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电厂 2× 390MW9FA 燃气-蒸汽联合循环机组
经济运行分析报告
电厂设计安装的两台 9FA 联合循环机组自 06 年底及 07 年初分别投产以后,经过投产初期的设备整治, 力保安全稳定运行的工作之后, 我们开始着手机组的经济运行工作。 在不断积累的联合循环运行经验的基础上,通过全面的分析探讨,同时在兄弟部室的配合下,
先后制定和采取了一系列的经济运行措施和技术改造,并相继取得了较为明确的经济效益。
第一部分
降低发电煤耗的一些措施及分析
一、
实施正常运行中排烟温度、低压省煤器入口水温的考核
根据天然气燃烧反应的分子式:
CH + 2O = CO + 2H
2
O
4
2
2
根据计算,在
280MW
至基本负荷范围内,燃气轮机的过量空气系数基本上稳定在
2.2 倍,
余热锅炉的排烟中的水蒸汽分压力为
21%/(2.2+21% ×0.5)= 9.1kpa
对应的饱和温度为 44℃,考虑到大气环境湿度的影响,并留有一定的裕度,将低省入口水
温控制在 53℃左右是比较合适的 (夏季空气湿度大于 80% 时可适当提高 ),这个温度与低省入口温度的设计值 60℃相比有 7℃的下降,在端差基本不变的情况下相应的排烟温度也将有
7℃的下降,这样,以余热锅炉入口烟温 627℃计,考虑余热锅炉 90%的效率,其综合效率
的上升为
(7/(627+273)) × 90%=0.7%
对应的产汽量及汽轮机功率将上升 0.7%,折算到联合循环的效率将上升
0.7% × 134/397=0.27%
按全年 22 亿电量计,这项运行技术措施产生的经济效益是供电量净增加为:
220000 × 0.27%= 590 万 KWH 。
二、 实施正常运行中汽轮机主、再蒸汽温度的考核
根据目前的情况,联合循环机组包括我厂基本上都运行在基本负荷或 280MW ,按标准的负
荷曲线,两个负荷点的运行时间基本相当 (280MW 的负荷点略多 )。机组的主再汽温自动控
制定值取 IGV 角度的函数, 280MW 时的温度定值在 550℃左右 (夏季稍高,冬季稍低。 )这
种设计的应该是考虑机组启动加负荷中的升温速度, 正常运行中则无须按这种设计调整主再
汽温度的定值。因此运行中采用手动调整的办法,在低负荷时将主再汽温度控制在 566℃,
这样汽轮机的循环效率将上升 (566- 550)/(566+273)=1.9% ,考虑 85%的汽轮机内效率及机械
效率,并折算到联合循环的效率上升为
1.9%× 85% × 134/397=0.55%
以 08 年机组的运行情况,此项工作产生的效益是电量净增加:
(28× (2670.93+4092.71)/2) × 0.55%=520 万 KWH 。
三、 机组真空对效率的影响
上图为 GE 公司提供的在
ISO 工况及基本负荷下, 汽轮机背压与出力变化的关系曲线。
从曲
线可以看出,汽轮机背压在
4- 12kpa 的变化范围内,机组出力相对于汽轮机背压的变化率
约为 2000KW/kpa ,这是一个相当可观的数量级别,因此运行中持续关注机组真空变化,定
期认真执行真空严密性试验十分的必要。
由于我厂机组启动频繁, 启动前的供轴封及停机后
破坏真空偏早、 循环水泵停用偏早等原因,
在凝汽器无真空的情况下汽轮机内少量蒸汽沿轴
向由高压缸向低压缸的流动在低压缸内形成的压力涨落,
很容易使得低压缸防爆膜发生破损
并形成裂纹从而在运行中影响机组真空,
我厂两台机组的低压缸防爆膜均发生过多次的低压
缸防爆膜破损,最严重的一次#
1 机组运行中的真空在两台真空泵运行情况下只能维持在
9kpa 左右,严重影响了机组的效率。如何及时发现低压缸防爆膜有破损,除了运行中加强
对机组真空变化情况的分析比较外,
可以考虑在 真空严密性试验中增加两台真空泵并列运行
5min 的试验项目 ,如果双泵运行时真空较之单泵运行时提高
0.5kpa 以上,则低压缸防爆膜
发 生 破 损 的 几 率 很 大 。 真 空 系 统 正常 的 情 况 下 , 双 泵 运 行 比 单 泵 运 行 真 空 高 出约 2mmHg(0.26kpa) ,真空泵电功率为 100KW ,设定 320MW 的年平均负荷及 7000 小时的总运
行时间,估算双泵运行的年度净增电量为
320÷ 400× 2000 ×0.26- 100)× 7000= 221 万 KWH( 由于年度的平均凝汽器压力
4.2kpa 以上,因此尽管在冬季工况下由于真空本身较高,出力相对于真空的变化率出现
下降,这样的估算也是基本可信的。)
因此, 纯粹从技术经济的角度出发, 运行中投用两台真空泵是合算的, 基本上一年即可收回
单台套真空泵成本。 但是从安全管理的角度出发, 为确保真空泵备用的
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