《cfg桩施工作业指导书》.docxVIP

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  • 2020-12-03 发布于天津
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CFGtt施工作业指 导书 2020年4月19日 CFG?施工作业指导书 1、 适用范围 本作业指导书适用于新建铁路成都至贵阳线 CGZQSG-1拆段区间路基处 理黏性土、粉土、砂土和正常固结的素土等地基,以及天然地基承载力不小 于80KPa的淤泥土质。 2、 作业准备 2.1内业技术准备 2.1.1室内配合比试验:CFG桩施工前进行室内配合比试验,以确定混合料 的配比,要求桩体混合料试块(边长 15cm)标准养护28天立方体抗压强度 不小于10MPa 2.1.2作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组 织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。 指定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加 施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2施工现场准备 2.2.1施工前应查明场地范围内地下构造物、管线和电线的位置及标高,并 及时进行迁改而施工中有可能对其造成影响的管线,须注意加强施工防护。 2.2.2路堤地段清除处理范围内地表植物根系等腐殖质。施工现场若有土 坎、沟槽等应用推土机、平地机或其它措施予以整平,对于抗穴等应填平夯 实,且应防止基底积水。对于流向路基作业区的水源应在施工前予以截断, 并应在设计边沟的位置开挖临时排水沟,保证施工期间的排水。路堑地段开 挖至基床底层底面以上 0.5?0.7m。 2.2.3工艺性试验 施工前应进行成桩工艺性试验(每工点不少于 3根),以复核地质资料以及 设备、工艺、施打顺序是否适宜,确定配合比、坍落度、搅拌时间、拔管速 度等各项工艺参数。试验桩竖向全长钻取芯样,检查桩身混凝土密实度、强 度和桩身垂直度,根据发现的问题,修改施工工艺或桩体材料配合比重新试 验直至满足要求并报监理单位确认后方可施工。 3、技术要求 CFG桩的桩径为 0.5m,在路堑及低矮路堤地段采用 0.5m,桩纵向间距 为1.8-1.4m,横向间距为1.6m。要求打入下卧层不小于 0.5m (打入弱风化 层时直至基岩面)。 3.2为保证施工中混合料的顺利输送,施工中采用强制式搅拌机,坍落度控 制标准为:长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注法为 160-200mm 3.3质量检验合格后,桩顶填筑垫层夹土工格栅加固,垫层采用未风化的干 净且级配良好的砂砾石或碎石,其最大粒径不得大于 30mm含泥量不大于 5%且不含草根、垃圾等杂质,垫层碾压满足地基系数 K30 130MPa/m孔 隙率小于31%%勺要求。土工格栅为聚丙烯双向土工格栅,幅宽不小于 5m,网 孔直径80-120mm纵、横向每米屈服抗拉强度A 80KN/m,对应纵、横向伸 长率V 10%铺设土工格栅时,必须拉直拉平,幅与幅之间要对齐对好。为 保证复合地基结构质量,土工格栅必须耐碎石挤压,不得在填筑碾压垫层时 出现折断。 3.4 CFG桩施工完成经检测合格后,机械切除桩头部分,再铺设桩顶垫层及 进行上部路基施工。 4、施工程序及工艺流程 4.1施工工艺流程图 5、 要求 5.1 方法 CFG桩施工方法:CFG桩施工采用长螺旋钻机施工。钻机就位后,启动 马达,螺旋钻杆钻入地下,钻孔过程做好记录,进入持力层时记录钻压电流 值。钻至设计标高后,开始泵压混合料,混合料下到孔底后开始均匀提钻。 根据泵入混合料量控制提钻速度,保证钻头矛尖始终埋在混合料中,以防断 桩。 5.1.1原地面整平,桩机进入现场前根据设计桩长确定机架高度和钻管长 度。 5.1.2测量放线:测量放线采用全站仪进行放线,全站仪测量完后采用钢尺 复核,偏差不大于 5CM每次测量放线纵向 5排,横向全幅布置。每次第一 排和第5排左、中、右均设护桩,护桩高出地面 15CM同时对控制桩位采用 护装旗进行标识,黄色为未施工区段,红色为已施工区段。 5.1.3钻机就位: 钻机就位要达到钻塔天轮外缘、钻头尖及桩位点三点成一线,钻杆垂 直,钻头矛尖对准桩位点后固定钻机,在以水平尺检测钻杆垂直度,调整钻 机液压脚,保证钻机水平。确保 CFG桩垂直度容许偏差不大于 1%每根桩 施工前都有专门的人员进行桩位对中及垂直度检查,满足要求后,方可开 钻。在长螺旋钻机施工前安装电流互感器,并接上 1个400A的交流电流 表,开启马达,检查互感器终端电流表显示值是否与操作室主机电流表显示 值相同,以验证电流互感器是否正常工作。 5.1.4钻进成孔 关闭钻头阀门,移动钻杆至钻头触及地面,启动马达先慢后快钻进,减 少钻杆摇晃,检查钻孔的偏差。在成孔过程中,发现钻杆摇晃或难钻时,可 放慢进尺,避免导致桩孔偏斜、移位,甚至使钻杆、钻具损坏。钻进速度初 步控制在每分钟1.0m左右,每根桩成孔时间平均为 10分钟。当钻进过程中 出现出现电流突变(200A左右)及钻杆发生剧烈抖动,证明打

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