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                超临界锅炉热力系统及运行控制介绍;一、锅炉本体总体介绍;一、锅炉本体总体介绍;锅炉整体布置图;;锅炉结构特点;二、锅炉启动系统;启动系统功能;启动系统示意图;储水箱水位控制概述;贮水箱水位控制;循环泵流量控制;Start Circulation Pump ;Light First Burners ;Water Level Increases From Swell and 3% Cooling Flow ;Water Swells More, Open Drain Valve;Some Water Steams off. Level returns to 6 metres;Evaporation Starts;Evaporation Increases;Evaporation Increases;Evaporation Increases;Evaporation Increases,Valve Transfer;Sub Cooling ;Sub Cooling Valve Operation;锅炉给水调节 的总体策略;炉水循环泵;炉水循环泵热力系统;炉水循环泵的结构;炉水循环泵的启动主要操作;炉水循环泵启动及运行注意事项;三、LNASB燃烧器介绍;NOx的形成;燃烧器布置图;LNASB燃烧器的结构图;OFA喷嘴结构;LNASB燃烧器的特点;燃烧器喉部照片;四、风烟系统介绍;风烟系统流程图;风烟系统和一期工程的对比;送风机;送风机性能曲线;送风机叶片;一次风机;一次风机性能曲线;引风机;引风机工作原理;引风机性能曲线;空气预热器;空气预热器密封;空气预热器轴承;空预器中心传动装置;空预器换热元件;五、制粉系统介绍;制粉系统和一期工程的对比;HP磨概貌图;制粉系统的构成;    长期以来张家口发电厂HP磨煤机石子煤排放率高达1%~4%,严重影响了机组供电煤耗。后该厂通过对叶轮风环、分离器等部件的改造,使石子煤排量降到0.4%左右,机组供电煤耗降低了1.1% 。(1)重新调整底边衬板,使之与中间衬板平齐,安装牢固。另将分离器底边衬板和中间衬板与叶轮调节罩的间隙进一步缩小到8~10mm,以使调节罩随叶轮旋转时能保持较小的、均匀的间隙,大大降低漏风量;(2)原中间衬板改为厚24mm的16Mn钢板,提高了其耐磨性,消除原中间衬板因不耐磨而造成的脱落和断裂(影响风速和磨辊间隙调整),并消除了由于其脱落和断裂后造成的磨煤机退出运行的隐患;(3)叶轮叶片上靠叶轮风环的内侧焊接节流环,改变了通流面积,当流量q标准状态下为80km3?/h时,满足流速v?为60m/s的要求。另外,将叶轮风环材料改为16Mn,提高了其使用寿命;(4)从节流环外侧至叶轮风环内侧底圆间加焊厚10mm的16Mn弧型钢板,使其与叶轮外侧形成流线型喷嘴,以便一次风流过叶轮时分配更加均匀,并使阻力损失降低;(5)恢复风道入口防护网,以防止石子煤进入风道,防止风道内积煤和结焦,减少一次风流量和压力的损失。;六、锅炉防止结焦措施 ;    锅炉结焦问题严重影响锅炉安全运行,北仑港#1炉存因为锅炉掉焦而造成重大人员伤亡,此外,结焦也易造成炉内受热面产生热偏差,导致管壁出现超温问题。    哈尔滨锅炉厂对于预防锅炉结焦采取了一定的措施,但锅炉在实际运行中由于煤种、配风等因素的影响,结焦问题不可避免,而哈尔滨锅炉厂锅炉本体设置的看火孔数目偏少,不利于运行人员对锅炉结焦情况进行监视。;;三井巴布科克屏式过热器
Mitsui Babcock Platen Superheater;燃烧器开口的设计可避免结焦Burner Opening Design Avoids Slagging;七、直流炉的特性介绍 ;        由于直流炉在汽水流程没有汽包,在直流运行状态汽水之间没有一个明确的分界点,这造成燃料量、给水量、汽机调门开度发生变化时均会导致机组负荷、主汽压力、主汽温的变化,各个参数之间存在复杂的耦合关系,需要在控制回路中进行解耦。         此外,在机组启动过程中,需对分离器水位进行控制,同时维持水冷壁安全运行所需的最小流量,在本生点负荷以下运行时,锅炉又具有汽包炉的一些特性。;汽机调门开度变化对锅炉的影响;锅炉燃料扰动对主汽压、主汽温及机组负荷的影响;给水扰动对压力、温度、功率的影响;直流炉特性曲线;八、兄弟电厂调试及生产过程中的经验;1、屏过多次发生爆管:停炉后发现集箱中存在异物,冲管未能带走;;2、炉水循环泵发生损坏:;2、未进行不带炉水泵启动试验:;3、一次风机易发生喘振:;4、其它问题:;   国电常州电厂在吸取常熟第二发电厂的经验后,锅炉系统的问题相关较少,主要问题有:1、RB时一次风机发生喘振,最终导致机组停运;2、为进行抢修,停炉后不进
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