, 余热锅炉的排烟中的水蒸汽分压力为 21%/(2.2+21% ×0.5)= 9.1kpa 对应的饱和温度为 44℃,考虑到大气环境湿度的影响,并留有一定的裕度,将低省入口水 温控制在 53℃左右是比较合适的 (夏季空气湿度大于 80% 时可适当提高 ),这个温度与低省入口温度的设计值 60℃相比有 7℃的下降,在端差基本不变的情况下相应的排烟温度也将有 7℃的下降,这样,以余热锅炉入口烟温 627℃计,考虑余热锅炉 90%的效率,其综合效率 的上升为 (7/(627+273)) × 90%=0.7% 对应的产汽量及汽轮机功率将上升 0.7%,折算到联合循环的效率将上升 0.7% × 134/397=0.27% 按全年 22 亿电量计,这项运行技术措施产生的经济效益是供电量净增加为: 220000 × 0.27%= 590 万 KWH 。 二、 实施正常运行中汽轮机主、再蒸汽温度的考核 根据目前的情况,联合循环机组包括我厂基本上都运行在基本负荷或 280MW ,按标准的负 荷曲线,两个负荷点的运行时间基本相当 (280MW 的负荷点略多 )。机组的主再汽温自动控 制定值取 IGV 角度的函数, 280MW 时的温度定值在 550℃左右 (夏季稍高,冬季稍低。 )这 种设计的应该是考虑机组启动加负荷中的升温速度, 正常运行中则无须按这种设计调整主再 汽温度的定值。因此运行中采用手动调整的办法,在低负荷时将主再汽温度控制在 566℃, 这样汽轮机的循环效率将上升 (566- 550)/(566+273)=1.9% ,考虑 85%的汽轮机内效率及机械 效率,并折算到联合循环的效率上升为 1.9%× 85% × 134/397=0.55% 以 08 年机组的运行情况,此项工作产生的效益是电量净增加: (28× (2670.93+4092.71)/2) × 0.55%=520 万 KWH 。 三、 机组真空对效率的影响 上图为 GE 公司提供的在 ISO 工况及基本负荷下, 汽轮机背压与出力变化的关系曲线。 从曲 线可以看出,汽轮机背压在 4- 12kpa 的变化范围内,机组出力相对于汽轮机背压的变化率 约为 2000KW/kpa ,这是一个相当可观的数量级别,因此运行中持续关注机组真空变化,定 期认真执行真空严密性试验十分的必要。 由于我厂机组启动频繁, 启动前的供轴封及停机后 破坏真空偏早、 循环水泵停用偏早等原因, 在凝汽器无真空的情况下汽轮机内少量蒸汽沿轴 向由高压缸向低压缸的流动在低压缸内形成的压力涨落, 很容易使得低压缸防爆膜发生破损 并形成裂纹从而在运行中影响机组真空, 我厂两台机组的低压缸防爆膜均发生过多次的低压 缸防爆膜破损,最严重的一次# 1 机组运行中的真空在两台真空泵运行情况下只能维持在 9kpa 左右,严重影响了机组的效率。如何及时发现低压缸防爆膜有破损,除了运行中加强 对机组真空变化情况的分析比较外, 可以考虑在 真空严密性试验中增加两台真空泵并列运行 5min 的试验项目 ,如果双泵运行时真空较之单泵运行时提高 0.5kpa 以上,则低压缸防爆膜 发 生 破 损 的 几 率 很 大 。 真 空 系 统 正常 的 情 况 下 , 双 泵 运 行 比 单 泵 运 行 真 空 高 出约 2mmHg(0.26kpa) ,真空泵电功率为 100KW ,设定 320MW 的年平均负荷及 7000 小时的总运 行时间,估算双泵运行的年度净增电量为 320÷ 400× 2000 ×0.26- 100)× 7000= 221 万 KWH( 由于年度的平均凝汽器压力 4.2kpa 以上,因此尽管在冬季工况下由于真空本身较高,出力相对于真空的变化率出现 下降,这样的估算也是基本可信的。) 因此, 纯粹从技术经济的角度出发, 运行中投用两台真空泵是合算的, 基本上一年即可收回 单台套真空泵成本。 但是从安全管理的角度出发, 为确保真空泵备用的

文档评论(0)

150****5607 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档