冲入法球化处理工艺改进.docVIP

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  • 2020-11-17 发布于山东
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. . . 冲入法球化处理工艺的改进 王秀国 (聊城鑫泰克机械有限责任公司,聊城 252000) 摘要:通过对原铁水进行脱氧预处理、对球化剂采取合适的覆盖方式、适当降低铁水出炉温度、使球化反应开始的时间尽量发生在出“后半包铁水”的时间、严控出铁铁水的重量等等措施,可以使冲入法的球化工艺发挥到一个更高的水 平:在球化剂加入量降低至 0.82~1%的情况下,使铸件的球化级别符合国家标准,且大大降低铸件的缩孔、缩松倾向,减少夹渣、夹杂缺陷。 关键词:冲入法球化处理工艺 脱氧预处理 覆盖 铁水出炉温度 球化反应 冲入法球化处理工艺,简单易行,对球墨铸铁件的推广应用起了“巨大”的作用,至今仍然是铸造企业较为普遍采用的球化处理方法。但是,冲入法球 化处理工艺也有严重的不足: 一是球化剂 Mg 吸收率较低,二是生产的球铁铸件的质量不稳定。 传统的冲入法球化处理工艺:球化包通常设计成堤坝式或坑式。将球化剂加入堤坝一侧或坑,在球化剂上面覆盖硅铁粒、孕育剂、铁屑、钢片、覆盖合 金、珍珠岩等物。感应电炉熔炼,使用 6-2 球化剂或 7-2 球化剂的较多,加入量大多在 1.1% ~ 1.4% 。球化剂 Mg 吸收率较低,一般在 30% ~ 40%。 传统的冲入法球化处理工艺,球化剂 Mg 元素损耗严重,球化剂使用量大,球化质量不稳定;组织含有大量片状和蠕虫状石墨,对基体割裂作用大,影响性能;铁水温度损失大

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