间歇式活性污泥法-混凝沉淀工艺处理乳制品废水.docxVIP

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维普资讯 第 11卷第 4期 平 顶 山 工 学 院 学 报 v01.11 No.4 2002年 12月 JournalofPingdingshan InstituteofTechnology Dec.2002 文章编号:1671—9662(2002)04—0031—02 间歇式活性污泥法——混凝沉淀工艺处理乳制品废水 马照民,焦桂枝 (平顶山工学院环工系,河南平顶山 467001) 摘 要: 采用间歇式活性污泥法——混凝沉淀工艺处理乳制品废水,通过治理工程实际运行,当废水中c0Dc,平均浓度为 1 126 mg/L时,去 除率为 89%以上;平均浓度为 700 mg/L。去除率为 94%以上,出水水质稳定 。达到了设计要求。 关键词: SBR法 ;混凝沉淀;乳制品废水 中图分类号: X703.1 文献标识码:A . 平顶山市某乳制品厂是以大豆、白糖、植物油等为主要原料生产豆奶粉为主的小型食品企业。在生产过程中排放的废水主要包括大豆浸泡废水、磨浆废水、均质设备清洗废水及车间冲洗废水。废水中主要含有蛋白质、淀粉等有机物。有较好的可生物降解性,适宜用生物处理。针对废水的水质特点,采用间歇式活性污泥法—— 混凝沉淀处理工艺。经过几年的运行实践,废水处理系统运行稳定。废水经处理后出水水质达到了国家污水综合二级排放标准。 1 废水处理工艺 1.1 废水水质 . 废水为非均匀排放,排放量为 240-540t/d,pH 为 6.24-6.89,C0Dc为 960- 1330mg/L。BOD5为 620-860mg/ L,ss为 172-198 mg/L。 1.2 工艺流程 废水经格栅去除大的悬浮物后,进入调节池。使废水均质均量后。由污水泵提升进入 SBR反应设备进行生化处理。处理后排人中间池。再经污水提升泵至反应沉淀池(采用泵前加药)。经 固液分离后外排。生化污泥与沉淀污泥静压排入污泥浓缩池。经浓缩处理后,用污泥车外运作为肥料使用。浓缩池上清液回流至调节池重新处理。其处理工艺流程见图 1 废水一压 匝 卜 外运 图 1 乳制品废水处理工艺流程 1.3 主要构筑物、设备及工艺参数 乳制品废水由车间排出后,经排水沟通过格栅进入调节池,调节水质、水量。调节池平面尺寸为 6.5m×4.0m。有效 水深为 3.0 m。水力 停留时间为 6h。 SBR反应设备是废水处理的关键设备。规格为 D4.0m×7.0m,HRT=8h。共设计 2个,交替操作运行。采用射流 曝气器曝气,曝气时间为 3~4h。 反应池采用穿孔旋流反应池。沉淀池采用斜管沉淀池。反应池与斜管沉淀池合建,平面尺寸为 6.6m×4.0 m。斜管 沉淀池有效水深为 4.5m。反应 时间为 24min,沉 淀池 HRT=3.5 h。其中设 置币50斜管,斜管斜长 1.0 m,倾 斜角 6O。。 1.4 工艺特点 ’ 该种废水经实验表明:直接混凝沉淀效果不好。但生化处理后能得到较好的混凝沉淀效果。可稳定出水水质。降低 工程投资。故 该处理系统采用了生化—— 物化处理工艺。 由于 SBR法工艺简单。占地 面积小。不需污泥回流;可控制丝状菌生长繁殖。不 宜发生污泥膨胀,产泥率低;运行 收稿日期:2002一O4—23 第一作者简介:马照民(1966一)。男,河南叶县人,-,Fr~山工学院环境工程 系讲师,主要从事.r-~/t.水处理研究。 维普资讯 32 平顶山工学院学报 2002年 12月 灵活方便且耐冲击负荷,可同时达到除磷脱氮目的。本系统设计了两个单独运行的 SBR反应设备,使整个系统运行操 作较为灵活。 . 曝气系统选用了简单高效的射流曝气器,可有效地增加氧的转移率,增大了活性生物与废水中有机物的接触率,提高了系统的抗击负荷能力。而且使整个系统运行噪音小,操作更方便。更重要的是射流曝气的生物活性强.反应迅速,大大缩短处理周期,使 SBR反应设备的体积较其它曝气方法小。 2 工程运行及结果 一 2.1 调试运行 该工程采用浓粪便水投入生化池中进行活性污泥的培养与驯化。为 缩短培养与驯化时间,把活性污泥的培养与驯 化两个阶段合并起来进行。当培养开始加入 10%废水,再加入清水至规定水位,进行闷曝培养,当生化池出现模糊不清的絮凝体时,停止曝气,使混合液静止沉淀,排放上清液,上清液排放达到预定水位后,继续投加新的乳制品废水,进行下 周期的试运行。每个 周期投加的废水量根据曝气池内已有的污泥量进行调节,直到满负荷为止。经过一个多月的微 生物增殖。活性污泥培养成熟,出水水质较清,有轮虫、线虫等出现。废水经生化处理后,采用泵前投入硫酸亚铁混凝剂, 加药量为 100~400mg/L(根据 实际情况调节加药量 ).经过 固液分离后,处理出水水质良好。 2.2 运行结果 该废水处理系统从 1998年元月

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