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积极应对隐患,保障机组安全;自主创新改造,提升整体性能
上海申能临港燃机发电有限公司
u 目录
公司概况
消除隐患,提高机组可靠性
目录
自主创新,提高机组整体性能
总结
u 一、公司概况
上海申能临港燃机发电有限公司,地处
距上海城区约50公里的临港自贸区新片区内,
是上海市进口LNG配套项目,被列为上海市
“十一五”重大工程建设项目。一期建有4
台40万千瓦级燃气-蒸汽联合循环机组,是
国内一次核准建成最大规模的燃机电厂。
项目于2009年6月18日开工建设。1-4号
机组分别于2011年01月18日、05月18日、12
月20日和2012年03月21日顺利投入商业化运
行。
u 二、消除隐患,提高机组可靠性
n 汽机中压缸内缸裂纹应对处理
n 自主实施燃机单点保护测点及控制系统冗余改造
n 低压主汽调门反馈三冗余改造
n 燃机IGV转动环支撑结构优化
汽机中压缸内缸裂纹应对处理
发现处理过程
· 内窥镜检查 · 开缸裂纹临时处理(裂纹打磨、打止裂 · 制定了 《汽机中压内缸进汽
孔、进气口圆角加工) 道裂纹处理后续专项应对方案》
· 发现进汽道裂纹
· #3 、4机组较严重:裂纹最长至450mm, · #3 、4机组内窥镜复查裂纹
· #3 、4机组较严重 最深处裂纹深度超过20mm,裂纹已贯穿 扩展情况
中分面高压侧 ·利用机组检修,#1 、3、4
·#1 、2机组裂纹较轻,基本打磨消除 机组加装中压缸温度监视测点
汽机中压缸内缸裂纹应对处理
该型机组的常见缺陷,是由于进汽室结构圆 增加温度测点,以监视裂纹发展情况
角设计不够,存在应力集中的问题
自主实施燃机单点保护测点及控制系统冗余改造
西门子F级燃机控制系统中,多数测点采用三冗余方式,但仍有部分测点
采用两冗余方式,如:IGV、燃料阀开度反馈以及ESV阀前天然气压力等。
我厂专业人员对设备进行了钻研,不仅对IGV开度反馈自行进行了三冗余
改造,还对燃料阀开度反馈等38个测点及其控制回路均进行了三冗余改造。
自主实施燃机单点保护测点及控制系统冗余改造
改造后所有设备、逻辑运行良好,并一次投运成功。项目整体改造费用仅80
余万元,改造不仅节省费用约1000万元,也显示出了我厂自主消化国外技术并进
一步改进的能力。改造的成功实施,也使机组避免了可能发生的保护误动,实现
了燃机的可靠运行。
燃料阀 ESV阀
低压主汽调门反馈三冗余改造
原低压调门测量控制系统为单反馈装置,分为两组信号后送至DCS,经二取大后参与机组控
制,该模式存在一定的安全风险。而且低压主汽调门为蝶阀,反馈装置是角度测量装置,与
燃机燃料阀行程测量装置不同,为了保证三个测量装置之间无相对滑动,我厂技术人员专门
设计了一套安装支架。系统投运后,未出现反馈偏差,运行稳定。
燃机IGV转动环支撑结构优化
燃气轮机IGV转动环支撑组件作为承重和限位部件,原设计仅含有1套径向轴承,通过径向
轴承槽来限制转动环的轴向串动。但是,机组运行期间径向轴承与与轴承槽会不断地磨损,
间隙逐渐变大,IGV转动环发生倾斜,影响IGV叶片角度控制
我厂技术人员开发了一套同时包含径向轴承和轴向轴承的“新型IGV转动环支撑组件”,并
已获得专利授权
u 三
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