数控设备维护维修企业解决方案资源建设子项目4 QY02-企业技术解决方案 误差过大与伺服报警(410#411#报警).docVIP

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误差过大与伺服报警(410#/411#报警) 410# 报警是伺服轴停止时误差计数器读出的实际误差值大于 1829 中的限定值,如图(a)所示: 411# 报警是伺服轴在运动过程中, 误差计数器读出的实际误差值大于1828中的极限值,如图(b)所示: 这两种报警在我们日常生产中也是比较常见的。那么机床在什么情况下容易发生这两个报警呢?我们如何解决呢?首先我们还是从工作原理入手去分析。 工作原理: 在这节里我们主要详细介绍误差计数器的工作过程。 误差计数器的读数过程如下图所示: 伺服环的工作过程是一个“动态平衡”的过程。 当系统没有移动指令时: 情况1:机床比较稳定,伺服轴没有任何移动 指令脉冲=0 反馈脉冲数 指令脉冲=0 反馈脉冲数=0 误差值=0 VCMD=0 电机静止 情况2:机床受外界影响(如震动、重力等) ,伺服轴移动。 指令脉冲 指令脉冲=0 反馈脉冲数≠0 误差值≠0 VCMD≠0 电机调整 直到指令脉冲=0反馈脉冲数=0 误差值=0 VCMD=0 当系统有移动指令时 初始状态——机床待启动 指令脉冲 指令脉冲=10000 反馈脉冲数=0 误差值=10000 VCMD 输出指令电压 电机继续转动 电机运行 指令脉冲 指令脉冲=10000 反馈脉冲数=6888 误差值=3112 VCMD 输出指令电压 电机启动 定位完成 指令脉冲=0 反馈脉冲数 指令脉冲=0 反馈脉冲数=0 误差值=0 VCMD=0 电机停止 故障原因: 通过上面的分析我们可以看出,每当伺服使能接通时,或者轴定位完成时,都要进行上述的调整。当上面的调整失败后,就会出现 410#报警——停止时的误差过大。 当伺服轴执行插补指令时,指令值随时分配脉冲,反馈值随时读入脉冲,误差计数器随时计算实际误差值。当指令值、反馈值其中之一不能够正常工作时,均会导致误差计数器数值过大,即产生411#移动中误差过大。 那么哪个环节会导致上述两种情况发生呢?通过我们维修记录的统计,多数情况是发生在反馈环节上。另外机械过载、全闭环震荡等都容易导致上述报警发生,现将典型情况归纳如下: ⑴ 编码器损坏 ⑵ 光栅尺脏或损坏 ⑶ 光栅尺放大器故障 ⑷ 反馈电缆损坏,断线、破皮等 ⑸ 伺服放大器故障,包括驱动晶体管击穿、驱动电路故障、动力电缆断线虚接等。 ⑹ 伺服电机损坏,包括电机进油、进水,电机匝间短路等 ⑺ 机械过载,包括导轨严重缺油,导轨损伤、丝杠损坏、丝杠两端轴承损坏, 连轴节松动或损坏。 作为维修工程师应该通过上述现象看本质,上述的典型故障现象其实说明一个问题,即:指令脉冲与反馈脉冲两者之一出现了问题。上面⑴~⑷是由于反馈环节不良导致反馈信息不能准确传递到系统。 ⑸~⑺反映的是虽然指令已经发出,但是在执行过程中出现了问题,有可能是在系统内部,也有可能是出在伺服放大器上,还有可能是由于机械负载阻止电机正常转动。 下面我们通过几个实例分析,加深对位置误差控制的理解。 实例分析: 实例 1:某立式加工中心(全闭环) ,低速运行时无报警,但是无论在哪种方式下高速移动X轴时(包括JOG 方式、自动方式、回参考点方式)出现411#报警。 通过前面的介绍,我们了解到 411#报警是轴移动时,指令值与反馈值的差,超过了1828#参数中设定的极限值(参照第三章3-6 节常用伺服参数设置⑷中说明) ,在这种情况下一般不要怀疑参数问题,除非人为修改过机床参数。我们重点需要检查的是①反馈信号②驱动输出。由于该机床采用的是全闭环控制,考虑光栅尺容易受污染,所以首先采用“排它法”排除光栅尺损坏的可能。具体步骤,将全闭环修改为半闭环进行试验。 实例进行说明如下: ⑴ 将参数1815# b2(OPTx)=0 (半闭环控制) ⑵ 进入伺服参数画面,参见下图 ⑶ 将“初始化设定位” (英文 INITIAL SET BITS) 改为 ⑷ 将“位置反馈脉冲数.” (英文POSITION PULSE NO.) 改为 12500。 ⑸ 计算 N/M 值,具体参照第三章3-4节伺服参数初始化⑺部分说明。 ⑹ 关电,再开电,参数修改完成。 之后先用手抡移动 X 轴,当确认半闭环运行正常后用 JOG 方式从慢速到高速进行试验,结果X轴运行正常。 从试验结果得出结论;半闭环运行正常,全闭环高速运行时411#报警,充分证明全闭环测量系统故障。 后打开光栅尺护罩,发现尺面上有油膜,清除尺面油污,重新安装光栅尺并恢复原参数,包括将 1815# b2=1,恢复修改过的伺服参数N/M 等,机床修复。 实例2:某数控车床FANUC 0i TC数控系统(半闭环控制) ,Z轴移动时411#报警。 首先我们通过伺服诊断画面观察Z 轴移动时误差

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